摘要:徐聞X3井是中石化在北部灣盆地部署的一口重點(diǎn)預(yù)探定向井,該井漸新統(tǒng)潿洲組下為發(fā)育、地層承壓能力低、鉆井液漏失嚴(yán)重且井下溫度高達(dá)180℃,導(dǎo)致部分堵漏材料高溫后失效,采用常規(guī)橋接堵漏和水泥漿堵漏效果不理想,需研發(fā)出抗高溫承壓堵漏技術(shù)。為此,通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)優(yōu)選出抗高溫架橋材料高強(qiáng)支撐劑GQJ、抗高溫纖維材料SW,以SAN-2工程分布理論為指導(dǎo),加入不同粒徑的CaC03和云母作為片狀填充材料,并配合高失水劑HH-1及無機(jī)鹽Ca0,形成了抗高溫承壓堵漏配方,室內(nèi)模擬0.5~4mm裂縫寬度承壓能力高于12MPa?,F(xiàn)場(chǎng)采用分段逐級(jí)堵漏法注入配制好的堵漏漿進(jìn)行承壓堵漏作業(yè),在地層復(fù)雜情況下將地層承壓能力提升至4.5MPa,徐聞X3井第三次開鉆固井期間再未發(fā)生漏失。實(shí)踐證明,所研發(fā)的抗高溫承壓堵漏技術(shù)能夠滿足該井的固井施工要求,取得了較好的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:北部灣盆地;漸新世;徐聞X3井;高溫;承壓堵漏;橋接堵漏;水泥堵漏;纖維;配方
徐聞X3井是中石化在北部灣盆地部署的一口重點(diǎn)預(yù)探定向井,該井位于廣東省徐聞縣邁陳鎮(zhèn)提姑村,構(gòu)造位置屬北部灣盆地邁陳凹陷邁10塊,目的層為始新統(tǒng)流沙港組(E2l)、漸新統(tǒng)潿洲組(E3w),均為砂泥巖地層,儲(chǔ)層以砂巖為主。該井屬三開井身結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)垂深5100m,斜深5664.16m,井斜34.14℃,水平位移1893.92m;第三次開鉆預(yù)計(jì)井底溫度為187℃,該井鉆至潿洲組三段下部井段(4684~4881m)巖性以棕色含礫中砂巖為主夾薄層棕色泥巖,鉆井液漏失嚴(yán)重、承壓堵漏難度大。
1 現(xiàn)場(chǎng)堵漏情況
1.1 橋接堵漏
徐聞X3井鉆至潿洲組三段井深4737.75m時(shí),泵壓由13MPa下降至7MPa,鉆壓從14t降至0t,井口泥漿失返,所用鉆井液密度為1.29g/cm3,立即起鉆至套管內(nèi)并低泵沖連續(xù)灌漿,最大漏速達(dá)70m3/h?,F(xiàn)場(chǎng)配制30m3堵漏漿[8%土漿+6.7%KD-68+3%PE+5%FST-1+6.7%CaC03],泵入后替漿43m3,觀察液面無明顯下降跡象,后液面下降且井口觀察不到,繼續(xù)井口灌漿,后補(bǔ)充密度為1.11g/cm3左右的泥漿及清水建立循環(huán),并用12m3抗溫泥漿封閉井底,本次失返性漏失累計(jì)漏失泥漿量在330m3左右。
失返性漏失后為驗(yàn)證產(chǎn)能進(jìn)行了中途試油作業(yè),鉆電測(cè)口袋(4737.75~4800m)共漏失泥漿475m3左右,其間進(jìn)行了3次橋接堵漏作業(yè)。
1) 第一次橋接堵漏:將20m3堵漏漿[5%土漿+7%KD-68+3%PE+5%FST-1+2%單封+5%CaC03]替至井底,起鉆至套管鞋內(nèi),關(guān)封井器,排量2min/沖,從環(huán)空逐步憋壓至8.0MPa,穩(wěn)壓7.4MPa,穩(wěn)壓時(shí)間為1h,累計(jì)泵入泥漿6.2m3,堵漏后循環(huán)泥漿漏速由堵漏前的11m3/h降至9.74m3/h,堵漏后鉆進(jìn)漏速為14.32m3/h,鉆進(jìn)4737.75~4751m井段漏失及消耗泥漿128m3左右,考慮到沉砂對(duì)漏層具有掩蓋性及堵漏材料粒度級(jí)配,第二次橋接堵漏調(diào)整了堵漏配方。
