摘要:論述了采用集中式煤氣液封替代傳統(tǒng)的筒式煤氣液封的技術(shù)方案、控制要點、改造效果。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣; 液封; 改進
Improvement of Subsidiary Fluid Seal in Coke Oven Gas Transmission Pipeline
Abstract: The technical scheme,control points and reconstruction efficiency of centralized fluid seal instead of cartridge fluid seal are described.
Key words: coke oven gas;fluid seal;improvement
1概述
西來峰焦化廠是神華烏海能源公司西來峰循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)的重點建設(shè)項目,也是內(nèi)蒙古自治區(qū)確定的烏海市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的示范項目。一期l00×104 t/a搗固焦項目工程于2005年3月開工建設(shè),2006年7月建成投產(chǎn)。二期200×104 t/a搗固焦項目工程于
一期采用2×72孔JNDK43-99D型搗固焦?fàn)t,生產(chǎn)規(guī)模為100×104 t/a;二期采用4×55孔JNDK55-05型單熱式5.
2 改進原因
按原設(shè)計,煤氣輸送主管道上的附屬液封一期有6個(其余液封為設(shè)備專用液封)、二期有8個(其余液封為設(shè)備專用液封);每個液封都設(shè)有放散管、下液管、溢流管、排液管及蒸汽管等附屬管道,所有下液最后經(jīng)溢流管流至酚氰廢水管道匯合至污水處理站。原設(shè)計中液封管道連接見圖l。
我們在使用中發(fā)現(xiàn),液封的各連接管在冬季因氣溫低、過液量小易發(fā)生堵凍,為了保證液封液面高度及液封保溫,需不斷采用蒸汽清掃,工作量大,任務(wù)繁瑣,同時還具有一定危險性;在夏季因氣溫高,從溢流管流出的冷凝液受熱而增大揮發(fā)量,造成環(huán)境污染(因冷凝液中夾帶氨氣等有害物質(zhì))。
原設(shè)計液封的以上缺陷,給現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理工作留下隱患,不僅對安全文明清潔生產(chǎn)的推行造成阻礙,還嚴(yán)重影響生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝穩(wěn)定。鑒于此,急需對煤氣主管上的附屬液封進行改造。
3 技改路線
通過略帶坡度的管道(連通管)將各煤氣下液管連接起來,用設(shè)置在末端的U型液封代替原有的多個煤氣液封,U型液封是連接煤氣下液管和進入機械化氨水澄清槽的一個裝置,該裝置有一定高度的水柱,防止煤氣下液管系統(tǒng)中氣體竄入機械化氨水澄清槽。在管道始端通入連續(xù)流動的熱氨水對管道進行沖洗、保溫;在各煤氣下液管上預(yù)留蒸汽接頭,用于定期對下液管道進行清掃。從U型液封出來的氨水、煤氣下液等混合液通過管道引入機械化氨水澄清槽,根據(jù)物料密度的不同,將焦油、氨水及焦油渣進行分離。在槽內(nèi)分為三層:上層為氨水,中
層為焦油,下層為焦油渣,沉淀在槽底的焦油渣由刮板輸送機排出槽外,焦油則通過液面調(diào)節(jié)器流至焦油槽,澄清后的氨水經(jīng)上部溢流至循環(huán)氨水槽,送往后續(xù)工段使用。改造后的集中式液封管道連接見圖2。
4 新流程的控制要
4.1 改造處理能力的計算原則
①改造后U型液封有效高差應(yīng)大于等于下液管處的最高煤氣壓力對應(yīng)的液柱高度。
②各煤氣下液管始末端高差hn應(yīng)大于等于連通管起始端煤氣下液管始末端高差h1。
③連通管截面積應(yīng)大于下液及循環(huán)氨水總量在自流狀態(tài)下所需截面積。
4.2 設(shè)備制造要求
①管道應(yīng)盡量采用厚壁無縫鋼管。
②管道連接焊縫采用比鋼管材料高——級的焊條焊接。
