江西省天然氣管網(wǎng)工程脫水裝置技術(shù)改造

摘 要

摘 要:江西省天然氣一期管網(wǎng)工程CNG加氣母站的分子篩再生后吸附能力無法恢復(fù),導(dǎo)致天然氣脫水后的含水量超出國家標(biāo)準(zhǔn),影響了設(shè)備的平穩(wěn)運行和對下游用戶的正常供氣。分析了脫

摘 要:江西省天然氣一期管網(wǎng)工程CNG加氣母站的分子篩再生后吸附能力無法恢復(fù),導(dǎo)致天然氣脫水后的含水量超出國家標(biāo)準(zhǔn),影響了設(shè)備的平穩(wěn)運行和對下游用戶的正常供氣。分析了脫水裝置設(shè)計參數(shù)與工況參數(shù)之間存在的偏差,以及脫水裝置工藝流程的缺陷。根據(jù)分析結(jié)果,將脫水裝置的再生流程由雙塔開式循環(huán)改造為單塔閉式減壓循環(huán)。加氣母站干燥器單塔吸附周期由改造前的5h增加至改造后的136h,吸附能力顯著提高,同時降低了再生成本。該改造方案可為同行業(yè)類似問題的處理提供借鑒。

關(guān)鍵詞:壓縮天然氣;脫水裝置;水露點;改造方案

脫水是天然氣處理的重要工藝之一,特別是在壓縮天然氣(CNG)的生產(chǎn)過程中顯得尤為重要。因為一旦進入壓縮機的原料氣含水量超標(biāo),輕則造成下游管道冰堵,重則液態(tài)水與壓縮天然氣中的化合物結(jié)合,腐蝕高壓不銹鋼管路內(nèi)壁,產(chǎn)生氫脆現(xiàn)象或壓縮機氣閥因液擊而損壞等后果。這不僅影響壓縮機自身的安全運行,而且不能確保對管網(wǎng)下游用戶的正常供氣。

1 工藝流程

江西省天然氣一期管網(wǎng)工程CNG加氣母站項目使用的前置脫水裝置為雙塔流程,一塔吸附,一塔再生待機,其工作壓力2.54.0MPa,處理量10000m3/h。該脫裝置改造前的工藝流程[1]為:干燥塔吸附時,通過塔內(nèi)的4A型分子篩吸附管道天然氣中所含的水分和部分烴,使壓縮后天然氣達到國家要求的露點;干燥塔再生時,天然氣經(jīng)循環(huán)風(fēng)機帶動進入加熱器進行加熱,當(dāng)冷卻器入口的天然氣溫度升至110℃時,加熱器停止工作,天然氣進入干燥塔內(nèi)與分子篩進行熱交換,隨著溫度升高,分子篩吸附的水分被再生熱氣帶出,然后經(jīng)過冷卻器的冷卻和分離器的分離過濾作用,將水分從再生氣里分離出來,恢復(fù)分子篩的吸附能力(圖1)。

2 技術(shù)缺陷分析

在實際生產(chǎn)運行中,CNG加氣母站脫水裝置的分子篩再生后吸附能力無法恢復(fù),甚至逐漸失去吸附水分的能力,造成天然氣經(jīng)干燥器脫水后的露點溫度始終無法達到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值(標(biāo)況下-60℃)[2]。

2.1 設(shè)計參數(shù)誤差

1)干燥器在設(shè)計工藝條件下的入口含水量為115mg/m3,而CNG加氣母站運行中脫水裝置的入口含水量因上游管網(wǎng)建設(shè)情況不同而存在較大差異,并且均偏離其設(shè)計工藝條件。

2)干燥器系統(tǒng)運行壓力為3.53.7MPa,亦對吸附塔再生效果存在一定影響。根據(jù)克勞修斯-克拉伯龍方程pV=nRT(其中:p為壓力,PaV為入口氣體體積,m3n為物質(zhì)的量,molT為熱力學(xué)溫度,KR為氣體常數(shù))計算可得:在3.7MPa壓力下,水沸點值為245.75℃,而加熱器出口溫度設(shè)定值為200℃,存在因加熱時間相對較短,分子篩脫水深度不夠的問題。

2.2 工藝設(shè)計缺陷

1)脫水裝置雙塔開式循環(huán)再生時,有一部分飽和濕氣因再生塔壓力上升而進入吸附塔中,產(chǎn)生的危害有:①再生飽和濕氣進入到吸附塔中,污染分子篩,增加其工作負荷量;②再生飽和濕氣進入到吸附塔前,與干燥器進氣交匯,冷凝出大量的水合物,積聚在前置過