2) 第二次橋接堵漏:將20m3堵漏漿[井漿+1.2%核桃殼(40~80目)+1.2%核桃殼(3~5目)+1.25%云母片(60目)+1.25%云母片(80目)+2.5%單封+2.5%FST-1+2.5%KD-68+2.5%PE]替入井底,起鉆至套管鞋內(nèi),關(guān)封井器,環(huán)空逐步憋壓至9MPa,最后穩(wěn)壓至8.6 MPa,穩(wěn)壓2h不降,累計(jì)泵入泥漿5m3,堵漏后循環(huán)泥漿漏速由堵漏前的25.6m3/h降至6.2m3/h,堵漏后鉆進(jìn)漏速為12.2m3/h,鉆進(jìn)4751~4800m井段漏失及消耗泥漿217m3左右,考慮到粒度級(jí)配及堵漏將擠入量,第三次橋接堵漏調(diào)整了堵漏配方。
3) 第三次橋接堵漏:將20m3堵漏漿[井漿+1.2%核桃殼(40~80目)+1.25%云母片(80目)+5%FST-1+2.5%PE+5%CaC03]替入井底,鉆具起至套管鞋內(nèi),關(guān)封井器,環(huán)空逐步憋壓至5MPa后,穩(wěn)不住壓,累計(jì)泵入泥漿22m3,堵漏后循環(huán)泥漿漏速由堵漏前的9.4m3/h降至3.6m3/h。
上述3次堵漏前后漏速統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖1所示,由圖1可知每次橋接堵漏之后循環(huán)時(shí)漏速降低,鉆進(jìn)后漏速增高,說明新鉆地層裂縫、孔隙較為發(fā)育,也存在一定程度的漏失,3次橋接堵漏之后,正常鉆進(jìn)時(shí)漏速由11m3/h降至3.4m3/h,說明橋接堵漏起到了一定的效果。
鉆至井深4800m后進(jìn)行通井及電測(cè)作業(yè),正常電測(cè)時(shí)漏速為1m3/h左右,期間通井兩次,循環(huán)時(shí)漏速介于4.6~11.3m3/h不等,累計(jì)損失泥漿185m3左右。電測(cè)結(jié)束后,下鉆循環(huán)泥漿及氣測(cè)循環(huán)中均發(fā)生漏失,鉆進(jìn)井段4800~4881m共漏損失泥漿174.2m3。
1.2 水泥漿堵漏
為有效封堵井深4737.75m失返性漏層,進(jìn)行了水泥漿堵漏作業(yè)。下鉆至井深4747m循環(huán)泥漿后注水泥(1m3清水+1m3緩凝液+10m3水泥漿+0.5m3清水),水泥漿最大、最小密度分別為1.96g/cm3、1.62g/cm3,平均密度為1.79g/cm3,替漿45.25m3(鉆具組合內(nèi)容積為47.38m3,考慮井徑擴(kuò)大率后,理論水泥塞面介于4583~4747m),起鉆至井深4435m后循環(huán)泥漿,后關(guān)井憋壓,最高達(dá)7MPa,最終穩(wěn)壓4MPa,擠入水泥5.5m3。掃塞下鉆至井深4412m進(jìn)行了第一次承壓試驗(yàn),立管擠泥漿,套管壓力為8.5MPa,7min后降至8.0MPa,累計(jì)擠入泥漿4.4m3,卸壓后返出1.7m3。繼續(xù)下鉆至4650m有遇阻現(xiàn)象(摩擦阻力5~6t),初步判斷水泥塞段位介于4650~4747m,容積為6m3左右。掃塞至4680m進(jìn)行了第二次承壓試驗(yàn),鉆頭位置為井深4666m,套管擠泥漿,套壓為6.8MPa,3min降至6.3MPa。擠入泥漿2.4m3。繼續(xù)掃塞至4740m進(jìn)行第三次承壓試驗(yàn),立管擠泥漿,套管壓力為6.8MPa,7min后降至6.3MPa。
