摘 要:針對目前控制礦井氣熱值的方法及程序在實際應(yīng)用中經(jīng)常出現(xiàn)死循環(huán)等技術(shù)問題,分析了基于PID分程控制的控制方案和程序設(shè)計。
關(guān)鍵詞:礦井氣 PID分程控制 控制系統(tǒng) PLC 摻混 熱值調(diào)節(jié)
Programming of Control System for Mine Gas Supply Device Stable Calorific Value
Abstract:In view of infinite loop and other technical problems in the practical application of methods and programs to control the mine gas calorific:value,the control scheme and programming based on the PID split range control are analyzed.
Key words:mine gas;PID split range control;control system;programmable logic controller(PLC);blending;calorific value adjustment
目前,控制礦井氣熱值的方法及程序在實際應(yīng)用中經(jīng)常出現(xiàn)死循環(huán)等技術(shù)問題,無法保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響了礦井氣的大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用。因此,該行業(yè)急需一種先進(jìn)而穩(wěn)定的控制礦井氣熱值的系統(tǒng)程序來保證正常運(yùn)行[1-3]。
1 控制系統(tǒng)程序方案設(shè)計
系統(tǒng)根據(jù)對原料礦井氣熱值進(jìn)行在線監(jiān)測,判斷其屬于3種工作狀態(tài)中的哪一種,然后開啟相應(yīng)的回路進(jìn)行自動調(diào)控。3種工作狀態(tài)如下:
①當(dāng)?shù)V井氣的低熱值高于19.26MJ/m3時,在礦井氣中摻混適量的空氣,使混合氣熱值達(dá)到18.84MJ/m3,供用戶使用;
②當(dāng)?shù)V井氣的低熱值在18.42~19.26MJ/m3范圍時,礦井氣不做調(diào)節(jié),直接供用戶使用。
③當(dāng)?shù)V井氣低熱值低于l8.42MJ/m3時,在礦井氣中摻混適量的天然氣,使混合氣的熱值達(dá)到18.84MJ/m3,供用戶使用。
針對控制系統(tǒng)的控制要求及現(xiàn)階段控制程序存在的問題,經(jīng)過多方調(diào)研,決定利用PID分程控制方法設(shè)計一套自動化程度高,具有良好的抗干擾性、可擴(kuò)展性及不存在死循環(huán)的控制系統(tǒng)程序。
2 主程序設(shè)計
系統(tǒng)軟件編程由PLC編程和上位機(jī)編程兩部分組成,分別采用STEP7V5.3和WINCC6.0軟件。
2.1 PID分程控制設(shè)計
一般來說,一臺控制器的輸出僅操作一個控制閥。若一臺控制器操縱幾個閥門,并且按輸出信號的不同區(qū)間去操縱不同的閥門,這種控制方式習(xí)慣上稱為分程控制。
分程控制有兩方面的目的:一是擴(kuò)大控制閥的可調(diào)范圍,以改善控制系統(tǒng)的品質(zhì);二是滿足工藝操作上的特殊要求[3-4]。
同時,為了避免執(zhí)行機(jī)構(gòu)頻繁動作而造成死循環(huán),針對該系統(tǒng)的生產(chǎn)過程被控變量不嚴(yán)格要求控制在給定值上,允許在規(guī)定的范圍內(nèi)變化這一特點(diǎn),決定在該系統(tǒng)中,采用帶有不靈敏區(qū)(即死區(qū))的PID算式進(jìn)行分程控制。
2.2 系統(tǒng)的程序設(shè)計
控制系統(tǒng)的關(guān)鍵程序一是摻混前的復(fù)雜邏輯判斷,二是電動比例閥的PID調(diào)節(jié)。邏輯判斷在系統(tǒng)主程序模塊中編制,PLC周期性掃描執(zhí)行該程序。摻混后的氣體熱值與閥口開度的關(guān)系受到礦井氣熱值、管網(wǎng)壓力等因素的影響,沒有明確的數(shù)學(xué)函數(shù)關(guān)系,是非線型的。為了能使控制目標(biāo)實現(xiàn)且程序算法計算量小,系統(tǒng)采用了分程控制的方法,對于不同熱值范圍內(nèi)礦井氣采用分段比例閥控制,即控制對象在某個范圍內(nèi)時,采用對應(yīng)的PID算法,控制某特定的電動調(diào)節(jié)閥。若控制對象大范圍改變則改變控制回路,同時將其他各個電動調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。各個電動調(diào)節(jié)閥的PID控制器參數(shù)不同,執(zhí)行PID控制程序前需要判斷所控制的對象。
