摘要:目前高含硫氣井試氣通常采用燃燒筒燃燒,燃燒效率低、H2S燃燒不完全、SO2排放超標(biāo)、試氣時(shí)間短,難以準(zhǔn)確評(píng)價(jià)氣井產(chǎn)能。為此,介紹了引進(jìn)加拿大專業(yè)公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的Q3000型焚燒爐的工作原理、擴(kuò)散模型計(jì)算方法及主要技術(shù)指標(biāo),指出該焚燒爐通過(guò)噴頭排列方式設(shè)計(jì)、邏輯控制程序研究能使高含硫天然氣產(chǎn)生高速渦流,爐腔溫度范圍從1090℃到1630℃,保證了高含硫天然氣的完全燃燒,具備燃燒完全、SO2擴(kuò)散良好,可長(zhǎng)時(shí)間、高效率、滿負(fù)荷燃燒的性能,滿足了試氣毒全要求。同時(shí),根據(jù)高含硫氣井的試氣要求,設(shè)計(jì)6臺(tái)焚燒爐并聯(lián)試氣,設(shè)計(jì)處理量60×104m3/d,累積試氣燃燒時(shí)間240h,經(jīng)環(huán)境監(jiān)測(cè)可知各項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)滿足環(huán)保要求,實(shí)現(xiàn)了高含硫天然氣井的系統(tǒng)測(cè)試,為進(jìn)一步落實(shí)氣藏的產(chǎn)能提供了科學(xué)依據(jù)。
關(guān)鍵詞:焚燒爐;高含硫;天然氣;試氣;應(yīng)用
目前高含硫氣井試氣主要采用火炬燃燒方式,火炬燃燒的效率低、H2S燃燒不完全、SO2的擴(kuò)散半徑較小,易造成井場(chǎng)附近H2S濃度較高、SO2聚集,對(duì)人體和環(huán)境的危害較大,試氣期間需要大量疏散群眾,導(dǎo)致開(kāi)井測(cè)試時(shí)間只有2~7h,試氣時(shí)間短、泄氣半徑小,試氣資料只能反映井筒附近儲(chǔ)層特征,多解性較強(qiáng),對(duì)氣井產(chǎn)能評(píng)價(jià)有一定影響,給準(zhǔn)確測(cè)試氣藏產(chǎn)能帶來(lái)很大困難。為了深入研究和認(rèn)識(shí)高含硫氣田的產(chǎn)能,在國(guó)內(nèi)外技術(shù)調(diào)研的基礎(chǔ)上,借鑒加拿大油氣田測(cè)試經(jīng)驗(yàn),引進(jìn)加拿大專業(yè)公司的焚燒爐,完善了地面試氣流程及裝備,對(duì)試氣過(guò)程中的高含H2S天然氣進(jìn)行高溫燃燒處理,實(shí)現(xiàn)了高含硫氣井的系統(tǒng)測(cè)試,取全取準(zhǔn)了各項(xiàng)試氣資料。
1 焚燒爐的工作原理、擴(kuò)散模型計(jì)算及主要技術(shù)指標(biāo)
1.1 焚燒爐的工作原理
焚燒爐的工作原理是將原料氣引入燃燒器產(chǎn)生高速渦流,通過(guò)自然吸入空氣,使燃料氣和氧氣在爐內(nèi)充分混合、燃燒,爐膛排出氣體以較高的速度沖高、向大氣擴(kuò)散,減少高含硫氣井測(cè)試過(guò)程中對(duì)環(huán)境和人員的危害[1~2]。圖1為焚燒爐爐膛燃燒示意圖。
1.2 焚燒爐的邏輯控制程序
焚燒爐的邏輯控制程序包括:
1) 點(diǎn)火監(jiān)測(cè)報(bào)警及控制系統(tǒng)
2) 可燃?xì)怏w爆炸極限監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
3) H2S檢測(cè)系統(tǒng)
4) 爐膛頂部溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
5) 超壓保護(hù)系統(tǒng)
6) 流量分配控制系統(tǒng)
當(dāng)焚燒爐2套點(diǎn)火系統(tǒng)點(diǎn)火失敗、監(jiān)測(cè)點(diǎn)可燃?xì)怏w達(dá)到爆炸極限或者SO2、H2S濃度超標(biāo)時(shí),焚燒爐控制系統(tǒng)將向井場(chǎng)數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)發(fā)出緊急關(guān)斷報(bào)警信號(hào),并關(guān)閉井口;當(dāng)超溫、超壓或超氣量時(shí),焚燒爐控制系統(tǒng)將向井場(chǎng)數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)發(fā)出緊急關(guān)斷報(bào)警信號(hào),并進(jìn)行調(diào)節(jié)[3~6]。具體邏輯控制流程見(jiàn)圖2。
1.3 焚燒爐擴(kuò)散模型計(jì)算
擴(kuò)散模型計(jì)算的參數(shù)為原料氣組分體積分?jǐn)?shù)(CH470.6%、H2S20.0%、CO28.93%),原料氣量(70×104m3/d),爐膛設(shè)計(jì)排出氣體速度(21.23m/s),排出溫度(924℃),氣井所處地形、地貌及氣象等數(shù)據(jù);模型計(jì)算采用的試氣井及周邊10km范圍10個(gè)濃度聚集點(diǎn)的地形位置參見(jiàn)圖3。