由于水泥漿堵漏效果未達(dá)到預(yù)計(jì)要求,后采用兩段不同濃度、不同粒徑配比的堵漏漿連續(xù)注入井內(nèi)進(jìn)行承壓堵漏。細(xì)顆粒為主的堵漏漿在下、中細(xì)顆粒為主的堵漏漿在上。具體作業(yè)為:將鉆具下至4738m,連續(xù)泵入10m3中細(xì)顆粒為主的堵漏漿[4%土漿+2%核桃殼(20~40目)+2%核桃殼(40~80目)+1%云母(20目)+1%云母(60目)+2%KD-68+2%單封+2%PE+2%FST-1+2%HQ-10+2%CaC03]和18m3細(xì)顆粒為主的堵漏漿[4%土漿+2%核桃殼(40~80目)+1%云母(20目)+2%云母(60目)+2%單封+3%PE+3%FST-1+2%HQ-10+5%CaC03+1%膨潤(rùn)土],并替漿44m3 (鉆具內(nèi)容積為46m3),鉆具內(nèi)保留2m3(井深4313~4740m),可確保細(xì)顆粒為主的堵漏漿封住4470~4740m裸眼井段,中細(xì)顆粒為主的堵漏材料在套管內(nèi)。后起鉆至套管內(nèi)進(jìn)行承壓試驗(yàn),套管壓力由6MPa逐漸增至14MPa,10min降至。7.5MPa,后釋放壓力,期間累計(jì)泵入泥漿14m3,卸壓{后返吐5.2m3。靜止堵漏3h后繼續(xù)承壓堵漏,10沖/min的排量向環(huán)空中擠泥漿,擠入14m3泥漿,套壓由6MPa增至8.3MPa,停泵后,套壓1min內(nèi)降至7MPa,35min降至4.0MPa,后釋放壓力繼續(xù)掃塞,水泥塞掃至4770m,4770~4783m為混漿帶,說明;水泥漿堵漏形成的水泥塞段為4650~4770m,循環(huán){時(shí)漏速由1.27m3/h增至2.93m3/h。
2 堵漏難點(diǎn)分析
徐聞X3井涸洲組三段(4737.75~4881m)井段漏失嚴(yán)重,從取心巖樣上可以看出該層位灰色細(xì)砂巖及灰色含礫細(xì)砂巖微裂縫較為發(fā)育,裂縫方向以高角度一垂直方向?yàn)橹?,縫寬小于2mm,縫長(zhǎng)以5~20cm為主;且該地層地層孔隙壓力低,依據(jù)試油數(shù)據(jù),井深4404.19m,垂深4047m,地層溫度為156℃,地層壓力位38.8MPa,可計(jì)算出地層壓力梯度系數(shù)為0.95MPa/100m。井深4737.75m發(fā)生失返性漏失時(shí)鉆井液密度為1.29g/cm3,壓差較大,導(dǎo)致裂縫張開。通過對(duì)該井段橋接堵漏及水泥漿堵漏分析,認(rèn)為該井段堵漏技術(shù)存在以下難點(diǎn)。
1) 裂縫孔隙較為發(fā)育且漏層多、漏層復(fù)雜,以至于難以把握堵漏材料的粒徑級(jí)配。前兩次橋接堵漏,雖然分別承壓至7.4MPa和8.6MPa,但循環(huán)時(shí)依然存在漏失,認(rèn)為第一次橋堵時(shí)沉砂將漏層掩蓋,故第二次橋接堵漏時(shí)先循環(huán)井底然后泵入堵漏漿,堵漏后仍漏失,認(rèn)為粒徑級(jí)配不合理,堵漏材料在漏層外堆積、存在“封口”現(xiàn)象,故第三次承壓時(shí)以細(xì)顆粒堵漏材料為主,結(jié)果全部漏失,承不住壓。
2) 地溫梯度高,依據(jù)井深5974m電測(cè)溫度達(dá)211℃,地溫梯度達(dá)3.6℃/100m。計(jì)算井深4881m時(shí)井底溫度高于180℃,以核桃殼為主的架橋材料在高溫后,出現(xiàn)碳化現(xiàn)象,表面為黑色,有煳臭味,指甲殼可摳動(dòng),強(qiáng)度降低,有大顆粒變成小顆粒——由此反映本身堵好的填塞層也容易再次發(fā)生漏失[1]。
