摘 要:介紹煤氣甲烷化的原理以及煤氣加壓耐硫甲烷化的工藝流程。采用SU一329催化劑進(jìn)行煤氣加壓耐硫甲烷化立升級(jí)試驗(yàn)。SU-329催化劑具有耐硫、變換和甲烷化三重功能,采用固定床反應(yīng)器、熱量分段導(dǎo)出的工藝路線是可行的。
關(guān)鍵詞:煤氣; 甲烷化; 加壓耐硫甲烷化; 立升級(jí)試驗(yàn); 催化劑; SU-329催化劑
采用煤氣甲烷化技術(shù)生產(chǎn)城鎮(zhèn)燃?xì)獾难芯吭谖覈呀?jīng)開展30多年[1-2],其主要目的是降低煤氣中的CO含量、增加CH4的含量并提高煤氣的熱值,使其滿足GB 50028—2006《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。
Litre-scale Experimental Research on Coal Gas Pressurization and Sulfur-tolerant Methanation
Abstract:The principle of coal gas methanation and the process flow of coal gas pressurization and sulfur-tolerant methanation are introduced.The litre.Scale experiment of coal gas pressurization and sulfur-tolerant methanation is conducted using SU-329 catalyst.The SU-329 catalyst has three kinds of functions including sulfur tolerance,transformation and methanation.The process of adopting the fixed-bed reactor and step-by-step deriving the heat is feasible.
Keywords:coal gas;methanation;pressurlzation and sulfur.tolerant methanation:litre-scale experiment;catalyst;SU-329 catalyst
1 煤氣甲烷化原理及工藝流程
煤氣甲烷化是指煤氣中的一氧化碳和氫氣在一定溫度、壓力及催化劑作用下生成甲烷的反應(yīng)。在煤氣甲烷化過程中發(fā)生的反應(yīng)主要有以下5個(gè)(反應(yīng)式中+Q表示放熱,-Q表示吸熱):
CO+3H29CH4+H2O+Q (1)
CO2+4H49CH4+2H2O+Q (2)
CO+H2O9CO2+H2+Q (3)
2CO9C+CO2+Q (4)
CH49C+2H2-Q (5)
在實(shí)際工程時(shí),主要應(yīng)避免反應(yīng)(4)和(5)的發(fā)生,因?yàn)樘嫉男纬珊统练e將會(huì)堵塞催化劑床層而使之失活。甲烷化反應(yīng)是典型的選擇性催化反應(yīng),使用不同的催化劑和工藝流程,可能生成甲烷、甲醇、酚或醛等不同產(chǎn)物,因此催化劑及工藝流程的選擇非常重要。
煤氣加壓耐硫甲烷化的工藝流程[3]為:煤加壓氣化®直接甲烷化®酸性氣體脫除®氣體冷卻®產(chǎn)品氣。從該工藝流程可以看出,采用煤氣加壓耐硫甲烷化,煤氣在甲烷化前不必預(yù)先粗脫硫和精脫硫,也不必預(yù)先變換或添加水蒸氣,從而大大簡化了甲烷化的工藝流程,降低了甲烷化的設(shè)備造價(jià)和運(yùn)行費(fèi)用,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
2 立升級(jí)試驗(yàn)工藝流程
筆者于2009年3—12月進(jìn)行了煤氣加壓耐硫甲烷化立升級(jí)試驗(yàn),主要考察了SU-329催化劑在立升級(jí)試驗(yàn)裝置中的活性、選擇性和穩(wěn)定性,并對(duì)試驗(yàn)裝置及工藝流程的可行性進(jìn)行了研究。SU-329催化劑的主要成分為MoS2和Al2O3,添加適當(dāng)助劑,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室研究和小試試驗(yàn)研究證實(shí)其具有耐硫、變換和甲烷化三重功能。試驗(yàn)裝置中的反應(yīng)器為固定床反應(yīng)器,熱量采用分段的方式導(dǎo)出。
