長慶氣田水平井PDC鉆頭防泥包技術(shù)

摘 要

摘要:為實現(xiàn)長慶氣田水平井鉆井提速的目的,在斜井段中試驗了PDC鉆頭,但均不同程度地發(fā)生了鉆頭泥包的問題。經(jīng)過廣泛的調(diào)研分析,找到了導致PDC鉆頭泥包的主要因素——

摘要:為實現(xiàn)長慶氣田水平井鉆井提速的目的,在斜井段中試驗了PDC鉆頭,但均不同程度地發(fā)生了鉆頭泥包的問題。經(jīng)過廣泛的調(diào)研分析,找到了導致PDC鉆頭泥包的主要因素——鉆井液問題,另外還有地層、鉆井參數(shù)、PDC鉆頭流場設計等影響因素。為此,從強化鉆井液抑制性出發(fā),研制出了雙鉀鹽聚合物鉆井液體系并在現(xiàn)場應用獲得成功,較好地解決了PDC鉆頭泥包問題。其中GP12-6井實現(xiàn)了斜導眼水平井單只PDC鉆頭穿越5套地層,平均機械鉆速達11.25m/h,起下鉆、電測和下套管等作業(yè)均安全順利完成。
關(guān)鍵詞:水平井PDC鉆頭;泥包;雙鉀鹽聚合物鉆井液;鉆井參數(shù);鉆井速度;長慶氣田
    為提高長慶氣田開發(fā)效率,水平井開發(fā)技術(shù)逐漸得到應用,但水平井施工中,鉆井速度相對偏低,尤其是下部斜井段更為明顯。2007年以來,為實現(xiàn)鉆井提速的目的,斜井段中試驗了PDC鉆頭,不同程度地發(fā)生了鉆頭泥包問題。針對以上問題,開展了廣泛的分析研究,認為導致PDC鉆頭泥包的主要因素是鉆井液問題,另外還有地層和鉆井參數(shù)、PDC鉆頭流場設計等[1~3]。為此,研制出了無土相強抑制雙鉀鹽聚合物鉆井液體系,現(xiàn)場應用獲得成功,解決了斜井段PDC鉆頭泥包的問題,其中雙平2井實現(xiàn)單只PDC鉆頭穿越從石千峰組鉆至本溪組的5套地層,進尺690m,平均機械鉆速11.25m/h;GP12-6井斜導眼中實現(xiàn)單只PDC鉆頭穿越從山西組到馬家溝組的4套地層,進尺230m;井眼規(guī)則,起下鉆、電測和下套管作業(yè)均安全順利完成。
1 水平井斜井段PDC鉆頭泥包原因
    長慶氣田近年鉆井提速工作取得顯著成效的關(guān)鍵就是大面積推廣應用PDC鉆頭。因此,自2007年以來,在天然氣水平井斜井段試驗使用了PDC鉆頭。兩年來,先后在6口井中試驗應用了3個廠家、兩種尺寸、10種型號的19只PDC鉆頭,均未達到預期效果,其主要原因是鉆頭泥包嚴重。
1.1 鉆井液影響因素分析
    目前長慶天然氣水平井斜井段使用的鉆井液體系基本都為分散體系,抑制性較弱,不能有效地抑制地層泥頁巖水化膨脹,泥巖鉆屑存在適度分散;其次是由于受現(xiàn)場條件限制,少量鉆屑固相沒有及時從鉆井液中清除出去,導致鉆井液中的低密度固相組分及劣質(zhì)土含量偏高;第三是鉆井液性能參數(shù)沒有達到良好的控制,土含量過高;第四是鉆井液流變性能不夠好;第五是鉆井液濾餅質(zhì)量相對較差。
1.2 地層影響因素分析
    發(fā)生PDC鉆頭泥包的地層主要有石千峰組、石盒子組等地層,泥包井段主要以泥巖為主,為棕紅色泥巖,黏土礦物含量高達61.7%~41%,24h膨脹率大于15%以上,最高達到35%。
1.3 鉆頭及鉆井參數(shù)因素的影響
    PDC鉆頭水眼分布及射流角度、流場狀態(tài)以及排量等都存在一定的影響,排量偏小時,一般容易發(fā)生泥包。
2 解決鉆頭泥包問題的思路與對策
    基于上述分析,筆者認為解決PDC鉆頭泥包的問題應從以下幾個方面著手:
    1) 利用K+材料等尺寸壓縮雙電層理論,使用含K+材料提高體系的抑制性,抑制泥頁巖水化膨脹和分散,實現(xiàn)穩(wěn)定井壁和降低泥頁巖鉆屑水化分散的目的。
    2) 利用高聚物多點吸附理論,使用聚合物材料,在泥頁巖上形成多點吸附,實現(xiàn)井眼穩(wěn)定和抑制包被泥頁巖鉆屑分散、降低鉆井液中低密度固相和劣質(zhì)土含量的目的。
   3) 利用無機鹽,提高濾液礦化度,降低水相活度,最終降低與地層水的滲透壓差,從而進一步增強防止地層泥頁巖水化膨脹的目的。
   4) 實現(xiàn)鉆井液體系無黏土化的目的。