3) 堵漏材料單一,現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備的堵漏材料有核桃殼、云母、單封、棉子殼、碳酸鈣、PE等,單封、棉子殼、核桃殼等高溫后部分失效,PE中纖維有效含量較低,不能起到拉筋作用,難以形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),堵漏漿抗反吐能力差。水泥漿堵漏時(shí)水泥漿中沒有加纖維材料,水泥漿滯留能力有限,不能完全形成有效封堵層。
4) 堵漏工藝需完善,承壓堵漏時(shí)承壓時(shí)間短,并沒有采用間歇關(guān)擠方式進(jìn)行承壓堵漏[2],承壓值不高時(shí),并沒有連續(xù)承壓,直接開井卸壓,且擠入漏層的堵漏漿有限,不能達(dá)到承壓堵漏效果。
3 抗高溫堵漏技術(shù)研發(fā)
潿洲組下部的流沙港組含有大段微裂隙發(fā)育的硬脆性黑色泥巖,地層壓力系數(shù)較大,井壁穩(wěn)定難度大,在同一裸眼段中存在多套復(fù)雜地層,井壁穩(wěn)定、井控壓井與防漏堵漏矛盾突出[3]。為避免提前下套管封隔漏層,調(diào)整井身結(jié)構(gòu)及鉆具組合,針對(duì)該區(qū)的這一技術(shù)難題,需優(yōu)選抗高溫堵漏材料,形成抗高溫橋堵配方,而對(duì)于抗180℃高溫的堵漏配方則研究較少[4~8]。
3.1 單劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn)
根據(jù)橋接堵漏封堵裂縫的要求,對(duì)以往鉆井施工中常用的惰性堵漏材料,以及新選的長(zhǎng)石、高強(qiáng)支撐劑Ⅱ型、高強(qiáng)支撐劑Ⅲ型、等進(jìn)行了抗溫、抗壓等實(shí)驗(yàn),結(jié)果見表1。
從表1可以看出,石英、長(zhǎng)石、核桃殼、高強(qiáng)支撐劑Ⅱ型、高強(qiáng)支撐劑Ⅲ型、陶粒等均具有較強(qiáng)的抗壓強(qiáng)度和抗溫性,是理想的惰性堵漏材料。但石英莫氏硬度高,對(duì)泵配件、鉆具和循環(huán)系統(tǒng)損害較大。核桃殼在空氣中的抗壓強(qiáng)度雖然也可以達(dá)到14MPa以上,但在水或泥漿中浸泡24h以后,其強(qiáng)度僅在6MPa左右,對(duì)于有較高承壓要求的橋接堵漏,效果不太理想。云母雖然也有較高的抗壓強(qiáng)度和抗溫性,但岡其形狀多為片狀特性,難以加工成2mm以上的粗顆粒材料,作為填充材料比較理想,但作為架橋材料則容易出現(xiàn)橋接不穩(wěn)的現(xiàn)象。陶粒雖然抗壓能力、抗溫能力高,但其密度太高,不容易懸浮,容易在堵漏漿中沉降,不易攜帶至漏層,因此也不宜作為橋接堵漏材料。
纖維材料主要有天然纖維、化學(xué)纖維。植物纖維是由植物的種子、果實(shí)、莖、葉等處得到的纖維,是天然纖維素纖維。礦物纖維是從纖維狀結(jié)構(gòu)的礦物巖石中獲得的纖維,主要組成物質(zhì)為各種氧化物,如二氧化硅、氧化鋁、氧化鎂等,其主要來源為各類石棉,如溫石棉,青石棉等?;瘜W(xué)纖維是經(jīng)過化學(xué)處理加工而制成的纖維??煞譃槿嗽炖w維和合成纖維兩類。通過高溫老化實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),大部分纖維材料抗溫能力不夠180℃,高碳纖維經(jīng)180℃下熱滾后,已產(chǎn)生高溫熔化。SWⅠ、SWⅡ纖維材料雖也發(fā)黃、有煳味,但韌性無明顯變化,故選用其,以期在封堵層中形成“拉筋”,加強(qiáng)封堵層的強(qiáng)度[9~10]。
3.2 室內(nèi)配方優(yōu)選
