小管徑天然氣管道局部冷凍封堵技術(shù)

摘 要

摘要:小管徑天然氣管道實(shí)施管壁開孔局部封堵,存在動火操作復(fù)雜、置換作業(yè)時間長、費(fèi)用高和安全隱患大的問題。為此,基于將管道中流體冷凍以承受壓力,從而起到隔離作用的原理,提出

摘要:小管徑天然氣管道實(shí)施管壁開孔局部封堵,存在動火操作復(fù)雜、置換作業(yè)時間長、費(fèi)用高和安全隱患大的問題。為此,基于將管道中流體冷凍以承受壓力,從而起到隔離作用的原理,提出了小管徑天然氣管道局部冷凍封堵技術(shù),并進(jìn)行了局部冷凍封堵機(jī)理試驗(yàn)、固水乳化劑的研制及性能測試、局部冷凍封堵室內(nèi)試驗(yàn)和含凝析油管道動火試驗(yàn)等。結(jié)果表明,局部冷凍封堵技術(shù)承壓能力可以提高至2.5MPa,適用于小管徑天然氣管道的封堵,能夠有效隔離管內(nèi)的油氣,不需要長時間置換掃線,封堵介質(zhì)解凍后易清除,提高了施工后恢復(fù)輸氣的安全性,操作方便快捷,對管道安全動火具有重要意義。
關(guān)鍵詞:天然氣管道;冷凍封堵;局部封堵;安全動火;隔離油氣;固水乳化劑
    在天然氣管道運(yùn)行中,由于受磨損、腐蝕、宏觀地貌及流程改造等因素的影響,時常會出現(xiàn)天然氣管道需要搶修、改線作業(yè)等問題[1]。小管徑天然氣(含凝析油)管道的搶修、改線作業(yè),通常采用無火花切割設(shè)備切斷管道,更換或添加結(jié)構(gòu)物(如三通等)后采用焊接方式連接管道[2]。
    為了防止焊接過程發(fā)生失火等事故,通常在焊接前采用氮?dú)庵脫Q等技術(shù)較為徹底地置換出管道內(nèi)的天然氣與凝析油[3],當(dāng)檢測到管道內(nèi)的油氣組分含量低于動火要求指標(biāo)后,再實(shí)施焊接[4]。這種技術(shù)置換需求設(shè)備較多,施工時間長,費(fèi)用也高,同時由于管道內(nèi)殘存油氣,環(huán)境溫度及焊接溫度等引起的變化都可能使焊接施工作業(yè)存在安全隱患[5]。
   為了降低安全施工對置換工藝的要求,節(jié)約置換時間與費(fèi)用,已經(jīng)開發(fā)出了管道封堵劑,且已較廣泛地應(yīng)用于現(xiàn)場的封堵作業(yè),取得了較好的效果[6]。但目前化學(xué)封堵技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)的封堵壓力較低,僅為0.1MPa以內(nèi),而且承壓時間較短。為了實(shí)現(xiàn)小管徑天然氣管道無火花切割后不置換或盡可能短時間置換,減少作業(yè)時間與費(fèi)用,確保動火作業(yè)安全[7~8],急需研究開發(fā)一種小管徑天然氣管道的局部封堵技術(shù),以實(shí)現(xiàn)提高局部封堵段承壓能力,使焊接作業(yè)結(jié)束后即可適時恢復(fù)通氣,且封堵介質(zhì)不會影響管道的正常輸氣與下游設(shè)備的正常工作。為此,研究開發(fā)出一種適用于小管徑天然氣(含凝析油)管道的局部冷凍封堵技術(shù),封堵壓力可以超過2.5MPa。
1 局部冷凍封堵機(jī)理試驗(yàn)
管道局部封堵的原理是通過向管道中放入具有一定強(qiáng)度的封堵物,利用其與管道壁面之間的摩擦力或結(jié)合力來實(shí)現(xiàn)局部封堵,皮囊封堵與機(jī)械封堵均屬于這一范疇。局部冷凍封堵通常是將管道中可凍結(jié)的流體冷凍,通過冷凍段來承受壓力,起到隔離的作用。小管徑天然氣管道要采用冷凍封堵,必須先注入可凍結(jié)流體(常用的可凍結(jié)流體是水),再進(jìn)行冷凍。為了驗(yàn)證水變成冰后自身的承壓能力以及與管壁的結(jié)合力能否承受較高的氣壓,筆者在Φ60mm×8mm的試驗(yàn)管道內(nèi)密封一段長100mm水柱,將試驗(yàn)管道放于冰柜中進(jìn)行冷凍,使水凍成冰,再在室溫(15℃)下加氣壓,進(jìn)行局部冷凍封堵模擬試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表1。
 

