摘要:普光氣田高含H2S和CO2,套管變形井井深、產(chǎn)層套管鋼級高、套管壁厚,套管修復(fù)難度大,直接影響到后期增產(chǎn)作業(yè)和開發(fā)措施的實施。為此,提出采用套管滾壓整形修復(fù)技術(shù)來實現(xiàn)套管變形井的投產(chǎn)。通過普光302井現(xiàn)場應(yīng)用實例,介紹了滾壓整形技術(shù)原理和施工工藝過程,提出了套管滾壓整形脹頭選擇的建議:①脹頭型號應(yīng)根據(jù)套管變形程度進行從小到大的選擇;在自然狀態(tài)下,滾珠當(dāng)量圓直徑(遇阻直徑)應(yīng)大于整形套管內(nèi)徑4~6mm,即一次整形量應(yīng)控制在4~6mm,依次漸進達到整形要求;②依據(jù)多次整形數(shù)值分析,套管擠壓變形后的回彈量為1.0~1.5mm。對于不同鋼級和壁厚的套管,整形量設(shè)計時,一次整形量應(yīng)稍大于套管材質(zhì)的彈性形變量。實踐證明該技術(shù)具有對鉆柱強度要求低、整形阻力小、對整形鉆具和套管損傷小,是一種新型的套管整形技術(shù)。
關(guān)鍵詞:普光氣田;氣井;套管;變形;滾壓整形;修復(fù)技術(shù)
0 引言
國內(nèi)外很多油氣田在生產(chǎn)一段時間后,因地應(yīng)力變化、蠕變性巖層蠕變、注水開發(fā)、流體腐蝕等因素的影響,很多油氣井發(fā)生了不同程度的套管損壞[1],制約了油氣井正常壓裂、酸壓、補孔等增產(chǎn)作業(yè)工藝措施的實施,嚴(yán)重地影響了油氣田的開采速度和最終采收率。普光氣田采氣工程設(shè)計采用一體化酸壓生產(chǎn)管柱投產(chǎn),“5.12”汶川大地震前后,因地震誘導(dǎo)鹽膏地層蠕變,數(shù)十口氣井的套管發(fā)生不同程度的變形,少數(shù)氣井一體化酸壓生產(chǎn)管柱難以實施,投產(chǎn)難度大。由于普光氣田井深,使用的產(chǎn)層套管直徑大、鋼級高、管壁厚,同時高含H2S和CO2的氣井修復(fù)套管工藝必須考慮井身結(jié)構(gòu)的完整性和氣密封能力,套管修復(fù)難度大。套管滾壓整形技術(shù)具有整形阻力小、對鉆柱的強度[2]要求低、對套管損傷小等優(yōu)點,是一種新型的套管整形技術(shù)。
1 滾壓整形工具的原理
套管滾壓整形工具,是在傳統(tǒng)的梨型整形工具基礎(chǔ)上研制而成的實用型工具,經(jīng)過室內(nèi)實驗和現(xiàn)場應(yīng)用不斷完善而形成的配套新技術(shù)。變徑滾壓整形修復(fù)技術(shù)原理:地面泵車產(chǎn)生的水動力通過鉆桿柱傳遞到井下液壓變徑滾壓整形工具總成,水力錨在液壓作用下錨定在套管壁上建立支點,液體壓力通過動力液缸總成轉(zhuǎn)換成機械能,推動變徑滾壓整形脹頭下行,滾珠依靠與套管之間的摩擦力上行,每排滾珠組合成的當(dāng)量圓逐漸變大,擴脹變形套管。上提鉆具時,1口井可重復(fù)多次上述程序,完成整個變形段的整形任務(wù)。滾壓整形管柱組合及整形原理見圖1。
2 普光302井現(xiàn)場應(yīng)用情況
2.1 普光302井基本情況
該井位于川東斷褶帶普光構(gòu)造,2007年6月采用Ф177.8mm氣密封套管完井,人工井底為5467m,套管鋼級為TN110S,壁厚為12.65mm,抗擠毀強度為90.0MPa,其中抗H2S和CO2腐蝕的高鎳基合金套管[3]井段為5018.03~5479.84m。2008年5月作業(yè)投產(chǎn)時Ф146mm×2.5m通井規(guī)在4147.76m遇阻,分析為套管變形。2008年7月29日使用CJ40多臂井徑測井儀進行檢測,發(fā)現(xiàn)在嘉陵江組4~5的鹽巖層段存在2段套管變形。其中4147.0~4151.0m套管變形最小內(nèi)徑為138.8mm,生產(chǎn)管柱和封隔器無法按工程設(shè)計下至合金套管位置。井徑測井曲線及套管變形三維成像見圖2。為了保證修整后的套管抗擠毀強度[3~5]以及修整后井筒的密封性能,經(jīng)過多次技術(shù)論證,采用滾壓整形技術(shù)擴展變形套管通徑。