通過材料優(yōu)選確定以GQJ-Ⅱ型、GQJ-Ⅲ型為主要架橋材料,SW-Ⅰ、SW-Ⅱ?yàn)槔w維材料,不同粒徑的CaC03和云母作為片狀填充材料,并配合高失水劑HH-1及無機(jī)鹽Ca0,根據(jù)Howard和Scott的SAN-2工程分布理論[11]確定了各種材料的粒徑級(jí)配,形成抗高溫堵漏配方,并用堵漏儀對(duì)0.5~4mm之間的縫板進(jìn)行承壓堵漏效果評(píng)價(jià)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2,通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,不同縫寬下承壓能力均高于12MPa。
4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及效果分析
第三次開鉆鉆至井深6010m后,依據(jù)電測(cè)確定4685~5115m井段為儲(chǔ)層,故用水泥漿封固5200~5350m井段,后掃塞至5235m,考慮到井深4737.75m曾發(fā)生過失返性漏失,多次橋堵及水泥漿堵漏效果未達(dá)到預(yù)期效果,4737.75m以下井段鉆進(jìn)過程中,鉆井液消耗較大,存在一定程度的漏失,為避免i開固井時(shí)低密度水泥漿漏失,影響固井質(zhì)量,故進(jìn)行了承壓堵漏施工。
2010年12月4日21:30下鉆至4450m(垂深4085m)循環(huán)90min后關(guān)井做承壓試驗(yàn),立管壓力加壓至5MPa,停止加壓后,降至3MPa,17min立壓降為2.4MPa,開井泄壓,累計(jì)泵入2.1m3泥漿。
4.1 堵漏漿的配制
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,進(jìn)行分段逐級(jí)堵漏,并對(duì)原堵漏配方進(jìn)行微調(diào),配制細(xì)顆粒堵漏漿45m3[4%土漿+8%CaC03(4%60~80目+4%200目以上)+5%云母(1%20目+2%60目+2%80目)+5%GQJ-Ⅲ+3%HH-1+6%SW(3%SW-1+3%SW-Ⅱ)+2%膨潤(rùn)土(以40m3為基數(shù)加入堵漏材料材料)],配制中細(xì)顆粒堵漏漿30m3[4%土漿+9%CaC03(3%20~40目+3%60~80目+3%200目以上)+5%云母(1%20目+2%60目+2%80目)+5%GQJ(1%Ⅱ+4%Ⅲ)+3%HH-1+6%SW(3%SW-1+3%SWⅡ)+2%膨潤(rùn)土]。
4.2 堵漏施工
2010年12月5日12:17先注入中細(xì)顆粒堵漏漿25m3,12:46注入細(xì)顆粒堵漏漿40m3,13:30開始替漿,13:45替漿結(jié)束,替漿30m3,起鉆前鉆具內(nèi)留17m3,起鉆至4310m。關(guān)井后先進(jìn)行正擠,打壓時(shí)推薦小排量替漿打壓,正擠8次,預(yù)計(jì)鉆具內(nèi)細(xì)顆粒堵漏漿已替完,故更換為環(huán)空憋壓,泄壓時(shí)反吐量很少,反擠21次,最后正擠1次,泄壓后反吐量少,累計(jì)30次,共擠入38.15m3,可穩(wěn)壓4.5MPa。
由于清水浸泡及試油抽吸作用.4467.47~5210m井段為大斜度井眼且大肚子井段多,4467~4800m井段平均井徑擴(kuò)大率高達(dá)27%,鉆屑沉積較多,堵漏材料聚集在大肚子井段下井壁外側(cè),形成堆積,不能有效進(jìn)入漏層,具有一定假象承壓能力,而大肚子上井壁承壓能力有限,憋壓過高易漏,細(xì)顆粒堵漏材料難以滯留,大顆粒堵漏材料不足難以架橋,影響了承壓堵漏效果。