煤氣加壓耐硫甲烷化立升級(jí)試驗(yàn)的工藝流程見圖1。原料氣直接從煤氣生產(chǎn)系統(tǒng)中引取,原料氣中H2S含量為40~60mg/L,總硫含量約為250~300mg/L。原料氣(冷煤氣)依次通過水—氣分離器(分離掉水分)和過濾器,經(jīng)流量計(jì)計(jì)量后,經(jīng)電加熱器加熱后進(jìn)入1#反應(yīng)器參加反應(yīng)。從1#反應(yīng)器出來的熱煤氣可直接進(jìn)入2#反應(yīng)器參加反應(yīng),當(dāng)催化劑床層熱點(diǎn)溫度大于650℃時(shí),從1#反應(yīng)器出來的熱煤氣經(jīng)冷卻器冷卻后再進(jìn)入2#反應(yīng)器參加反應(yīng)。從2#反應(yīng)器出來的熱煤氣可直接進(jìn)入3#反應(yīng)器參加反應(yīng),當(dāng)催化劑床層熱點(diǎn)溫度大于650℃時(shí),從2#反應(yīng)器出來的熱煤氣經(jīng)冷卻器冷卻后再進(jìn)入3#反應(yīng)器參加反應(yīng)。從3#反應(yīng)器出來的熱煤氣進(jìn)入調(diào)節(jié)反應(yīng)器(如果催化劑性能尚可,則從3#反應(yīng)器出來的熱煤氣從頂部進(jìn)入調(diào)節(jié)反應(yīng)器,隨即離開,不參加反應(yīng);如果催化劑性能不好,則從3#反應(yīng)器出來的熱煤氣從下部進(jìn)入調(diào)節(jié)反應(yīng)器,熱煤氣參加反應(yīng)),從調(diào)節(jié)反應(yīng)器出來的熱煤氣經(jīng)過冷卻器后進(jìn)入水—氣分離器,經(jīng)水—氣分離器分離掉水分后,再經(jīng)流量計(jì)計(jì)量得到產(chǎn)品氣。
立升級(jí)試驗(yàn)中催化劑的總充填量為9.8L,1#反應(yīng)器中催化劑充填量為1.5L,催化劑床層高度為185mm;2#反應(yīng)器上段催化劑充填量為1.4L,催化劑床層高度為195mm,下段催化劑充填量也為1.4L,催化劑床層高度為195mm;3#反應(yīng)器上段催化劑充填量為1.7L,催化劑床層高度為250mm,下段催化劑充填量為1.8L,催化劑床層高度為265mm;調(diào)節(jié)反應(yīng)器催化劑充填量為2.0L,催化劑床層高度為450mm。
3 立升級(jí)試驗(yàn)條件及結(jié)果分析
①壓力及原料氣CO濃度對(duì)催化劑活性影響
1#反應(yīng)器入口壓力及原料氣中CO的濃度均有一定波動(dòng),會(huì)影響催化劑的活性,對(duì)此進(jìn)行了試驗(yàn),試驗(yàn)條件及結(jié)果見表1。
CO轉(zhuǎn)化率計(jì)算公式為:
式中hCO——CO轉(zhuǎn)化率
n(CO)in——原料氣中CO物質(zhì)的量,mol
n(CO)out——產(chǎn)品氣中CO物質(zhì)的量,mol
反應(yīng)前后的N2物質(zhì)的量不變,且相同溫度、壓力下的摩爾分?jǐn)?shù)近似等于體積分?jǐn)?shù),因此有:
式中n(N2)in——原料氣中N2的物質(zhì)的量,mol
n(N2)out——產(chǎn)品氣中N2的物質(zhì)的量,mol
j(CO)in——原料氣中CO的體積分?jǐn)?shù)
j(N2)in——原料氣中N2的體積分?jǐn)?shù)
j(CO)out——產(chǎn)品氣中CO的體積分?jǐn)?shù)
j(N2)out——產(chǎn)品氣中N2的體積分?jǐn)?shù)
由式(1)~(4)可得:
由表l可知,當(dāng)原料氣中CO濃度基本相同時(shí),在1#反應(yīng)器入口溫度相同的條件下,隨著1#反應(yīng)器入口壓力的降低,產(chǎn)品氣中的CH4含量和CO轉(zhuǎn)化率下降明顯,這說明催化劑活性對(duì)壓力變化很敏感。當(dāng)1#反應(yīng)器人口壓力幾乎不變時(shí),在1#反應(yīng)器入口溫度相同的條件下,隨著原料氣中CO濃度的降低,產(chǎn)品氣中的CH4含量和CO轉(zhuǎn)化率也隨之下降。
②催化劑的CH4選擇性
從以上試驗(yàn)結(jié)果可知,1#反應(yīng)器入口壓力和原料氣中CO濃度對(duì)催化劑活性的影響都較大,而在試驗(yàn)過程中1#反應(yīng)器入口壓力和原料氣中CO濃度是經(jīng)常變化的,因此有必要選取一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的操作條件來進(jìn)行甲烷化反應(yīng)。表2是在1#反應(yīng)器入口壓力為1.15~1.25MPa,1#反應(yīng)器入口溫度為500~530℃,空速為700h,原料氣中CO體積分?jǐn)?shù)為31%~34%條件下,催化劑處在穩(wěn)定階段的試驗(yàn)結(jié)果。
CH4選擇性計(jì)算公式為:
公式6
式中gCH4——甲烷選擇性
n(CH4)out——產(chǎn)品氣中CH4物質(zhì)的量,mol
n(CH4)in——原料氣中CH4物質(zhì)的量,mol
n(CO)in——原料氣中CO物質(zhì)的量,mol
n(CO)out——產(chǎn)品氣中CO物質(zhì)的量,mol