2.2 現(xiàn)場施工概況
2008年10月16~27日對套管變形段4147.0~4151.0m進行了滾壓整形修整施工。
第1次整形:使用Ⅱ型滾壓脹頭(本體為Ф139mm,最大擴張為150mm)對變形內(nèi)徑在138.8~146.0mm井段實施整形,脹頭在4148.09m遇阻后,地面打壓整形20多次,泵壓為20~35MPa。25MPa時整形進尺約10cm,以后再提高泵壓,無明顯效果,經(jīng)過對地面工程參數(shù)分析認為井下工具出現(xiàn)故障,決定起鉆檢查。檢查發(fā)現(xiàn)工具液體過濾管被鉆桿絲扣密封膜堵塞,泄油器泄壓孔刺漏。
第2次整形:在總結(jié)上次整形經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,改用直徑較小的Ⅰ型滾壓脹頭(本體為Ф136mm,最大擴張為Ф144mm)對變形內(nèi)徑在138.8~144.0mm井段實施整形,對應(yīng)電測深度在4148.0~4149.6m。脹頭在4148.22m遇阻后,地面打壓整形30多次,泵壓為20~35MPa。20MPa時整形有效果,累計進尺約110cm,整形至井深4149.32m鉆具懸重恢復(fù)正常,加深至4153.43m無遇阻顯示,整形結(jié)束。
通井檢查:滾壓整形后用Ф140mm×4.26m通井規(guī)通井檢驗整形效果,通過套管變形段4147.0~4151.0m至井深4180m。通井過程在4149.32m附近(套管接箍)有遇阻顯示,分析為存在毛刺或套管回彈效應(yīng)。
整修套管毛刺:2008年10月31日下入Ф140mm銑錐,在4149.32m反復(fù)掃銑套管毛刺,起下阻卡小于5kN,繼續(xù)下鉆無阻卡,再用Ф140mm通井規(guī)通井無遇阻顯示,達到了投產(chǎn)井下工具的最小通井標(biāo)準(zhǔn)。整修套管毛刺后,套管狀況達到投產(chǎn)完井封隔器下井的要求。
2.3 整形前后井徑值對比
為了檢驗整形效果和了解整形后套管回彈情況,整形24h后用40臂井徑測井儀器復(fù)測,整形段套管內(nèi)徑變化對比見表1。從表1中可以看出,套管變形嚴(yán)重井段4148.0~4148.6m的長軸徑值縮短1.3~3.6mm;短軸徑值增加2~9.7mm,具有較明顯的整形效果;井段4148.9~4149.3m整形效果不理想,該處為套管接箍,分析存在套管整形毛刺。
3 結(jié)論與認識
1) 脹頭規(guī)格選擇要合理。脹頭型號應(yīng)根據(jù)套管變形程度從小到大選擇;在自然狀態(tài)下,滾珠當(dāng)量圓直徑(遇阻直徑)應(yīng)大于整形套管內(nèi)徑4~6mm,即一次整形量應(yīng)控制在4~6mm,依次漸進達到整形的要求。
2) 依據(jù)多次整形數(shù)值分析,滾壓整形屬于套管擠壓變形,變形后的回彈量在1.0~1.5mm之間,回彈量較小。對于不同鋼級和壁厚的套管進行整形量設(shè)計時,1次整形量應(yīng)稍大于套管材質(zhì)的彈性形變量。
3) 該技術(shù)具有對鉆柱的強度要求低、整形阻力小、對整形鉆具和套管損傷小等優(yōu)點。
參考文獻
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(本文作者:石俊生1 古小紅1 宋迎春2 李順林1 魏鯤鵬1 1.中國石化中原油田分公司采油工程技術(shù)研究院;2.中國石化集團華北石油局五普鉆井公司)
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