川中地區(qū)蓬萊1井超高壓氣水層的安全鉆井技術(shù)

摘 要

摘要:川中地區(qū)蓬萊1井在第四次開鉆鉆進(jìn)過程中,用密度1.97g/cm3的鉆井液鉆至下三疊統(tǒng)嘉陵江組嘉二段,遇高壓氣水顯示,用密度2.14g/cm3鉆井液壓井后仍不能平衡,將鉆井液密度逐步加

摘要:川中地區(qū)蓬萊1井在第四次開鉆鉆進(jìn)過程中,用密度1.97g/cm3的鉆井液鉆至下三疊統(tǒng)嘉陵江組嘉二段,遇高壓氣水顯示,用密度2.14g/cm3鉆井液壓井后仍不能平衡,將鉆井液密度逐步加重至2.55g/cm3。由此導(dǎo)致了在鉆進(jìn)過程中泵壓高、易粘卡、鉆井液性能維護(hù)難等問題,同時還出現(xiàn)了起鉆灌鉆井液困難、溢流、不能正常起下鉆等井控問題。針對這些難題,在試驗探索的基礎(chǔ)上,采用HHH塞封隔技術(shù)、超高鉆井液密度維護(hù)技術(shù)、特高壓井控技術(shù)和加重鉆井液防粘附卡鉆等技術(shù),最終安全順利地完成了這口超高壓井的鉆井工作,并獲得高產(chǎn)油氣流,取得了超高鉆井液密度情況下的鉆井經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:深井;超深井;密度;鉆井液;鉆井技術(shù);四川;中
    四川盆地川中地區(qū)蓬萊構(gòu)造鉆井較多,鉆井時間較早,但多為20世紀(jì)60年代完成的井,且都未鉆達(dá)下三疊統(tǒng)嘉陵江組地層,所以對嘉陵江組的儲層特征等還存在認(rèn)識上的不足。蓬萊1井是蓬萊構(gòu)造上的一口風(fēng)險預(yù)探井,井型為直井,設(shè)計井深3970m,目的層為須家河組、雷口坡組、嘉陵江組。蓬萊1井于2009年8月26日用Φ444.5mm鉆頭開鉆。2009年11月6日下入Φ177.8mm油層套管至井深3721.45m,層位為嘉陵江組。2009年11月12日用Φ152.4mm鉆頭、密度為1.97g/cm3的聚磺鉆井液(設(shè)計鉆井液密度為1.97~2.05g/cm3)第四次開鉆。2009年11月13日鉆至井深3759.08m,層位為嘉二段,見氣顯示,并發(fā)生溢流,后用密度為2.14g/cm3鉆井液壓井。
1 鉆井中出現(xiàn)的問題
    1) 壓井后,因一直不能實現(xiàn)井內(nèi)平衡,鉆井液密度分7次逐步由2.14g/cm3加重至2.46g/cm3后,井下基本平衡,恢復(fù)鉆進(jìn)。
    2) 2009年11月24用密度2.46g/cm3的鉆井液,鉆至井深3938.00m,決定完鉆。為了井控安全,后將鉆井液密度由2.46g/cm3加重至2.48g/cm3進(jìn)行電測。由于電測時間較長,出于安全考慮,電測中途通井循環(huán)后效強烈,關(guān)井排后效中發(fā)生卡鉆。解卡后循環(huán)正常,準(zhǔn)備起鉆。從起鉆開始,就一直灌不進(jìn)去鉆井液,鉆井液池液面不降反升,起鉆中途發(fā)展為溢流,井涌,被迫強行下鉆(包括關(guān)球型防噴器,搶下鉆),控壓循環(huán),將鉆井液密度加重至2.52g/cm3,直至循環(huán)正常。起鉆前,兩次短起下鉆,都出現(xiàn)鉆井液灌不進(jìn)的情況,無法起鉆。后將密度提高至2.55g/cm3后,循環(huán)時又發(fā)生井漏,出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的復(fù)雜情況。
2 原因和難點分析
2.1 對井下不穩(wěn)定的原因分析
