摘要:為解決靖邊氣田水平井開(kāi)發(fā)過(guò)程中布酸不均、儲(chǔ)層改造不全面、連續(xù)油管井下遇卡風(fēng)險(xiǎn)高和排液困難等問(wèn)題,采用查閱資料、理論計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等方法,開(kāi)展了水平井試氣新工藝、新技術(shù)研究,初步確定了適合靖邊氣田的水平井改造技術(shù)——連續(xù)油管拖動(dòng)布酸+深度酸壓技術(shù),實(shí)現(xiàn)了水平段均勻布酸,保證鉆遇氣層均得到有效改造。對(duì)連續(xù)油管施工管柱進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,消除了井下遇阻、遇卡風(fēng)險(xiǎn);創(chuàng)新了制氮車(chē)與連續(xù)油管氣舉排液技術(shù),實(shí)現(xiàn)了水平井快速排液、及時(shí)投產(chǎn),為靖邊氣田大規(guī)模水平井開(kāi)發(fā)提供了有力的技術(shù)支撐?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明:該套試氣新工藝、新技術(shù)在靖邊氣田具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,可推廣使用。
關(guān)鍵詞:靖邊氣田;水平井;試氣;排液;酸化;工藝;連續(xù)油管;應(yīng)用
1 靖邊氣田水平井實(shí)施概況
為提高單井產(chǎn)量、氣藏采收率及整體開(kāi)發(fā)效果,近年來(lái)靖邊氣田逐步實(shí)施了水平井開(kāi)發(fā)試驗(yàn)(表1)。
表1 靖邊氣田水平井實(shí)施概況表 m
序號(hào)
|
井號(hào)
|
井深
|
水平段長(zhǎng)
|
鉆遇氣層
|
1
|
X
|
4678.8
|
1006.8
|
183.8
|
2
|
Y
|
3873.0
|
213.0
|
21.1
|
3
|
Z
|
4416.0
|
1011.0
|
210.2
|
4
|
M
|
4311.4
|
716.2
|
352.3
|
5
|
N
|
4425.0
|
1034.0
|
357.4
|
2 靖邊氣田水平井試氣工藝技術(shù)
靖邊氣田水平井完井方式為裸眼篩管完井,筆者主要介紹儲(chǔ)層改造、排液等試氣工藝技術(shù)。
2.1 儲(chǔ)層改造
水平井的酸化機(jī)理與直井基本相同,但酸化工藝不同,酸化規(guī)模較大,是直井的幾倍到幾十倍;酸化井段長(zhǎng),用酸量大,施工時(shí)間長(zhǎng)。在水平井進(jìn)行酸化改造時(shí),如何控制合理的入地酸量并且能夠取得較好的改造效果,一直是水平井儲(chǔ)層改造工藝的突出問(wèn)題:[1~2]。
2007年以前,靖邊氣田重點(diǎn)采用了水平段油管布酸酸化+酸壓改造工藝(圖1),在2口水平井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),其改造效果較好。
油管布酸是為了清除井筒孔眼中酸溶性顆粒、泥餅和鉆屑及結(jié)垢等,疏通孔眼;依靠酸液的溶蝕作用來(lái)恢復(fù)或提高井筒附近較大范圍內(nèi)油氣層的滲透性,但井控風(fēng)險(xiǎn)較高[3~4]。
以往應(yīng)用于靖邊氣田水平井儲(chǔ)層改造的酸液主要有稠化酸和普通酸2種,2008年對(duì)酸液配方優(yōu)化后采用降阻酸,能有效地降低酸液在地層和井筒內(nèi)的流動(dòng)阻力,達(dá)到降低酸液流動(dòng)摩阻和施工泵壓的目的。
2.2 排液方式