在上述技術(shù)原理的指導下,研究出了以無機復合鉀鹽CP-1+有機鉀鹽KP-A+流型調(diào)節(jié)劑ASV-2以及潤滑劑、燒堿等組成的無土相強抑制雙鉀鹽聚合物鉆井液體系,該體系具有強抑制防塌性、良好的流變特性、光滑致密的濾餅、慮失量低以及無黏土等特點,主要性能參數(shù):鉆井液密度為1.04~1.30g/cm3;失水量為3.00~7.00mL;漏斗黏度為45.00~60.00s;塑性黏度為10.00~18.00mPa·s;動切應力為6.00~14.00Pa;初切力為3.00~15.00Pa;pH值為8.50~10.00。
3 現(xiàn)場應用及取得的效果
   室內(nèi)研制成功后,在現(xiàn)場進行了試驗應用,均獲得成功,不僅保障了井壁穩(wěn)定,而且實現(xiàn)了PDC鉆頭使用的突破,鉆井速度明顯提高,再沒有發(fā)生鉆頭泥包現(xiàn)象。
3.1 GP12-6井應用情況
    GP12-6井位于氣田中北部區(qū)塊,該區(qū)已完鉆多口水平井,均不同程度地發(fā)生過因鉆頭泥包而影響PDC鉆頭的使用。GP12-6井的井身結(jié)構(gòu)簡單,第2次開鉆直接入窗,是該區(qū)第1口斜導眼水平井。該井從斜導眼開始使用雙鉀鹽體系,并試驗應用了PDC鉆頭,鉆井井段為3110~3340m,進尺為230m,純鉆時間為62h,平均機械鉆速為3.71m/h,井斜為33.31°~37.66°,同比是牙輪鉆頭進尺的2.5倍、是牙輪鉆頭鉆速的2倍。施工中無鉆頭泥包現(xiàn)象,起下鉆安全順利,鉆頭起出新度為80%。
3.2 SHP2井應用情況
    SHP2井位于氣田東北部雙山區(qū)塊,該區(qū)塊延長組水敏性強,易發(fā)生坍塌,造成井下復雜,2007年在該區(qū)塊完鉆直井20口,其中有10口井相繼發(fā)生井塌,其中3口井因垮塌導致井下故障,下部井段沒有使用過PDC鉆頭,鉆井速度低下。SHP2井是該區(qū)塊的第1口水平井,直導眼鉆井中,使用了雙鉀鹽體系,同時從石千峰組地層開始試驗應用了PDC鉆頭。該鉆頭成功鉆至本溪組,穿越5套地層,鉆井井段為2037~2728m,進尺為690m,純鉆時間為61.5h,平均機械鉆速為11.25m/h,其中在“雙石層”鉆井中創(chuàng)造了日進尺250m的紀錄,施工中沒有發(fā)生鉆頭泥包現(xiàn)象、鉆速快、起下鉆順利,鉆頭起出新度為85%。
3.3 雙鉀鹽聚合物鉆井液體系的特點
    通過SHP2井和GP12-6井的現(xiàn)場應用,發(fā)現(xiàn)雙鉀鹽聚合物鉆井液體系[1~2]具有下述特點:
    1) 體系抑制防塌能力強,有效地防止了井壁泥頁巖水化膨脹和分散。
    2) 有效地降低了平衡地層穩(wěn)定的鉆井液密度(1.28~1.23g/cm3)。
    3) 體系沒有使用黏土,實現(xiàn)了無黏土相的目的。
    4) 攜巖、洗井能力強,井眼暢通,起下鉆順利,無沉砂現(xiàn)象。
    5) 潤滑性高,斜井段施工摩阻和扭矩低。
    由于雙鉀鹽體系具有上述特點,PDC鉆頭的使用獲得了突破,提高了鉆井速度,縮短了施工時間。
4 結(jié)論與建議
    1) 提高鉆井液體系的抑制作用可減少PDC鉆頭發(fā)生泥包。
    2) 體系實現(xiàn)無土相特點更能有效地解決PDC鉆頭泥包問題。
    3) 現(xiàn)場施工中,體系的低密度固相和劣質(zhì)土含量的有效控制同樣是解決PDC鉆頭泥包的有效方法之一。
    4) 保證適當?shù)呐帕恳彩怯欣诮鉀QPDC鉆頭泥包的問題。另外,由于導致PDC鉆頭泥包的因素很多,單純從鉆井液角度來完成還遠遠不夠,要更進一步加強PDC鉆頭噴嘴分布、射流角度以及流場設計等研究工作。
參考文獻
[1] 鄧傳光,朱明玉,黃焰,等.PDC鉆頭泥包原因分析及對策[J].鉆采工藝,2006,29(6):127-129.
[2] 屈沅治,孫金聲,蘇義腦.快速鉆進鉆井液技術(shù)新進展[J].鉆井液與完井液,2004,21(3):68-70.
[3] 侯慶勇.PDC鉆頭在鄂爾多斯盆地大牛地氣田的應用[J].石油地質(zhì)與工程,2002(3):43-44.
 
(本文作者:陳在君 劉頂運 韋孝忠 陳煉軍 王萬慶 川慶鉆探工程公司工程技術(shù)研究院)