摘要:由水淹油氣藏改建的地下儲氣庫受油田注水開發(fā)和水侵的雙重影響,氣藏主力產(chǎn)層水淹嚴(yán)重,儲層內(nèi)部油氣水三相分布混亂,注采井生產(chǎn)回壓高,單井注采氣生產(chǎn)能力差,延緩了儲氣庫的達(dá)容速度。為此,通過綜合分析儲氣庫的注氣工藝和采氣工藝特點,提出了儲氣庫注氣工藝和呆氣工藝聯(lián)合運行的新技術(shù),并應(yīng)用HAZOP方法對該技術(shù)進(jìn)行了風(fēng)險分析和識別,制訂了生產(chǎn)運行風(fēng)險控制措施。該新技術(shù)的成功應(yīng)用解決了注呆井儲層水淹和生產(chǎn)回壓高的難題,有效改善了單井的注采氣生產(chǎn)能力,加快了儲氣庫的達(dá)容速度,豐富了水淹油氣藏改建地下儲氣庫的達(dá)容措施,進(jìn)一步提高了儲氣庫的管理水平,對我國儲氣庫的生產(chǎn)運行管理具有一定的指導(dǎo)作用。
關(guān)鍵詞:水淹油氣藏;地下儲氣庫;注氣工藝;采氣工藝;聯(lián)合運行;水侵;注采氣生產(chǎn)能力;達(dá)容速度
陜京(陜西靖邊-北京)輸氣管道系統(tǒng)建有大張坨、板876、板中北、板中南、板808、板828等6座儲氣庫,除大張坨儲氣庫外,其他5座儲氣庫都是由水淹油氣藏改建而成,受油田注水開發(fā)和水侵的雙重影響,氣藏主力層已水淹,部分注采井儲層水淹嚴(yán)重,儲層內(nèi)部油氣水三相分布混亂。注氣期間,單井儲層吸氣啟動壓力較高,吸氣能力差,井口壓力上升快,強注后需緩注甚至停注平壓,階段注氣量較少;采氣期間,地層水影響儲層含氣孔隙度,氣藏內(nèi)形成水鎖氣、水包氣或壓力波及范圍有限等現(xiàn)象,致使單井采氣生產(chǎn)能力較差。多周期生產(chǎn)運行后,部分單井注采氣生產(chǎn)能力改善不明顯,制約了儲氣庫的達(dá)容速度。應(yīng)用氣藏工程分析可知,注采井生產(chǎn)回壓是影響單井采氣攜液能力的重要因素,應(yīng)降低井口生產(chǎn)回壓,提高采氣攜液能力。
1 注采工藝系統(tǒng)的特點
1.1 注氣工藝系統(tǒng)
上游天然氣在分輸站調(diào)壓、計量后輸至儲氣庫集注站。進(jìn)站天然氣經(jīng)過濾器除去粉塵和雜質(zhì),經(jīng)壓縮機(jī)組增壓至13.O0~30.OOMPa,冷卻至溫度低于70℃后通過注氣匯管輸至井場注氣閥組,單井計量后再注入儲氣庫氣藏[1]。
儲氣庫注氣期間,集注站來氣壓力為2.00~3.20MPa,壓縮機(jī)組前工藝系統(tǒng)壓力較低,壓縮機(jī)組后端天然氣管道高壓運行。
1.2 采氣工藝系統(tǒng)
采氣井井口流程采用節(jié)流不加熱注甲醇工藝,防止生成天然氣水合物。天然氣處理裝置采用三相分離、J-T閥節(jié)流制冷、注甲醇防凍和乙二醇再生等工藝。當(dāng)?shù)貙訅毫抵罦-T閥節(jié)流制冷不能滿足外輸氣露點要求時,采用丙烷輔助制冷系統(tǒng)確保外輸氣露點合格[1]。
單井井流經(jīng)可調(diào)油嘴調(diào)壓后匯集到采氣匯管,經(jīng)采氣管線是輸至集注站,井場輸來的井流物經(jīng)生產(chǎn)分離器進(jìn)行三相分離。分離出的氣體經(jīng)管殼式換熱器換熱,然后再經(jīng)J-T閥節(jié)流制冷,節(jié)流后的天然氣進(jìn)入低溫分離器進(jìn)一步分離,分離后的氣體再經(jīng)管殼換熱器復(fù)熱,最后經(jīng)外輸調(diào)節(jié)閥調(diào)壓輸至分輸站。各分離器分離出的凝液外輸至聯(lián)合站處理。
需單井計量的井,利用單井閥組倒入計量流程,通過計量管道輸至集注站,由計量分離器進(jìn)行油、氣、水三相分離并計量。分離后的氣體與生產(chǎn)分離器分離后的氣體匯合,分離出的油、水計量后匯合外輸至聯(lián)合站處理。
儲氣庫采氣期間,外輸壓力根據(jù)下游管道壓力情況而波動,一般維持在4.50~7.00MPa,單井井口回壓為7.O0~10.00MPa,單井采氣生產(chǎn)回壓較高。
2 注采工藝聯(lián)合運行技術(shù)方案
圖1為儲氣庫注氣工藝和采氣工藝聯(lián)合運行原理圖。注氣期間,通過流程切換將注氣系統(tǒng)壓縮機(jī)組前部分與采氣系統(tǒng)流程導(dǎo)通,降低采氣系統(tǒng)壓力和單井生產(chǎn)回壓,在生產(chǎn)回壓較低時開井采氣生產(chǎn),儲層水淹嚴(yán)重的注采井可采氣攜液,以降低單井儲層含水飽和度,提高氣相滲流能力[2],從而改善單井注采氣能力。單井井流物經(jīng)天然氣處理裝置處理后,天然氣輸至注氣壓縮機(jī)組入口,經(jīng)注氣壓縮機(jī)組壓縮增壓后,注入儲氣庫氣藏。