靖邊氣田水平井實(shí)施初期主要排液方式為油管和連續(xù)油管注液氮?dú)馀e排液。將連續(xù)油管通過(guò)連續(xù)油管車(chē)的注入頭下至油管內(nèi)設(shè)計(jì)位置,由液氮泵車(chē)向連續(xù)油管內(nèi)注入液氮,液氮在井底減壓擴(kuò)散從油管和連續(xù)油管環(huán)空返出,在液氮上返過(guò)程中將油管內(nèi)液體攜帶至地面,從而降低油管內(nèi)液柱的高度,使液柱作用于井底的回壓降低。2006年對(duì)這2口井實(shí)施了油管和連續(xù)油管注液氮?dú)馀e排液,前者由于儲(chǔ)層物性較好,液氮?dú)馀e后成功實(shí)現(xiàn)自噴排液,后者因儲(chǔ)層物性較差,液氮?dú)馀e效果不明顯。
3 水平井試氣新工藝、新技術(shù)
3.1 水平段連續(xù)油管拖動(dòng)布酸酸化工藝
根據(jù)相關(guān)資料,采用直井的常規(guī)酸化工藝來(lái)處理碳酸鹽巖地層中的水平井段,酸液有效作用距離不超過(guò)244~305m,僅有少量酸液達(dá)到井眼端部,改造效果差,是一種最不經(jīng)濟(jì)的注酸方式[5]。靖邊氣田水平井水平段長(zhǎng)度在1000m以上,近兩年開(kāi)展的連續(xù)油管拖動(dòng)均勻布酸工藝試驗(yàn),先對(duì)井底進(jìn)行清潔和解堵,解除鉆井液濾液和固相堵塞物造成的儲(chǔ)層傷害,然后再進(jìn)行深度酸壓改造。
連續(xù)油管拖動(dòng)布酸酸化工藝技術(shù)的優(yōu)勢(shì)有:①連續(xù)油管可下至水平段底部,完全替出水平段完井泥漿;②連續(xù)油管可以實(shí)現(xiàn)水平段均勻拖動(dòng)布酸,達(dá)到水平段均勻解堵的目的;③利用連續(xù)油管酸化施工后留在井內(nèi)的便利條件,在水平井酸化施工后,采用連續(xù)油管注液氮或氮?dú)鈿馀e,可實(shí)現(xiàn)殘酸的快速返排[6]。
近兩年,靖邊氣田開(kāi)展水平井連續(xù)油管拖動(dòng)均勻布酸酸化工藝試驗(yàn)2口,通過(guò)控制連續(xù)油管的上提速度和注入排量來(lái)控制水平段儲(chǔ)層的布酸量,達(dá)到水平段均勻解堵的目的。連續(xù)油管下入井底后先采用“點(diǎn)動(dòng)”方式進(jìn)行拖動(dòng)布酸,根據(jù)定點(diǎn)布酸情況確定拖動(dòng)布酸排量及拖動(dòng)速度后,進(jìn)行連續(xù)拖動(dòng)布酸。Z井水平段長(zhǎng)1011m,水平段鉆井周期683h,施工周期長(zhǎng),完井替泥漿后井口無(wú)氣顯示。先進(jìn)行分段定點(diǎn)布酸,然后再進(jìn)行連續(xù)拖動(dòng)布酸,改造效果較好。
N井水平段長(zhǎng)1034m,水平段鉆井周期672h。采用水平井段連續(xù)油管拖動(dòng)布酸和定點(diǎn)布酸相結(jié)合的改造工藝,水平段布酸25m3,求初產(chǎn)獲得較高的無(wú)阻流量。
3.2 井下管柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化
在靖邊氣田目前的水平井井身結(jié)構(gòu)狀況下,試氣過(guò)程中存在油管下放時(shí)普通喇叭口難以進(jìn)入尾管懸掛器,連續(xù)油管出油管布酸后上提過(guò)程中外接頭進(jìn)入油管難的問(wèn)題,必須進(jìn)行井下管柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化[7]。
