摘要:寶龍1井是四川盆地川中龍女寺構(gòu)造上的一口典型的壓力窗口窄、漏噴共存的預(yù)探井。寶龍1井下Ф177.8mm尾管至井深2250.05m發(fā)生井漏失返,下至井深4569.70m井漏未返,反灌鉆井液4.6m3見(jiàn)返,循環(huán)井漏,采用橋漿堵漏仍然井漏,不能建立循環(huán)。為此,提出采用正反注水泥法來(lái)固井施工的技術(shù)思路。正注水泥施工結(jié)束后出現(xiàn)溢流不能起鉆,決定在喇叭口處直接反注水泥然后起鉆,反注水泥完仍然出現(xiàn)高壓低滲透溢流,被迫循環(huán)排除水泥漿。在管內(nèi)注入密度為2.42g/cm3的加重鉆井液,在環(huán)空有限溢流的前提下把鉆具起至設(shè)計(jì)位置,進(jìn)行反注水泥施工作業(yè),固井成功,電測(cè)固井質(zhì)量合格率為84.33%、優(yōu)質(zhì)率為76.79%。該技術(shù)為高壓低滲透氣井欠平衡固井提供了新的途徑。
關(guān)鍵詞:寶龍1井;高壓;低滲透儲(chǔ)集層;欠平衡;固井;四川盆地;龍女寺構(gòu)造
0 引言
寶龍1井是四川盆地川中龍女寺構(gòu)造上的一口典型的壓力窗口窄、漏噴共存的預(yù)探井。該井下送尾管至井深2250.05m發(fā)生井漏失返,下送至井深4569.70m未返,反灌鉆井液4.6m3見(jiàn)返;施工改用正反注固井施工,成功完成了該井的固井作業(yè)(表1)。
表1 井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表
井號(hào)
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鉆頭
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套管
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規(guī)格(mm)
|
鉆深(m)
|
規(guī)格(mm)
|
下深(m)
|
|
1
|
660.4
|
201.50
|
508.0
|
199.61
|
2
|
444.5
|
1766.00
|
339.7
|
1764.49
|
3
|
311.2
|
3186.00
|
244.5
|
3184.76
|
4
|
215.9
|
4570.20
|
177.8
|
3058.61~4569.70
|
1 寶龍1井的基本情況
1.1 鉆井液性能
鉆井液密度為2.14g/cm3:黏度為50s、失水為4mL、濾餅為0.5mm、切力為5~13Pa、含砂為0.2%、pH值為9.5。
1.2 地層分層(見(jiàn)表2)
表2 寶龍1井地質(zhì)分層表
地層
|
井深(m)
|
地層
|
井深(m)
|
地層
|
井深(m)
|
T1j23
|
3204
|
T1f2
|
3799
|
P1m1
|
4417.00
|
T1j22
|
3248
|
T1f1
|
3941
|
P1q2
|
4455.00
|
T1j21
|
3266
|
P2ch
|
4069
|
P1q1
|
4531.00
|
T1j1
|
3478
|
P2l
|
4224
|
P1l
|
4562.00
|
T1f4
|
3537
|
P1m3
|
4254
|
O1n
|
4570.20
|
1.3 井漏復(fù)雜
該井Ф215.9mm裸眼井段存在8個(gè)漏層,其中茅二段有2個(gè)(4294.47~4298.70m、4357.91~4358.43m)、茅一段有1個(gè)(4389.77~4392m)、棲二段有1個(gè)漏層(4440.52~4441.07m),棲一段有3個(gè)漏層(4493.45~4494.27m、4518.65~4519.64m、4530.79~4531.11m),梁山組有1個(gè)漏層(4549.50~4549.97m)。
2 固井難點(diǎn)
1) 該井Ф215.9mm裸眼井段存在多個(gè)漏層,經(jīng)多次堵漏后采用密度為2.05g/cm3的鉆井液鉆至井深4299.59m(茅二段),發(fā)生溢流1.2m3,關(guān)井套壓為1.7~2.1MPa,控壓加重鉆井液密度,低于1MPa就外溢,高于3MPa井漏,采用15%的橋漿堵漏壓井,加重密度至2.14g/cm3后井下正常。該井段由于壓力窗口較窄,下套管、固井作業(yè)出現(xiàn)井漏,因井漏誘發(fā)溢流的可能性較大。
2) 水泥封固段長(zhǎng),環(huán)空間隙小,施工摩阻大,泵壓高,施工中井漏的可能性大,施工難度大。
3 施工方案的制訂原則
該井由于漏、噴同層,原設(shè)計(jì)采用一次性正注固井,但下套管中發(fā)生井漏[1~5],決定采用正反注固井施工;反注中發(fā)生溢流,采用加重堵漏漿壓穩(wěn)氣層,反注固井施工順利。
4 固井施工