同時,采用結(jié)構(gòu)化編程技術(shù)編制PID調(diào)節(jié)閥口開度的子程序,通過調(diào)用不同的子程序背景數(shù)據(jù)塊實現(xiàn)控制不同閥的目的。結(jié)構(gòu)化編程將復(fù)雜的自動化任務(wù)分解為能夠反映過程的工藝、功能或可反復(fù)使用的小任務(wù),這些任務(wù)由相應(yīng)的程序塊來表示,程序運(yùn)行所需的大量數(shù)據(jù)和變量儲存在數(shù)據(jù)塊中。
具體應(yīng)用到該系統(tǒng)3種工作狀態(tài)中的程序控制如下:
當(dāng)原料氣礦井氣低熱值大于l9.26MJ/m3時,熱值不符合輸出使用要求,需混合一定比例的空氣來降低熱值,應(yīng)用帶死區(qū)的PID調(diào)節(jié)空氣回路中電動調(diào)節(jié)閥的開度。由于應(yīng)用了帶有死區(qū)的PID控制方法,因此有效避免了死循環(huán)控制的出現(xiàn),使整個摻混過程得以順利進(jìn)行。在輸出信號發(fā)出前再對混合器熱值進(jìn)行一次測量,如符合要求則輸出;如不符合要求,則重新進(jìn)行控制調(diào)節(jié),直到最終符合要求后輸出。其中符合輸出要求的低熱值給定位為18.84MJ/m3,誤差值為±0.42MJ/m3。
當(dāng)原料氣礦井氣的低熱值在大于或等于18.42MJ/m3而小于或等于l9.26MJ/m3這一區(qū)間時,就認(rèn)為礦井氣質(zhì)量合格,不需調(diào)節(jié),可以直接通過混合器輸出。
當(dāng)原料氣礦井氣低熱值小于l8.42MJ/m3時,熱值不符合輸出使用要求,需混合一定比例的天然氣來提高熱值。應(yīng)用帶死區(qū)的PID調(diào)節(jié)天然氣回路中電動調(diào)節(jié)閥的開度。由于應(yīng)用了帶有死區(qū)的PID控制方法,因此有效避免了死循環(huán)控制的出現(xiàn),使整個摻混過程得以順利進(jìn)行。在輸出信號發(fā)出前再對混合器熱值進(jìn)行一次測量,如符合要求則輸出;如不符合要求則重新進(jìn)行控制調(diào)節(jié),直到最終符合要求后輸出。其中符合輸出要求的低熱值給定值為18.84MJ/m3,誤差值為±0.42MJ/m3。
在“誤差信號處理”中經(jīng)過控制死區(qū)限定,交由“PID算法”處理,其輸出值經(jīng)過再次線性處理和限幅,以實數(shù)形式或模擬量模板認(rèn)可的形式輸出。在處理過程中,還可以選擇手動模式,以設(shè)定的手動值作為控制器輸出。
本裝置的控制系統(tǒng),采用了具有精簡指令系統(tǒng)、低成本和高可靠性的PLC,使控制系統(tǒng)簡單、實用,用PID分程控制作為調(diào)節(jié)方式,軟件系統(tǒng)采用組件化技術(shù),具備了極好的開放性。該系統(tǒng)本身提供了標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口,可以與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行對接,為整個應(yīng)用系統(tǒng)的集成提供了良好的架構(gòu)。
3 結(jié)論
本裝置控制系統(tǒng)成功地解決了礦井氣的穩(wěn)定熱值供應(yīng)裝置自動控制系統(tǒng)程序死循環(huán)控制的問題。采用PID分程控制對電動調(diào)節(jié)閥進(jìn)行調(diào)節(jié),實現(xiàn)輸出熱值穩(wěn)定的燃?xì)?。該程序參?shù)整定方便,結(jié)構(gòu)改變靈活,適應(yīng)性強(qiáng),穩(wěn)定性好,可靠性高。
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本文作者:黎延志 于江華 王運(yùn)閣 楊旭 徐方 羅興月
作者單位:安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司
中交煤氣熱力研究設(shè)計院有限公司
沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司
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