    由表1可以看出,被冷凍的試驗(yàn)管道在沒有維持熱量平衡的情況下可以承受較高壓力(2MPa)。因此水由液態(tài)變成固態(tài)以后,與試驗(yàn)管道壁面的結(jié)合力及自身強(qiáng)度足以承受2MPa以上氣壓,說明冷凍封堵方案可以實(shí)施。
2 固水乳化劑的研制及性能測試
2.1 固水乳化劑的研制
    現(xiàn)場封堵作業(yè)時,由于管道施工環(huán)境的特殊性(水平管、傾斜管等),向管道內(nèi)注水并快速實(shí)現(xiàn)冰凍存在較大的困難,不便于工程實(shí)施,因此需要研制一種固水乳化劑。
    固水乳化劑應(yīng)該具有較強(qiáng)保水性的特點(diǎn),冷凍后應(yīng)具有良好的密封性和強(qiáng)度,解凍后能恢復(fù)原來的膏狀體且易被清除。通過對保濕劑、交聯(lián)體性能的系統(tǒng)分析研究,成功研制了一種固水乳化劑。
2.2 固水乳化劑性能測試
    對固水乳化劑的保水性、冷凍后的質(zhì)密性、解凍后是否能恢復(fù)原來的膏狀體及其解凍時間進(jìn)行了性能測試。
分別取固水乳化劑800mL、500mL、300mL、200mL,將它們冷凍固化后,看其是否產(chǎn)生裂紋;在不同的溫度下解凍,獲取解凍時間。試驗(yàn)結(jié)果見表2和圖1。試驗(yàn)結(jié)果表明固水乳化劑解凍后恢復(fù)成原來的膏狀,且具有良好的質(zhì)密性。
 

3 局部冷凍封堵室內(nèi)試驗(yàn)
3.1 局部冷凍工藝設(shè)計
    在現(xiàn)場施工中,需要一套冷凍裝置將注入管道的固水乳化劑冷凍,該裝置應(yīng)該具備以下特點(diǎn):①能夠使冷凍部分的管道溫度驟降,足夠使管道內(nèi)部的固水乳化劑冷凍;②能夠維持熱量平衡,在焊接過程中使固水乳化劑保持固態(tài),承受氣壓,有效隔離油氣;③相關(guān)附件能使整個冷凍工藝操作方便,快捷。
基于以上思路,可以設(shè)計一種保溫套固定在管道外,在保溫套與管道之間裹上低溫介質(zhì),通過保溫維持熱量平衡,在焊接過程中使固水乳化劑保持固態(tài)(圖2)。固水乳化劑通過與管道內(nèi)徑相配合的推塞注入管道中同時完成固水乳化劑定位。
 

3.2 冷凍封堵承壓時間試驗(yàn)
    固水乳化劑維持固態(tài)的時間必須大于管道焊接施工作業(yè)時間,這樣才能保證整個動火過程的安全,為此,進(jìn)行了冷凍封堵承壓時間試驗(yàn)。試驗(yàn)環(huán)境溫度為13℃,加載氣壓為2.5MPa,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
 

    由試驗(yàn)結(jié)果可知:利用保溫夾套將冷凍介質(zhì)與外界環(huán)境隔離,有效降低了冷凍介質(zhì)與外部環(huán)境的熱交換;管道內(nèi)的固水乳化劑冷凍后,實(shí)驗(yàn)管道在承受氣壓2.5MPa的情況下,維持氣壓不降的時間約為5h,遠(yuǎn)大于Φ89mm×10mm、Φ114mm×12mm管道的圓周焊接時間,可以用于工程施工。
4 含凝析油管道動火試驗(yàn)
    含凝析油管道實(shí)際動火過程中,凝析油揮發(fā)較快,焊接時產(chǎn)生的余熱及環(huán)境溫度的改變對固水乳化劑維持固態(tài)也有一定影響,因此進(jìn)行含凝析油管道的動火試驗(yàn)。選取1根9m長的Φ60mm×8mm輸氣管道,一端用封頭密封,在密封段內(nèi)注入足夠量的凝析油;在管道開口端注入固水乳化劑,采用上述局部冷凍工藝?yán)鋬龉趟榛瘎?,采用空氣壓縮機(jī)加壓,試驗(yàn)環(huán)境溫度為2℃,檢測密封段與焊接段凝析油含量,動火示意圖見圖4,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
 

    由試驗(yàn)結(jié)果可以看出:在承受氣壓2.5MPa的情況下,密封管段凝析油體積分?jǐn)?shù)為0.81%,已超過凝析油的爆炸下限0.6%,檢測得知封堵段后焊接端口的凝析油氣含量為0,說明固水乳化劑冷凍后能夠完全隔離油氣,在不采取置換掃線的情況下,能夠?yàn)閯踊鹱鳂I(yè)提供安全保障;解凍后的固水乳化劑恢復(fù)原來的膏狀,易溶于水,結(jié)束焊接施工作業(yè)恢復(fù)輸氣后由氣流攜帶進(jìn)入下游管道,在集氣站分離器中沉積,由分離器排污管線排出。
5 結(jié)束語
   試驗(yàn)研究表明局部冷凍封堵技術(shù)可成功應(yīng)用于小管徑天然氣管道的局部冷凍封堵,對隔離管內(nèi)油氣是行之有效的。局部冷凍封堵技術(shù)的作業(yè)管道承壓能力可超過2.5MPa,明顯優(yōu)于現(xiàn)有管道局部化學(xué)封堵技術(shù),承壓時間完全滿足管道焊接的要求,施工方便快捷,安全可靠,可實(shí)現(xiàn)不置換動火的技術(shù)需求。焊接施工完成后,當(dāng)固水乳化劑的溫度高于0℃,固水乳化劑即恢復(fù)原來狀態(tài),待天然氣管道恢復(fù)輸氣時隨天然氣一起排出。
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(本文作者:梁政1 蘭洪強(qiáng)1 李蓮明2 鄧雄1 1.石油天然氣裝備教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 西南石油大學(xué);2.中國石油長慶油田公司采氣二廠)