4.1 下尾管井漏、堵漏作業(yè)
下套管至井深2250.05m井漏失返;下套管至井深4569.70m,無(wú)返,漏失聚磺鉆井液31.3m3;反灌鉆井液4.6m3見(jiàn)返;循環(huán),漏速為42m3/h,漏失鉆井液14.1m3。
1) 注入密度為2.14g/cm3、濃度為12%的橋漿35m3;投球,替入密度為2.14g/cm3的鉆井液40m3,漏速為42~28.6m3/h,漏失鉆井液15m3;橋漿9.2m3,其中碰壓10MPa,坐掛倒扣成功。
2) 注入密度為2.14g/cm3、濃度為12%的橋漿20m3(耗SDL 3t),出口間斷失返,漏失鉆井液14.6m3。
4.2 正注水泥施工
注入抗鈣鉆井液20m3,出口間斷失返,漏失鉆井液11.2m3。間斷正注鉆井液24.8m3無(wú)返,液面在井口;間斷正循環(huán),無(wú)返,漏失鉆井液5.2m3。正注G級(jí)太鐵礦加重水泥17m3,平均密度為2.18g/cm3,泵替鉆井液碰壓成功,施工中出口一直不返鉆井液。
4.3 第一次反注水泥施工
倒出短方鉆桿、短鉆桿,井深為3055.65m,鉆桿內(nèi)噴鉆井液3.4m3,不具備起鉆條件,決定在尾管頭處反擠水泥固井,注G級(jí)太鐵礦加重水泥26.6m3,平均密度為2.19g/cm3,按設(shè)計(jì)頂替到位。開(kāi)井卸方鉆桿,鉆桿內(nèi)噴鉆井液,噴高為0.2~0.3m,觀察10min沒(méi)有減小的趨勢(shì),強(qiáng)行起鉆2柱至井深2997.13m,鉆井液從二層臺(tái)以上鉆桿水眼中噴下,起鉆困難,活動(dòng)鉆具正循環(huán)排出水泥混漿18m3,循環(huán)中地層有回吐現(xiàn)象。控壓3~8MPa循環(huán)加重鉆井液,加入重晶石粉45t,理論上鉆井液密度應(yīng)達(dá)到2.25g/cm3,實(shí)際上進(jìn)口密度僅為2.10g/cm3、出口密度低于2.00g/cm3。
4.4 第二次反注水泥施工
4.4.1關(guān)井準(zhǔn)備加重鉆井液
關(guān)井8 h求壓,套壓上升到8.8MPa,立壓為6.3MPa,控壓7MPa在鉆桿內(nèi)注入密度為2.42g/cm3加重鉆井液30m3,在有限溢流的條件下開(kāi)井起鉆9柱至井深2794.89m,接回壓閥下鉆桿2柱至井深2852.37m。
4.4.2反注水泥施工技術(shù)
關(guān)井反注鈦鐵礦加重水泥40m3,平均密度為2.25g/cm3,關(guān)井?dāng)D替水泥漿到設(shè)計(jì)井深。為了防止水泥凝固卡鉆具,關(guān)環(huán)形防噴器,調(diào)低環(huán)形封井器控制壓力至3~4MPa,起鉆2柱至井深2794.89m,關(guān)井?dāng)D鉆井液0.6m3,套壓為7.5~6.5MPa,關(guān)井候凝。
5 固井質(zhì)量分析
固井后探得上塞井段為3024.80~3066.2m,下塞井段為4389.09~4570.20m;電測(cè)水泥界面為4310m,電測(cè)固井質(zhì)量合格率為84.33%、優(yōu)質(zhì)率為76.79%(表3)。
表3 電測(cè)固井質(zhì)量數(shù)據(jù)表
井段(m)
|
固井質(zhì)量
|
井段(m)
|
固井質(zhì)量
|
3058~3349
|
好
|
4266~4310
|
中
|
3490~3560
|
中
|
4310~4547
|
差
|
3560~4266
|
好
|
4547~4570
|
好
|
6 結(jié)論與認(rèn)識(shí)
1) 該井屬于典型的高壓低滲透氣井,第一次反注水泥失敗后由于鉆井液密度高,脫氣性差,加重困難,采用全井加重成本高、周期長(zhǎng)。被迫在鉆桿內(nèi)注入加重鉆井液,開(kāi)井在有限溢流的條件下起鉆至設(shè)計(jì)井深,接回壓閥下鉆桿2柱,施工完后可以在低環(huán)形封井器控制壓力條件下起鉆桿2柱,確保了固井施工安全。
2) 分析該井主漏層在茅口組地層、井深為4300m,需水泥漿量25m3,為了確保固井質(zhì)量施工一直關(guān)井作業(yè),把鉆桿內(nèi)30m3加重鉆井液、15m3附加水泥量共45m3推入地層,較大程度地隔絕了氣層,有效地提高了固井質(zhì)量。
3) 該技術(shù)僅適宜于高壓、低滲透,堵漏困難條件下的特殊固井作業(yè),具有較大的井控、安全風(fēng)險(xiǎn)。固井的重要條件之一是井內(nèi)壓力平衡、井眼暢通,只有井眼準(zhǔn)備好了,才能保證套管的順利下入,才能保證施工安全、確保固井質(zhì)量。
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(本文作者:劉德平 王仕水 卓云 韓向軍 川慶鉆探工程公司川東鉆探公司)
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