摘要:結(jié)合工程實(shí)例,對(duì)采用雙堿法的脫硫除塵裝置在燃煤供熱鍋爐房的應(yīng)用進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞:鍋爐房;雙堿法;除塵;脫硫
Application of Flue Gas Desulfurization and Dust Removal Device to Coal.fired Boiler Room
YU Jianguo,XU Junjie,YANG Ying,DENG Qiang
Abstract:The application of flue gas desulfurization and dust removal device with dual alkali process to coal-fired boiler room is discussed with an engineering example.
Key words:boiler room;dual alkali process;dust removal;desulfurization
1 工程概況
呼和浩特市西區(qū)集中供熱工程為內(nèi)蒙古大氣環(huán)境改善項(xiàng)目,利用日元貸款實(shí)施,規(guī)模為5×70MW鏈條熱水鍋爐。針對(duì)工程實(shí)際情況,在脫硫除塵設(shè)計(jì)中采取了如下措施:脫硫除塵系統(tǒng)采用室內(nèi)封閉設(shè)計(jì),采用高效脫硫、除塵系統(tǒng)。由于呼和浩特市的燃煤大多為熱值低灰分高的煤種,收到基低位發(fā)熱量一般為3700~4200kJ/kg,干燥基灰分25%~32%。所在地區(qū)冬季多風(fēng)、寒冷,供暖室外計(jì)算溫度為-17℃,供暖期為6個(gè)月。這些客觀條件導(dǎo)致了以下問(wèn)題:
首先,由于燃煤熱值低、灰分高,易導(dǎo)致鍋爐房耗煤量增大,灰渣量大,尤其是易漂浮的細(xì)灰增多,造成鍋爐輸煤、除渣、脫硫、除塵等設(shè)備工作負(fù)荷增大。供暖期風(fēng)多風(fēng)大,多管旋風(fēng)除塵器若采用室外布置,并采用傳統(tǒng)的刮板機(jī)加斗提集中處理的方式,大量干細(xì)灰在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中稍有疏漏,極易造成灰塵漫天飛揚(yáng),達(dá)不到應(yīng)有的環(huán)保效果。其次,濕式除塵脫硫裝置在室外布置的情況下,容易發(fā)生凍結(jié),影響設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
為防止此種情況出現(xiàn),該設(shè)計(jì)將多管旋風(fēng)除塵器、引風(fēng)機(jī)、濕式脫硫除塵裝置封閉于室內(nèi),既避免了揚(yáng)灰情況出現(xiàn),也避免了凍結(jié)情況的發(fā)生,提高了脫硫除塵系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。
2 脫硫除塵系統(tǒng)工藝流程
脫硫除塵系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。鍋爐煙氣先進(jìn)入多管旋風(fēng)除塵器,再通過(guò)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入脫硫除塵設(shè)備。脫硫除塵后的吸收液經(jīng)沉淀池澄清,澄清液循環(huán)用于水膜除塵。多管旋風(fēng)除塵器落下的細(xì)灰采用濕法處理,由于該部分細(xì)灰易漂浮,在多管旋風(fēng)除塵器下設(shè)置螺旋除灰機(jī)(絞籠),再配合雙軸攪拌加濕機(jī),將濕灰送到除渣系統(tǒng)的斜段板鏈上,送至渣倉(cāng),與爐渣一起外運(yùn),確保環(huán)保效果。
濕法脫硫采用雙堿法[1~4]的工藝流程,解決了目前大多數(shù)石灰濕法脫硫技術(shù)實(shí)際上不易解決的結(jié)垢、堵塞、風(fēng)機(jī)帶水等難以連續(xù)運(yùn)行的難題,改變了傳統(tǒng)濕式石灰石一石膏脫硫工藝中高液氣比、低pH值的運(yùn)行狀態(tài)。液氣比可控制在2L/m3以下,pH值控制在6.0~7.0,大幅降低了造價(jià)和運(yùn)行費(fèi)用,又確保了高效穩(wěn)定脫硫運(yùn)行。脫硫除塵主體設(shè)備可采用鋼質(zhì)殼體,內(nèi)襯耐磨、耐腐材料,也可采用麻石制作。設(shè)備內(nèi)安裝旋流板脫硫除塵裝置和除霧器。該設(shè)備分為水膜除塵段、旋流板脫硫段和除霧段三部分。