③管道應(yīng)盡量順液體流動方向有不小于3‰的坡度。
④管道所用彎頭的材質(zhì)應(yīng)與主管的材質(zhì)相同,厚度相同或高一等級。
⑤施工完成后,應(yīng)通過試驗,合格后方可投用。
4.3 改造后裝置的操作要點
①定時巡檢。定時檢查U型液封,確認(rèn)有液體通過(判斷方法:U型液封兩側(cè)溫差≤l℃;聽管道有液體流動聲響。
②定期清掃。定期對煤氣下液管進行清掃。清掃時需注意:
a.整個集中式液封上的煤氣下液管應(yīng)逐一清掃,盡量避免多個下液管同時清掃。
b.清掃時,應(yīng)先接通蒸汽,后關(guān)閉下液閥;清掃結(jié)束時,先打開下液閥,后關(guān)閉蒸汽;開關(guān)蒸汽時應(yīng)慢開快關(guān)。
c.清掃務(wù)必徹底,即每次清掃須確認(rèn)掃通,以保證清掃效果(可通過摸閥門兩側(cè)溫度、聽管道聲響等手段確認(rèn))。
③及時觀察。經(jīng)改造后的集中式液封投用后,相關(guān)崗位的當(dāng)班員工應(yīng)關(guān)注指標(biāo)變化(特別是煤氣壓力變化),防止因液封堵塞引發(fā)事故。
④定期開大循環(huán)氨水量,對管道進行沖刷,確保管道暢通。沖刷時應(yīng)遵循大流量、短時間的原則。
⑤因檢修工作需要,需停止循環(huán)氨水時,須提前將循環(huán)氨水源控制閥關(guān)閉;循環(huán)氨水恢復(fù)供應(yīng)后,應(yīng)及時將循環(huán)氨水源控制閥開至合適開度。
5 裝置投用后運行效果
5.1 改造后效果
a.因管道密閉,廢液、廢氣不再與大氣直接接觸,徹底解決了廢液、廢氣污染環(huán)境,在大氣流動性較差區(qū)域聚積的隱患。同時還改善了員工的工作環(huán)境,降低了職業(yè)病發(fā)生的可能性,有利推行安全清潔生產(chǎn)。
b.因管道帶坡度且截面積較大,避免了因煤氣下液突然增大,下液無法及時排除所導(dǎo)致的煤氣壓力波動等問題,增加了系統(tǒng)抗干擾能力。
c.因集中式液封采用較高溫度的循環(huán)氨水(
d.因集中式液封連續(xù)運行,人工清掃次數(shù)減少,減輕了員工的勞動強度,降低了事故風(fēng)險。
e.煤氣下液與沖刷的循環(huán)氨水匯合后進入機械化氨水澄清槽,與剩余氨水一道經(jīng)過多次處理后再進入污水處理站,減輕了污水處理站的生產(chǎn)負荷,有利于環(huán)保工作的開展。
5.2 改造前后節(jié)能降耗的控制
①改造前的原設(shè)計液封
首先,需不時地往槽內(nèi)補清水以保證液封效果,浪費清水。其次,冬季需常用蒸汽對液封相關(guān)管道進行清掃以確保其暢通及保溫,浪費蒸汽。
②改造后的集中式液封
焦?fàn)t煤氣輸送管道附屬液封改造后,因循環(huán)氨水連續(xù)流動,不需往系統(tǒng)內(nèi)補清水,節(jié)約了水資源;因清掃次數(shù)減少,節(jié)約了蒸汽。
6 下一步改造的研究與展望
此次改造雖然效果顯著,但仍有改進的余地。為此,我們下一步研究的內(nèi)容主要有:增加溫度計、壓力表,提高員工巡檢過程中問題判斷的科學(xué)性和準(zhǔn)確性;增加自動調(diào)節(jié)閥裝置,定時調(diào)節(jié)循環(huán)氨水流量,當(dāng)循環(huán)氨水供應(yīng)突然中斷時,自動調(diào)節(jié)閥將連鎖切斷循環(huán)氨水出口閥,避免冷凝液回流到循環(huán)氨水系統(tǒng);進一步減輕人員勞動強度,降低事故風(fēng)險。
7 結(jié)論
我廠一期煤氣管道附屬液封自2008年8月改造完成投用、二期煤氣管道附屬液封自2010年9月改造完成投用,分別平穩(wěn)運行四年多和兩年多,未出現(xiàn)任何不良現(xiàn)象,由此可以證明此項改造是成功的。此項改造不僅能節(jié)約清水、減少能耗、降低運營成本,還能減輕勞動強度、改善勞動環(huán)境、預(yù)防職業(yè)危害、避免環(huán)境污染、消除安全隱患,效果十分明顯。
本文作者:郭亮東 李月馨 陳德云 彭景
作者單位:神華烏海能源有限責(zé)任公司西來峰煤化工分公司焦化廠
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