1) 水平井Φ114.3mm尾管懸掛器與Φ177.8mm套管(內(nèi)徑Φ159.42mm)座掛后,懸掛器回接筒(外徑Φ146mm)與Φ177.8mm套管內(nèi)壁之間的間隙為6.71mm,加上回接筒壁厚6.5mm,懸掛器端面與Φ177.8mm套管內(nèi)壁間有13.21mm高的臺(tái)階,除去回接筒端面2mm×15°倒角,兩者間最小也有11.21mm的臺(tái)階,不利于Φ93×2mm的油管喇叭口進(jìn)入回接筒內(nèi),導(dǎo)致油管下放困難(圖2)。
2) 懸掛器入井座掛后,除上面提到的11.21mm的臺(tái)階,內(nèi)壁還存在10mm(3×45°倒角)、1mm和1.2mm共3個(gè)臺(tái)階(圖2),即使油管喇叭口順利進(jìn)入懸掛器回接筒,在穿越懸掛器過(guò)程中也存在較大遇阻、遇卡風(fēng)險(xiǎn)。
3) 目前尾管懸掛器座掛位置一般位于井斜30°左右處。因此,油管喇叭口在經(jīng)過(guò)該井段時(shí)其端面勢(shì)必緊貼套管內(nèi)壁,致使無(wú)法順利進(jìn)入懸掛器回接筒內(nèi)(圖3)。
4) 普通油管喇叭口由油管接箍?jī)?nèi)倒角加工而成,下端面壁厚最大僅為2mm,入井后容易出現(xiàn)倒卷現(xiàn)象,在增加喇叭口進(jìn)入懸掛器難度的同時(shí)也給后續(xù)連續(xù)油管上提帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)以上問(wèn)題,在地面進(jìn)行了油管喇叭口穿越尾管懸掛器回接筒上端面模擬試驗(yàn),更直觀(guān)地了解了喇叭口穿越懸掛器回接筒端面時(shí)存在的障礙,認(rèn)為目前常用的普通喇叭口,無(wú)論是內(nèi)倒角型還是外倒角型,均無(wú)法順利穿越Φ114.3mm尾管懸掛器回接筒端面。
根據(jù)以上結(jié)論,優(yōu)化設(shè)計(jì)了特殊喇叭口。采用Φ95×20mm的胚鐵150mm,下端面加工15mm×30°外倒角和5mm×45°內(nèi)倒角,兩倒角結(jié)合處進(jìn)行圓弧形處理,上端面加工5mm×45°外倒角和7mm×15°內(nèi)倒角。該特殊喇叭口得以成功應(yīng)用,既保證了油管順利下入水平段設(shè)計(jì)位置,又實(shí)現(xiàn)了后續(xù)連續(xù)油管正常作業(yè)。
靖邊氣田目前使用Φ38.1mm連續(xù)油管進(jìn)行水平段拖動(dòng)布酸,連續(xù)油管末端連接工具自上而下為:外接器(外徑:54.1mm)+ Φ54mm雙瓣式單流閥+Φ54mm噴嘴。外接器與連續(xù)油管本體采用卡瓦連接,連接后兩者間有2.7mm高臺(tái)階,連續(xù)油管上提遇阻風(fēng)險(xiǎn)較大。
針對(duì)以上問(wèn)題,采用流量計(jì)算公式驗(yàn)證連續(xù)油管內(nèi)連接接頭(內(nèi)徑:11mm,外徑:38.1mm)最大允許施工排量,由結(jié)果可知參數(shù)滿(mǎn)足水平井改造要求,因此采用連續(xù)油管內(nèi)連接接頭,使接頭與本體外徑一致,消除了遇阻遇卡風(fēng)險(xiǎn)(圖4)。在某井上使用連續(xù)油管內(nèi)連接接頭,順利實(shí)施了連續(xù)油管水平段洗井替泥漿和拖動(dòng)布酸作業(yè),優(yōu)化效果明顯。
3.3 制氮車(chē)與連續(xù)油管氣舉排液技術(shù)