    為何將鉆井液密度提至2.52g/cm3后,在循環(huán)時井下平穩(wěn),短起下鉆時鉆井液卻灌不進(jìn)去,泵停后不斷流,循環(huán)后效嚴(yán)重這一情況?分析認(rèn)為,可能該井在使用超高密度鉆井液后井下出現(xiàn)壓裂性漏失,幾次起下鉆波動,引起后效,井漏,又使井下產(chǎn)層通道更加通暢,產(chǎn)層更加活躍。高密度、高黏切鉆井液循環(huán)壓力較高,在循環(huán)時,當(dāng)量鉆井液密度可以平衡地層壓力,故循環(huán)時表現(xiàn)為井下平穩(wěn)。當(dāng)停止循環(huán)后,循環(huán)壓力消失,加上起鉆時的抽汲作用,井內(nèi)失去平衡,流體隨即流入井筒,導(dǎo)致出現(xiàn)灌不進(jìn)鉆井液等復(fù)雜情況。
2.2 鉆井液處理的難點
    該井超高鉆井液維護(hù)處理的主要難點是,網(wǎng)固相含量太高導(dǎo)致的流變性、潤滑性及失水造壁性之間矛盾難以協(xié)調(diào),在面臨鹽水浸污染的同時,要完成取心鉆進(jìn)、穿越嘉二段石膏層等作業(yè),鉆井液性能維護(hù)處理難度很大,主要體現(xiàn)在,超高鉆井液維持優(yōu)良流變性及抗高溫能力難度大;超高密度鉆井液保持良好潤滑性能難度大;含氣水層對鉆井液性能造成反復(fù)破壞;平衡地層壓力的密度“窗口”窄,要求對鉆井液維護(hù)處理更加精細(xì)[1~2]。
3 采取的措施與對策
3.1 采用HHH塞封隔技術(shù)
    在鉆井液密度因井漏不能再進(jìn)一步上提的情況,為了實現(xiàn)井內(nèi)平衡,必須堵塞產(chǎn)層通道。考慮到施工風(fēng)險和保護(hù)產(chǎn)層,不宜打水泥封堵,決定采用可解堵的HHH塞進(jìn)行封堵[13~14]。第一次注入濃度為40%的HHH漿,推入地層8m3,堵漏后,將密度調(diào)高至2.49g/cm3,循環(huán)時井內(nèi)平衡,不漏,全烴值較低。但短起時仍然灌不進(jìn)去鉆井液,后下鉆循環(huán),后效強烈,并且發(fā)現(xiàn)有鹽水侵。于是決定再注入HHH漿封堵氣水通道,以便進(jìn)行下步作業(yè)。第二次再注入濃度40%的HHH漿,推入地層11m3,關(guān)井候堵后,循環(huán)正常,短起下鉆灌鉆井液正常,到底循環(huán),后效可控,達(dá)到了封堵氣水通道,具備安全起鉆的條件。
3.2 鉆井液維護(hù)處理
    該井超高鉆井液維護(hù)處理的重點是,維持鉆井液優(yōu)良流變性及抗溫能力。該井用重晶石加重,鉆井液中固相與液相體積比達(dá)1:1,鉆井液流變性迅速惡化。使用密度2.48~2.52g/cm3的鉆井液取心、穿越嘉二段石膏層,還要滿足井下100℃(電測井底溫度103℃)的抗溫及抗污染能力,其流變性控制矛盾更加突出。現(xiàn)場通過嚴(yán)格控制膨潤土含量小于等于10g/L,加入一定濃度HTX堿液進(jìn)行處理等措施,取得了較為理想的效果。
3.2.1保持鉆井液的良好潤滑性
    由于鉆井液固相含量太高,導(dǎo)致內(nèi)摩擦力快速上升,潤滑性能急劇惡化,摩擦系數(shù)測定值由加重前的0.11上升至加重后的0.16。壓井后,通過向鉆井液中加入潤滑劑并逐步混入柴油,潤滑性能得到了顯著改善,摩擦系數(shù)測定值恢復(fù)至0.11,起鉆摩阻顯著減小。由于混油時,鉆井液黏切上升較快,現(xiàn)場以高濃度HTX堿液進(jìn)行預(yù)處理,同時按比例加重以恢復(fù)井內(nèi)鉆井液密度,減少鉆井液其他性能的大幅波動,保證了鉆進(jìn)及取心作業(yè)時井下安全。