濾器中,吸附過程中會增大原料氣的含水量。

2)脫水裝置雙塔閉式循環(huán)再生時,常因系統(tǒng)壓力超高使再生被迫停止,即使減壓再生,吸附塔與再生塔會相互污染,無法獲得理想的再生效果。

3 技術(shù)改造方案及能耗分析

3.1 改造方案

1)將干燥器的再生工藝流程由雙塔開式循環(huán)改為單塔閉式減壓循環(huán)(圖2),即將設(shè)備的吸附與再生過程完全分開,再生氣在再生系統(tǒng)內(nèi)進行閉式循環(huán),不再返回吸附系統(tǒng)。該方法可避免再生系統(tǒng)的水分進入吸附系統(tǒng)污染其分子篩,同時可實現(xiàn)兩個獨立的系統(tǒng)在任意時間進行再生。

2)更換冷卻分離器的濾芯,將過濾的精度等級由3μm升級為0.01μm,提高氣液分離效率。

3)改變干燥塔壓力時,應(yīng)緩慢增壓或減壓,避免擾動吸附劑床層。如果塔內(nèi)壓力波動較大,床層截面局部氣流過高,易引起床層的移動和摩擦,因此壓力變化速度一般控制在240kPa/min以下[3]。

4)干燥器再生運行時,如果僅追求較高的再生溫度和較長的再生時間,雖然可提高再生分子篩的濕容量,但會縮短其有效壽命,同時增加再生的運行能耗。因此,工藝改造后,需要合理分配再生階段的加熱時間和冷卻時間,若再生氣量和再生溫度一定,應(yīng)由熱平衡確定再生加熱時間。

3.2 能耗分析

脫水裝置再生工藝流程由雙塔開式循環(huán)改造為單塔閉式減壓循環(huán)后,解決了由于再生飽和濕氣與工藝來氣存在交匯點,致使冷凝出的水合物大量積聚在前置過濾器中,導(dǎo)致工藝來氣在進入到吸附塔前含水量陡增的問題。改造后的脫水裝置較改造前吸附能力顯著提升,再生頻率大幅降低。與此同時,減少了再生過程中天然氣和電能的損耗,節(jié)能效果較為顯著。以目前江西省天然氣一期管網(wǎng)工程加氣母站年產(chǎn)量計算,每年可節(jié)省約10×104元的生產(chǎn)成本(表1)。

4 技術(shù)改造量化對比

干燥器基本參數(shù)為:單塔分子篩質(zhì)量450kg,設(shè)計處理量10000m3/h,設(shè)計吸附周期16h。為量化分析工藝改造前后生產(chǎn)參數(shù)的變化(表2),依據(jù)文獻[4],將國家規(guī)定標(biāo)況下壓縮天然氣的水露點-60℃換算成工況(3.6MPa)下的水露點為-30℃。

4.1 工藝來氣含水量的變化

根據(jù)上述已知條件計算可得,在吸附周期(處理天然氣,使其含水量符合國家標(biāo)準(zhǔn)的連續(xù)工作時間)內(nèi),干燥塔最多可吸附45kg的水(分子篩動態(tài)吸附量為靜態(tài)吸附量的10%)。由式(1)可得,改造前工藝來氣含水量908mg/m3,改造后工藝來氣含水量53mg/m3。

此外,工藝改造后干燥塔實際吸附天然氣100×104m3后,吸附塔并未達到極限處理能力,對其進行再生后排出25L的水合物(表2)。因此,綜合計算得到改造后工藝進氣含水量的實際值為33mg/m3。

4.2 干燥塔吸附能力校驗

技術(shù)改造后消除了脫水裝置的工藝缺陷,使天然氣含水量大幅縮減,分子篩的濕容積得到有效釋放,因此對干燥塔的吸附能力需重新評估[5]。根據(jù)干燥器基本參數(shù),可知改造后干燥塔工作一周期(16h)實際吸附水量為5.28kg,所需分子篩吸附劑量為52.8kg。由式(1)計算可得,改造后加氣母站干燥器單塔吸附周期可達136h。同理計算可得,改造前加氣母站干燥器單塔吸附周期僅為5h,無法滿足生產(chǎn)需要。

綜上所述,將分子篩脫水裝置的再生工藝流程由雙塔開式循環(huán)改為單塔閉式減壓循環(huán)后,其吸附能力顯著提高,同時降低了再生成本,可為同行業(yè)類似問題的處理提供借鑒。需要注意的是,在脫水裝置選型階段,應(yīng)充分考慮運行工況下的各種干擾因素,并做好經(jīng)濟技術(shù)核算,力求設(shè)備在安全、高效的狀態(tài)下運行。

參考文獻:

[1]王遇東.天然氣處理與加工工藝[M].北京:石油工業(yè)出版社,201149-100.

[2]陳賡良,唐蒙,何永明.GB180472000車用壓縮天然氣[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2000.

[3]孟凡彬,王峰,周學(xué)深.SY/T00762009天然氣脫水設(shè)計規(guī)范[S].北京:石油工業(yè)出版社,2009.

[4]張福元,羅勤,楊芳,等.GB/T226342008天然氣含水量與水露點之間的換算[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2009.

[5]蔣洪,楊昌平,朱聰.天然氣脫水裝置工藝分析與改進[J].天然氣化工,2009,346):49-5358.

 

(本文作者:劉斯文 江西省天然氣有限公司,江西南昌 330096)