靖邊氣田的下古生界儲(chǔ)層經(jīng)過(guò)近10a的開(kāi)發(fā),主要建產(chǎn)區(qū)的地層壓力逐年下降,平均氣層壓力系數(shù)低于0.9。水平井由于其特殊的井身結(jié)構(gòu),酸化改造后,一般無(wú)法運(yùn)用地層自身能量實(shí)現(xiàn)自噴排液,使排液周期增長(zhǎng),增大儲(chǔ)層二次傷害,對(duì)產(chǎn)能發(fā)揮產(chǎn)生一定影響。因此,從某種意義上說(shuō),酸化施工成功只是水平井整個(gè)儲(chǔ)層改造作業(yè)成功的一半,要獲得理想的增產(chǎn)效果,酸化后有效的排液技術(shù)是成功的另一半。
3.3.1排液技術(shù)提出的必要性
靖邊氣田水平井水平段較長(zhǎng),加之特殊的篩管完井方式,抽汲作業(yè)存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)由于氣田整體地層壓力降低,高壓氣源井越來(lái)越少,加之地面配套設(shè)施未完善。因此鄰井氣源氣舉排液技術(shù)也無(wú)法順利實(shí)施。利用連續(xù)油管酸化施工后留在井內(nèi)的便利條件,采用連續(xù)油管注液氮或高壓氮?dú)鈿馀e,可實(shí)現(xiàn)殘酸的快速返排,減少儲(chǔ)層二次傷害。
靖邊氣田地域跨度大,氣井分布星羅棋布,新布水平井井位距離生產(chǎn)基地遠(yuǎn),無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)實(shí)施連續(xù)油管注液氮?dú)馀e,易錯(cuò)過(guò)水平井氣舉的最佳時(shí)機(jī),加之注液氮排量無(wú)法精確控制,影響氣舉效果。因此,自2007年年底開(kāi)始開(kāi)展了制氮車(chē)與連續(xù)油管配合氣舉排液工藝試驗(yàn),制氮車(chē)與連續(xù)油管配合氣舉排液可以根據(jù)井口排液情況隨時(shí)調(diào)整連續(xù)油管下入深度和氮?dú)馀帕?,分段排液、逐步加深,直至?shí)現(xiàn)氣井自噴排液。該工藝可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)排液,排液速度快、周期短、效率高,氮?dú)夂趿康?小于5%),安全性能大大增加,與其他工藝相比具有優(yōu)越性。
3.3.2現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
在2007年制氮車(chē)和連續(xù)油管配合氣舉排液試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,2008年繼續(xù)深入開(kāi)展該工藝現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和應(yīng)用。4月19~20日對(duì)某井采用連續(xù)油管注高壓氮?dú)鈿馀e排液,作業(yè)時(shí)間14.5h,氮?dú)馑矔r(shí)排量600~932m3/h,累計(jì)注入氮?dú)?1468m3,累計(jì)排液55.0m3,順利實(shí)現(xiàn)氣井自噴排液。10月11~15日連續(xù)5d對(duì)靖平25-17井進(jìn)行高壓氮?dú)鈿馀e排液,氮?dú)馑矔r(shí)排量700~900m3/h,注入氮?dú)?6269m3,累計(jì)排液245.0m3,成功使該井自噴排液,施工達(dá)到了預(yù)期效果。
從氣舉施工過(guò)程認(rèn)識(shí)到:連續(xù)油管注氮?dú)鈿馀e,在保證氮?dú)庵醒鹾亢细竦那疤嵯拢_(kāi)始應(yīng)大排量注入氮?dú)?,盡快達(dá)到舉通壓力,使油管內(nèi)液體迅速舉升到地面,從而縮短氣舉時(shí)間,實(shí)踐證明Φ31.8mm連續(xù)油管在Φ73mm油管內(nèi)的舉通排量最佳為900m3/h,此時(shí)既能保證較低的含氧量,又能在短時(shí)間內(nèi)舉通。舉通之后應(yīng)降低氮?dú)庾⑷肱帕?,在考慮增壓車(chē)膜阻壓力的前提下,氮?dú)庾⑷肱帕繎?yīng)控制在700~750m3/h,避免因氮?dú)馀帕窟^(guò)大導(dǎo)致氣體滑脫,無(wú)法有效攜液,同時(shí),應(yīng)根據(jù)排液口的出液情況不斷調(diào)整排量,達(dá)到最佳攜液效果。
