摘 要 鄂爾多斯盆地長慶氣區(qū)儲氣庫選擇在榆林氣田的山西組山23儲層實施,由于該氣層經(jīng)過長期開采和儲層壓裂改造,導致水平段目的層壓力極低(壓力系數(shù)0.4~0.6),成為誘發(fā)水平井段發(fā)生鉆井液壓差漏失的地質(zhì)因素;且采用篩管完井方式又要求鉆井液完井液必須具有非常好的暫堵效果。針對上述技術難題,以室內(nèi)預防井漏、儲層保護研究為技術支撐,研制出了具有抑制性強、潤滑性高、總固相少等特點的無土相復合鹽低傷害暫堵鉆井液完井液體系。現(xiàn)場應用兩口井,其中Y37-2H完鉆井深5 044 m,水平段長1 819 m,創(chuàng)長慶氣田水平段?215.9 mm井眼的施工記錄,?139.7 mm篩管一次性下到預定位置,并獲得無阻流量100×104 m3/d的高產(chǎn)氣流。應用效果表明:該體系較好地保護了山23儲層,鉆完井施工作業(yè)安全順利。
關鍵詞 鄂爾多斯盆地 長慶氣區(qū) 儲氣庫 超低壓 鉆井液 復合鹽 暫堵 低傷害
鄂爾多斯盆地長慶氣區(qū)儲氣庫建設選用的榆林氣田下二疊統(tǒng)山西組山23儲層埋深在2
針對以上問題,借鑒長北天然氣項目水平井施工經(jīng)驗[3],對無土相低傷害暫堵鉆井液完井液體系進行技術改進和提升[4-6],研究出了巖心傷害恢復率在85%以上、抑制性強、摩阻系數(shù)小于0.05、密度可調(diào)的無土相復合鹽低傷害暫堵鉆井液完井液體系,分別在Y37-1H、Y37-2H井進行了現(xiàn)場試驗應用,其中Y37-1H井水平段成功穿越了
1 室內(nèi)評價實驗
1.1 基本配方
選擇了能生物降解的組分,進行常溫、高溫條件下的一系列的配方優(yōu)選試驗,最后得出了該體系的基本配方如下:2%~3%酸溶降失水劑G301-SJS+2%~5%酸溶暫堵劑G302-SZD+0.3%~0.5%提黏提切劑G310-DQT+3%~6%無機鹽抑制劑G312-WZJ+5%~20%有機鹽抑制劑G313-YZJ+0.2%~0.5%pH值調(diào)節(jié)劑+適量防腐劑,基本配方性能見表l。
1.2體系抑制性防塌評價實驗
考慮體系總固相含量控制的要求和強抑制性的需要,重點研究了可溶性有機鹽、無機鹽在提高液相密度和鉆井液抑制性的作用,體系防塌實驗結果見表2。有機鹽溶液自身具有較高的密度,僅其水溶液密度就可超過1.25 9/cm3,復配使用無機鹽就可以提高體系的抑制性,以滿足防塌的要求。另外輔以G302-SZD等即可形成具有較好封堵作用的濾餅,進一步提高體系的防塌效果。
從表2中可知,該體系使用了可溶性有機、無機鹽類,從而具有較低的固相、較高的礦化度和強的抑制性,有效克服了泥巖的水化分散,一次回收率高達93.06%;同時降濾失劑和暫堵劑提供的可變形粒子和剛性粒子,在正壓差的作用下形成薄而致密泥餅,能夠有效地保護儲層、降低PDC鉆頭泥包,有利于提高機械鉆速。
1.3體系潤滑性評價實驗
儲氣庫水平井的水平段長度設計為2
綜合實驗結果表明,水基潤滑劑和油基潤滑劑復配使用,潤滑系數(shù)降低最好,再配以適量的固體潤滑劑,潤滑系數(shù)降低值維持時間更長,對起下鉆及下套管等更有利。
1.4儲層保護傷害評價實驗
儲氣庫山23砂巖儲層黏土含量高,水敏速敏性強,孔喉細微,毛細管壓力高,水鎖嚴重,壓力敏感效應明顯。鉆井(完井)液濾液的侵入是引起該氣層嚴重傷害的主要誘因,水對氣層可引起不易克服的嚴重傷害。因此,嚴格控制濾液進入或改變?yōu)V液性質(zhì)、增強抑制性是保護該氣層的主要途徑之一。
從表3中實驗數(shù)據(jù)可以看出,對比的幾種常用鉆井液完井液體系中,無土相低傷害暫堵鉆井液完井液體系的靜態(tài)傷害率最小,小于10%,屬于較輕度傷害。
1.5 防漏堵漏評價實驗
由于長期開采,儲氣庫井的儲層壓力系數(shù)極低,只有0.4~0.6,在施工過程中容易發(fā)生漏失問題。對山23儲層的研究表明,平均孔隙度為6.2%,滲透率為8.865 mD;壓汞實驗表明儲層喉道粗大,部分可達20.5 μm,平均為2.03~6.24μm。
由圖l可以看出,封堵劑G302-SZD的最大粒徑在13μm,主要粒徑分布在2~5μm,根據(jù)“?~2/
2現(xiàn)場試驗及其效果
長慶氣田儲氣庫井位于榆林氣田,目的層為山西組山23砂巖段,埋藏深度約2
2.1 防漏堵漏效果明顯
現(xiàn)場施工中,嚴格控制封堵劑G302-SZD的加量在3%,并結合使用易酸溶可變形粒子,不僅增強了封堵能力,提高地層的承壓能力,而且鉆遇泥巖以及碳質(zhì)泥巖后,為了穩(wěn)定井壁,適當提高了鉆井液完井液密度,其中Y37-1H井達到
2.2潤滑防卡效果顯著
從表4中數(shù)據(jù)可以看出,現(xiàn)場固體和液體潤滑劑復配使用后,潤滑效果顯著提高,鉆井過程中,摩阻和扭矩得到有效控制,摩阻系數(shù)均在0.06以內(nèi),電測及下篩管均順利。
2.3鉆井液抑制性強,井眼穩(wěn)定,凈化效果好
兩口井都先后鉆遇了泥巖及碳質(zhì)泥巖等復雜地層時,其中Y37-1H井鉆遇泥巖、砂質(zhì)泥巖達長
2.4儲層保護效果好
從表5中可以看出,現(xiàn)場鉆井液完井液對山23儲層傷害較低,且傷害后恢復率可達84.85%以上,這表明恢復性良好,具有很好的暫堵保護作用,兩口井試產(chǎn)都獲高產(chǎn)。
3 結論
1)巖心評價和現(xiàn)場試氣結果表明,無土相低傷害復合鹽暫堵鉆井液完井液體系完全能滿足山23儲層保護的需要,且傷害恢復效果較好。
2)現(xiàn)場實踐表明,該體系的潤滑性和防塌性滿足長水平段潤滑防卡和泥巖防塌的需要。
3)復合鹽不僅能提高密度,而且也能提高抑制性,降低體系的固相含量,對防塌和潤滑都有益處。
參 考 文 獻
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本文作者:陳在君 陳恩讓 崔貴濤 黎金明 李寶軍 謝新剛
作者單位:低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室中國石油川慶鉆探工程公司鉆采工程技術研究院
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