2010年12月13日進(jìn)行第三次開鉆固井作業(yè),先向環(huán)空替入25.9m3密度為1.03g/cm3的清水,然后泵入前置液5m3,其中1m3配漿水、4m3隔離液,接著泵入密度1.37g/cm3的領(lǐng)漿33m3,1.85g/cm3的尾漿11m3,最后泵入2m3后置液,替漿用25m3污水、35.7m3井漿,替漿期間觀察出口沒有發(fā)生明顯漏失,碰壓達(dá)10MPa,達(dá)到同井設(shè)計(jì)碰壓要求,電測(cè)表明,該井第三次開鉆固井質(zhì)量合格,說明承壓堵漏達(dá)起到了一定效果,滿足了固井施工要求。
5 認(rèn)識(shí)及結(jié)論
1) 北部灣盆地邁陳凹陷邁10塊潿洲組三段裂縫孔隙較為發(fā)育,漏層多且復(fù)雜,井底溫度高達(dá)180℃,部分堵漏材料失效,堵漏效果不理想。
2) 高強(qiáng)支撐劑、SW纖維材料抗溫可達(dá)180℃,配合不同粒徑級(jí)配的填充材料CaC03和云母,結(jié)合高失水劑HH-1及無機(jī)鹽可形成抗高溫堵漏漿。
3) 徐聞X3固井前采用抗高溫承壓堵漏配方將地層;承壓能力提高至4.5MPa,滿足了第三次開鉆固井要求。
4) 高溫承壓堵漏技術(shù)難度大,需進(jìn)一步深入研究抗高溫承壓堵漏材料及現(xiàn)場(chǎng)承壓堵漏工藝。
參考文獻(xiàn)
[1] 黃進(jìn)軍,羅平亞,李家學(xué),等.提高地層承壓能力技術(shù)[J].鉆井液與完井液,2009,26(2):70-71.
[2] 張軍,羅健生,李智斌,等.承壓堵漏技術(shù)在定向大斜度深井中的應(yīng)用[J].天然氣工業(yè),2010,30(1):74-75.
[3] 吳葉成,儲(chǔ)書平,許春田.徐聞X1井鉆井液研究與應(yīng)用[J].鉆井液與完井液,2006,23(4):54-55.
[4] 徐同臺(tái),劉玉杰,申威,等.鉆井工程防漏堵漏技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.
[5] 蔣希文.鉆井事故與復(fù)雜問題[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002.
[6] 陳新民,隋躍華,高建禮,等.新型隨鉆堵漏鉆井液體系的研制[J].油氣地質(zhì)與采收率,2005,12(3):79-80.
[7] 鄭有成,李向碧,鄧傳光,等.川東北地區(qū)惡性井漏處理技術(shù)探索[J].天然氣工業(yè),2003,23(6):84-85.
[8] 鄭述全,歐云東,曾明昌,等.高含硫噴漏同存氣井鉆井與完井工藝技術(shù)研究[J].天然氣工業(yè),2006,26(9):65-67.
[9] 王顯光,蘇長(zhǎng)明,薛玉志,等.防漏堵漏新技術(shù)在緬甸D區(qū)塊的應(yīng)用[J].鉆井液與完井液,2011,28(2):52-54.
[1O] 劉金華,劉四海,陳小峰,等.承壓堵漏技術(shù)研究及其應(yīng)用[J].斷塊油氣田,2011,18(1):117-119.
[11] LOEPPKE G E,GLOWKA D A,WRIGHT E K.Design and evaluation of lost-circulation materials for severe environments[J].Journai of Petroleum Technology,1990,42(3):328-337.
(本文作者:李勝1 田璐1 薛玉志1 劉貴傳1 睢文云2 1.中國(guó)石化石油工程技術(shù)研究院;2.中國(guó)石化江蘇油田分公司石油工程技術(shù)研究)
贊 賞 分享
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助
- 注解:本資料由會(huì)員及群友提供僅供閱讀交流學(xué)習(xí),不得用于商業(yè)用途!