4 結(jié)論
1) 采用連續(xù)油管拖動(dòng)布酸酸化工藝,可以實(shí)現(xiàn)水平段均勻布酸酸化,達(dá)到水平段均勻解堵的目的,提高水平井儲(chǔ)層改造效果。此外,利用連續(xù)油管酸化后留在井內(nèi)的便利條件,還可以實(shí)施連續(xù)油管注高壓氮?dú)鈿馀e排液。
2) 優(yōu)化后的水平井特殊油管鞋既能保證油管順利下入水平段設(shè)計(jì)位置,又能實(shí)現(xiàn)后續(xù)連續(xù)油管順利作業(yè),采用連續(xù)油管內(nèi)連接接頭,使接頭與本體外徑一致,消除了遇阻、遇卡風(fēng)險(xiǎn)。
3) 制氮車(chē)+增壓車(chē)配合連續(xù)油管氣舉排液工藝與其他排液工藝相比,具有施工周期短、安全性能高、排液效率好的優(yōu)點(diǎn);與連續(xù)油管注液氮?dú)馀e排液工藝相比,具有可以連續(xù)排液,精確控制氮?dú)馀帕?,降低施工成本的?yōu)點(diǎn),對(duì)靖邊氣田地質(zhì)特點(diǎn)和氣井井身結(jié)構(gòu)特點(diǎn)具有較好的適應(yīng)性。
參考文獻(xiàn)
[1] 楊旭,何冶,李長(zhǎng)忠,等.水平井連續(xù)油管酸化及效果評(píng)價(jià)[J].天然氣工業(yè),2004,24(7):45-48.
[2] 李年銀,劉平禮,趙立強(qiáng),等.水平井酸化過(guò)程中的布酸技術(shù)[J].天然氣工業(yè),2008,28(2):104-106.
[3] 尹叢彬,熊繼有,石孝志,等.羅家寨高含硫氣田水平井酸化技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展方向分析[J].天然氣工業(yè),2005,25(10):55-57.
[4] 陳冀嵋,雷鳴,趙立強(qiáng),等.川東北碳酸鹽巖氣藏酸-巖反應(yīng)特征研究[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2009,31(4):83-86.
[5] 劉曉旭,胡永全,趙金洲.水平井酸化壓力場(chǎng)與流速場(chǎng)分布計(jì)算研究[J].天然氣工業(yè),2004,24(8):56-58.
[6] 郭富鳳,趙立強(qiáng),劉平禮,等.水平井酸化工藝技術(shù)綜述[J].斷塊油氣田,2008,15(1):117-120.
[7] 楊旭,陳舉芬,羅邦林.水平井完井及酸化工藝技術(shù)在四川磨溪?dú)馓锏膶?shí)踐與應(yīng)用[J].鉆采工藝,2004,27(4):43-46.
(本文作者:曹成壽 張耀剛 賈浩民 王強(qiáng)軍 任發(fā)俊 李治 劉蕾 中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田公司第一采氣廠(chǎng))
贊 賞 分享
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助
- 注解:本資料由會(huì)員及群友提供僅供閱讀交流學(xué)習(xí),不得用于商業(yè)用途!
網(wǎng)站VIP會(huì)員無(wú)限制下載網(wǎng)站資料!贊助網(wǎng)站獲得,點(diǎn)擊贊助??!