儲氣庫注氣工藝和采氣工藝聯(lián)合運行時,應(yīng)用HAZOP方法進(jìn)行了風(fēng)險分析及識別,制訂了生產(chǎn)風(fēng)險控制措施[3]:
1) 單井采氣生產(chǎn)采用甲醇防凍制冷工藝,防止形成天然氣水合物[4]。
2) 開井初期井口壓力高,節(jié)流比較大,先關(guān)閉J-T閥,待溫度升高后,再調(diào)整J-T閥開度,防止計量管道超低溫引發(fā)冷脆效應(yīng)。
3) 注氣工藝和采氣工藝聯(lián)合運行期間,由于單井采氣量小、天然氣處理裝置處理能力過大,天然氣露點不合格致使?jié)駳饣烊肷嫌蝸須?,可能影響壓縮機(jī)組的安全平穩(wěn)運行,應(yīng)加密壓縮機(jī)組燃料氣節(jié)流后的低點排污次數(shù),避免因氣質(zhì)不合格導(dǎo)致壓縮機(jī)組停機(jī)[5]。
4) 調(diào)整采氣系統(tǒng)壓力報警限值,防止因壓力低低報警觸發(fā)緊急關(guān)斷系統(tǒng),關(guān)斷采氣系統(tǒng)工藝設(shè)備。
5) 注采工藝聯(lián)合運行期間,監(jiān)測采氣井和鄰近注氣井壓力的動態(tài)變化,發(fā)現(xiàn)采氣井油壓升高、注氣井油壓降低等異常情況時,立即停止注采工藝系統(tǒng)運行。
3 應(yīng)用實例及效果分析
板808儲氣庫目的層層位為板Ⅱ、板Ⅳ油組,設(shè)計工作氣量為4.17×108m3,注采井8口。其中板Ⅱ油組注采井6口,設(shè)計工作氣量為2.93×08m3,運行壓力為13.0~30.5MPa;板Ⅳ油組注采井2口,設(shè)計工作氣量為1.24×108m3,運行壓力為15.0~37.0MPa。2006年9月30日開始注氣,運行3個注采周期后,至2009年6月10日,板Ⅱ油組6口井均實現(xiàn)注采氣生產(chǎn),形成有效工作氣量1.70×108m3,其中庫5-5井累計注氣956×104m3,累計采氣29×104m3,注采氣生產(chǎn)能力較差。分析其主要原因為:①庫5-5井地層壓力高但儲層水淹嚴(yán)重,夏季注氣壓縮機(jī)出口壓力超過29.OOMPa時,儲層方可吸氣,注氣生產(chǎn)時間短,未能改善儲層內(nèi)含氣飽和度,儲層內(nèi)氣相滲流能力差[2];②采氣生產(chǎn)時單井生產(chǎn)回壓高達(dá)8.90MPa,地層的彈性能量不足以采氣攜液生產(chǎn)。受以上因素限制,庫5-5井的儲層動用程度較低,嚴(yán)重制約了達(dá)到設(shè)計庫容量和有效工作氣量的時間,延緩了板808儲氣庫達(dá)容速度。
2009年6月12日,板808儲氣庫實施注氣工藝和采氣工藝聯(lián)合運行技術(shù),期間庫5-5井采氣生產(chǎn),板808儲氣庫啟運1臺壓縮機(jī)組向其他注采井注氣生產(chǎn),注氣系統(tǒng)和采氣系統(tǒng)聯(lián)合運行生產(chǎn)37d,共排液6839m3,產(chǎn)氣9709m3。同年7月23日,庫5-5井注氣生產(chǎn),其開井時油壓為25.22MPa,較2008年吸氣時的油壓(29.20MPa)降低了3.98MPa,累計運行53d,注氣1033×104m3,2009年1 2月16日至2010年1月20日,庫5-5井采氣生產(chǎn),36d采氣508×104m3、采液6785m3,最局日米氣32×104m3,最大采液量263m3。
注采工藝聯(lián)合運行技術(shù)有效改善了板808儲氣庫庫5-5井的注、采氣能力,加快了板808儲氣庫達(dá)容速度,減少了形成板808儲氣庫板Ⅳ油組有效工作氣量的運行周期。
4 結(jié)論
1) 應(yīng)用儲氣庫注氣工藝和采氣工藝聯(lián)合運行技術(shù),在注氣期間實現(xiàn)了儲氣庫單井采氣生產(chǎn),增加了單井的注、采氣運行周期,降低了注采井生產(chǎn)回壓,提高了單井采氣攜液生產(chǎn)能力,有效改善了單井注、采氣生產(chǎn)能力。
2) 應(yīng)用HAZOP方法對儲氣庫注氣工藝和采輸工藝聯(lián)合運行技術(shù)進(jìn)行了風(fēng)險分析及識別,制訂了生產(chǎn)風(fēng)險控制措施。
3) 該技術(shù)豐富了水淹油氣藏改建儲氣庫的達(dá)容措施,進(jìn)一步提高了儲氣庫運行管理水平,對其他儲氣庫的生產(chǎn)運行管理具有指導(dǎo)作用。
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(本文作者:陶衛(wèi)方 王永發(fā) 岳克敬 金連善 王思耀 胡志遠(yuǎn) 中石油北京天然氣管道有限公司)
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