煙氣中的二氧化硫脫除與除塵是同步進(jìn)行的,主要靠吸收液與煙氣充分混合后進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,氣液混合充分,脫硫效率較高。由于旋流板脫硫塔筒體較高,加上旋流板強(qiáng)化旋流作用,使煙氣在塔內(nèi)旋轉(zhuǎn)次數(shù)增多,SO2與堿性水霧有充分時(shí)間進(jìn)行接觸吸收反應(yīng),得以分離凈化。霧化質(zhì)量高,霧化顆粒細(xì),吸收液與煙塵接觸的面積大,凈化效果高。
全流程為兩級(jí)凈化系統(tǒng):第一級(jí)(水膜除塵段):煙氣經(jīng)文丘里水膜除塵段除塵后,吸收液經(jīng)沉淀池澄清,澄清液循環(huán)用于水膜除塵。第二級(jí)(旋流板脫硫段):除塵后煙氣自下而上穿過(guò)旋流板脫硫裝置,與來(lái)自清水池的吸收液(NaOH水溶液)充分逆流接觸,脫除煙氣中SO2并進(jìn)一步脫除細(xì)塵。完成脫硫后的吸收液絕大部分返回循環(huán)水池,然后在循環(huán)水池內(nèi)采用Ca(OH)2將吸收SO2的吸收液再生,再生后的吸收液循環(huán)使用,SO2最終以亞硫酸鈣和石膏的形式回收。脫硫后的煙氣經(jīng)除霧器(除霧段)脫水后,從主體設(shè)備頂部進(jìn)入煙囪排放,也可設(shè)置副筒將煙氣引至煙囪下部排放。
對(duì)高排塵濃度的鍋爐(粉煤爐、沸騰爐等),除塵效率達(dá)99.0%~99.8%,鏈條爐的除塵效率達(dá)98%~99%。脫硫效率根據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì),脫硫效率達(dá)85%~97%。林格曼黑度<1級(jí)。脫硫除塵裝置的總阻力為1400~1800Pa。該脫硫除塵裝置的運(yùn)行費(fèi)用比國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品低,鈣硫比為1.02,單位質(zhì)量煙氣脫硫費(fèi)用為0.14~0.20元/kg,液氣比為1.0~2.0L/m3,煙氣相對(duì)濕度≤8%。
本工程采用爐后除塵脫硫,干法除塵+濕法脫硫方式,總除塵效率>98%,脫硫效率>85%。煙氣出鍋爐后先經(jīng)干式多管旋風(fēng)除塵器處理,由引風(fēng)機(jī)抽送至脫硫塔,經(jīng)旋流板塔處理后,煙氣由煙囪排入大氣。污染物實(shí)際排放指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)允許限值見(jiàn)表1。此設(shè)計(jì)方式適用于寒冷、多風(fēng)、煤灰分高、供熱穩(wěn)定性要求高的地區(qū)。目前,東北、西北地區(qū)已有不少大型鍋爐房采用這種設(shè)計(jì)理念,如黑龍江大慶銀浪4×70MW鍋爐房。
表1 污染物實(shí)際排放指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)允許限值 mg/m3
項(xiàng)目
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煙塵質(zhì)量濃度
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S02質(zhì)量濃度
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N0x質(zhì)量濃度
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實(shí)際排放指標(biāo)
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23
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52
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428
|
允許標(biāo)準(zhǔn)限值
|
30
|
100
|
450
|
參考文獻(xiàn):
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[4] 郭衛(wèi)興.雙堿法脫硫工藝在中、小型燃煤鍋爐中的應(yīng)用[J].環(huán)境研究與監(jiān)測(cè),2010(2):49-51.
(本文作者:于建國(guó)1 徐軍杰1 楊穎1 鄧強(qiáng)2 1.中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院 天津 300074;2.濱海中日能源管理有限公司 天津 300132)
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