3.2.2改善濾餅質(zhì)量
    超高密度鉆井液因固相含量高,HTHP濾餅相對較厚,在高壓差情況下更容易發(fā)生壓差卡鉆;同時由于地層水的侵入,使受污染井段的鉆井液濾失量大大上升,在污染嚴(yán)重時鉆井液API失水達(dá)13mL,濾餅質(zhì)量變差,極易導(dǎo)致壓差卡鉆?,F(xiàn)場以抗鹽膏侵效果好的降濾失劑SMP-Ⅱ、RSTF等為主處理,取得了良好效果,鉆井液APl失水快速降至4mL以內(nèi),90℃HTHP失水控制在14mL以內(nèi),濾餅厚度小于等于3mm,濾餅韌度顯著加強,濾餅質(zhì)量得到顯著改善。
3.2.3提高鉆井液的抗污染性能
    由于每次起鉆(包括短起下鉆)地層水都不同程度侵入井筒,對鉆井液產(chǎn)生嚴(yán)重影響。現(xiàn)場通過密切監(jiān)測循環(huán)周性能,及時將受污染的鉆井液排放或隔開,起鉆前盡可能下調(diào)鉆井液黏切以降低抽汲壓力,減少地層水進(jìn)入井筒的數(shù)量,并在裸眼段打入含過量的抗鹽、抗高溫降濾失劑及油含量為10%的“封閉液”,以緩解地層水對鉆井液性能的破壞程度。
3.3 井控工作慎之又慎
    該井屬于異常高壓,井控的難度和風(fēng)險更大,工作必須慎之又慎。發(fā)生溢流后立即用密度2.14g/cm3的鉆井液壓井。為了實現(xiàn)井內(nèi)平衡,調(diào)整壓井鉆井液密度時,為了避免出現(xiàn)井漏,采取了比較穩(wěn)妥的辦法,分7次逐步將鉆井液密度調(diào)整為2.14~2.46g/cm3,建立起井內(nèi)平衡。每次起鉆前,都進(jìn)行短程起下鉆。每次起鉆包括短起下鉆,對后效的觀察和處理都格外仔細(xì)認(rèn)真。在出現(xiàn)起鉆困難復(fù)雜情況后,經(jīng)過3次短起下鉆,調(diào)整鉆井液性能,兩次打HHH漿封堵,確認(rèn)確實具備安全起鉆的條件后,才正式起鉆。
3.4 加重鉆井液防卡技術(shù)
    該井在超高鉆井液密度、長段石膏層縮徑、小井眼多重不利條件下,發(fā)生壓差粘附卡鉆的可能性相當(dāng)大,此前在密度較低時,就曾發(fā)生粘卡2次。為此,壓井后,起鉆將光鉆鋌換成螺旋鉆鋌,以減少鉆具與井壁的接觸面積;優(yōu)化鉆井液性能,在鉆井液中加混柴油及潤滑劑,調(diào)整鉆井液性能,減小摩阻;強化管理,精細(xì)化操作,盡最大可能減少鉆具在井內(nèi)的靜止時間。通過這些措施,在壓井后的鉆進(jìn)和其他作業(yè)過程中,都沒有發(fā)生壓差粘附卡鉆。
4 結(jié)論與認(rèn)識
    在噴漏頻繁,鉆井液密度“窗口”較窄的超高壓產(chǎn)層,考慮到注水泥封堵的風(fēng)險及保護(hù)儲層的需要,使用可解堵的HHH塞進(jìn)行臨時封堵,證明是一條可行的好方法。超高密度鉆井液處理與維護(hù)難度和重點,在于維持鉆井液優(yōu)良的流變性和良好潤滑性,雖然難度較大,通過努力是可以實現(xiàn)的。使用超高密度鉆井液的風(fēng)險和防范重點,應(yīng)是規(guī)避井控風(fēng)險和防粘卡,只要措施得當(dāng),操作上更加嚴(yán)細(xì)謹(jǐn)慎仍然是可以實現(xiàn)安全鉆井的。
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(本文作者:程常修 李朝川 姚先榮 吳凱彬 林兆勇 李朝凱 彭寬軍 王清 川慶鉆探工程公司川西鉆探公司)