反應(yīng)前后的N2物質(zhì)的量不變,且相同溫度、壓力下的摩爾分?jǐn)?shù)近似等于體積分?jǐn)?shù),因此有:
式中j(CH4)out——產(chǎn)品氣中CH4的體積分?jǐn)?shù)
j(CH4)in——原料氣中CH4的體積分?jǐn)?shù)
由式(2)~(4)、(6)~(8)可得:
由表2可知,在所選擇的操作條件下,CO轉(zhuǎn)化率為43%~52%,CH。選擇性大于70%??梢?/font>1#反應(yīng)器入口壓力為1.15~1.25MPa,1#反應(yīng)器入口溫度為500~530℃,空速為700h,原料氣中CO體積分?jǐn)?shù)為31%~34%是一種較適宜的操作條件。同時(shí)可以看出SU-329催化劑對(duì)CO具有變換和甲烷化雙重功能,原料氣中的CO既能和H2通過甲烷化反應(yīng)合成甲烷,同時(shí)又能和甲烷化反應(yīng)后生成的H2O通過變換反應(yīng)生成H2和CO2。甲烷化前原料氣中CO。體積分?jǐn)?shù)為9%左右,而甲烷化后產(chǎn)品氣中CO,體積分?jǐn)?shù)增加到20%左右,說明了催化劑對(duì)CO具有變換功能。
③產(chǎn)品氣的質(zhì)量
表3是催化劑在1#反應(yīng)器入口壓力為1.15~1.25MPa,1#反應(yīng)器入口溫度為500~530℃,空速為700h,原料氣中CO體積分?jǐn)?shù)為31%~34%的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)條件下的甲烷化試驗(yàn)結(jié)果。
由表3可知,產(chǎn)品氣中CO體積分?jǐn)?shù)小于等于20%,CH4體積分?jǐn)?shù)為13.9%~15.6%,產(chǎn)品氣與10000kJ/m3左右,增值達(dá)1400kJ/m3左右。
④催化劑的抗結(jié)碳性、熱穩(wěn)定性
1#反應(yīng)器入口壓力為1.15~1.25MPa,1#反應(yīng)器入口溫度為490~560℃,原料氣中CO體積分?jǐn)?shù)為31%~34%的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,SU-329催化劑原料氣的低熱值比為1.17左右,產(chǎn)品氣的低熱值為 連續(xù)工作1000h的試驗(yàn)結(jié)果見表4。
由表4可知,在系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)1000h內(nèi),CO轉(zhuǎn)化率為40%~53%,產(chǎn)品氣中CH4體積分?jǐn)?shù)為14.0%~15.6%,滿足了對(duì)產(chǎn)品氣質(zhì)量的要求。催化劑床層的熱點(diǎn)溫度大部分時(shí)間維持在650℃左右,甚至高達(dá)708℃,但其活性依然保持不變,說明催化劑具有良好的熱穩(wěn)定性。對(duì)未使用的催化劑和工作1000h后的催化劑進(jìn)行物相分析和晶粒度測(cè)定,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)前后的催化劑無論是物相還是晶粒度均無變化,也說明催化劑具有良好的熱穩(wěn)定性。此外,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)3個(gè)反應(yīng)器的阻力均未發(fā)生變化,始終保持在0.01MPa,說明催化劑床層未出現(xiàn)因結(jié)碳而使床層阻力增加的現(xiàn)象。
4 結(jié)論
①SU-329催化劑具有耐硫、變換和甲烷化三重功能,具有抗結(jié)碳、良好的熱穩(wěn)定性等特點(diǎn)。
②1#反應(yīng)器入口壓力及原料氣中的CO濃度對(duì)催化劑活性有一定影響。在其他條件不變的情況下,隨著1#反應(yīng)器人口壓力的降低,產(chǎn)品氣中的CH4含量和CO轉(zhuǎn)化率下降明顯;在其他條件不變的情況下,隨著原料氣中CO濃度的降低,產(chǎn)品氣中的CH4含量和CO轉(zhuǎn)化率也隨之下降。
③該立升級(jí)試驗(yàn)中采用的試驗(yàn)裝置及工藝流程是可行的,說明在做工程放大時(shí),采用固定床反應(yīng)器、熱量分段導(dǎo)出的工藝路線是可行的,立升級(jí)試驗(yàn)結(jié)果可為中試甲烷化系統(tǒng)裝置的設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
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本文作者:劉銘彥 孫晶 田芯陽
作者單位:中交煤氣熱力研究設(shè)計(jì)院有限公司
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