模擬計(jì)算結(jié)果表明:測(cè)試期間絕大部分地區(qū)的環(huán)境空氣1h SO2平均濃度低于500μg/m3,但由于受地形、風(fēng)向等因素的影響,量號(hào)點(diǎn)(Rec5)出現(xiàn)環(huán)境空氣1h SO2平均濃度高于500μg/m3的概率為9.87%。
1.4 焚燒爐的主要技術(shù)指標(biāo)
所引進(jìn)的焚燒爐是加拿大QTI(Questor Technology Inc.)公司根據(jù)山區(qū)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸條件以及擴(kuò)散模型計(jì)算結(jié)果而改進(jìn)的Q3000型焚燒爐,單臺(tái)焚燒爐最大處理量為10×104m3/d,通過(guò)噴頭排列方式產(chǎn)生氣旋,爐腔溫度范圍從1090℃到1630℃。每臺(tái)焚燒爐由進(jìn)氣口、燃燒器噴嘴系統(tǒng)、爐膛、燃燒控制系統(tǒng)、3套點(diǎn)火系統(tǒng)、爐膛頂部溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、入口壓力傳感器、太陽(yáng)能電池板、可燃?xì)怏w爆炸檢測(cè)系統(tǒng)、內(nèi)襯耐火材料、橇裝系統(tǒng)等組成,分爐膛和基座2部分,2者用法蘭連接,主要技術(shù)指標(biāo)為:爐膛內(nèi)徑2.134m,單臺(tái)焚燒爐重量為22.7t(爐膛13.6t,基座9.1t),外形尺寸為16.0m×2.8m×3.0m,焚燒爐入口原料氣壓力為0.035~0.56MPa,焚燒爐入口原料氣溫度為-5~120℃,設(shè)計(jì)燃燒效率為99.99%。
2 焚燒爐現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及環(huán)境監(jiān)測(cè)
2.1 焚燒爐現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
采用焚燒爐試氣的地面流程為:井口→節(jié)流閥組→熱交換器→分離器→分配管匯→焚燒爐。
由于預(yù)計(jì)儲(chǔ)層產(chǎn)能較高,采用6臺(tái)焚燒爐并聯(lián)使用(設(shè)計(jì)處理氣量60×104m3/d),測(cè)試采用修正等時(shí)試井方式,4個(gè)工作制度、等時(shí)距36h,穩(wěn)定生產(chǎn)時(shí)間96h。試氣期間取氣樣分析H2S體積分?jǐn)?shù)為12.81%~14.57%,CO2體積分?jǐn)?shù)為9.7%~10.1%。井口放噴與采用焚燒爐方式進(jìn)行試氣的情況對(duì)比見(jiàn)圖4、5。
2.2 焚燒爐運(yùn)行情況及認(rèn)識(shí)
1) 采用焚燒爐試氣,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)黑煙,爐口無(wú)明顯火焰,燃燒充分、完全。
2) 試氣過(guò)程中焚燒爐最大進(jìn)氣量53×104m3/d,進(jìn)氣壓力0.41MPa左右,焚燒爐的實(shí)際處理量基本達(dá)到了設(shè)計(jì)處理能力,對(duì)原料氣壓力、溫度的適應(yīng)性較寬。
3) 進(jìn)氣量43×104m3/d、出口溫度980℃條件下,焚燒爐連續(xù)正常燃燒96h,具備長(zhǎng)時(shí)間工作的性能。
4) 焚燒爐進(jìn)氣量越大,出口溫度越高,最大出口溫度達(dá)到了1150℃,但未超過(guò)設(shè)計(jì)值,有擴(kuò)大實(shí)際處理量的空間。
5) 本次試氣焚燒爐累計(jì)運(yùn)行時(shí)間240h、燃燒天然氣量498.9×104m3,試氣完畢后內(nèi)襯耐火材料外形及顏色無(wú)明顯變化,表明焚燒爐耐火材料性能能夠抗高溫酸性氣流的長(zhǎng)時(shí)間、大流速的腐蝕和沖蝕。
6) 焚燒爐經(jīng)過(guò)了山區(qū)地形條件下的長(zhǎng)途運(yùn)輸、吊裝、運(yùn)行、拆卸后,爐膛耐火材料仍然結(jié)構(gòu)完整、無(wú)脫落,說(shuō)明耐火材料的內(nèi)襯及安裝方式設(shè)計(jì)合理、牢固,能夠滿足山區(qū)特殊地形地貌的需要。
2.3 焚燒爐試氣環(huán)境監(jiān)測(cè)
環(huán)境監(jiān)測(cè)工作分為試氣前背景調(diào)查、試氣期間實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及試氣后污染調(diào)查3個(gè)階段。在周圍環(huán)境4km范圍開(kāi)展了大氣、水質(zhì)、土壤、生態(tài)等方面的環(huán)境監(jiān)測(cè)及調(diào)查,共布設(shè)大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位32個(gè)、大氣人工監(jiān)測(cè)點(diǎn)位6個(gè),監(jiān)測(cè)大氣中二氧化硫和硫化氫濃度;設(shè)地表水監(jiān)測(cè)斷面3個(gè),降雨監(jiān)測(cè)點(diǎn)位16個(gè),井場(chǎng)周圍天然池塘3個(gè),監(jiān)測(cè)其pH值、化學(xué)需氧量、油分、硫化物等含量;設(shè)土壤監(jiān)測(cè)點(diǎn)位4個(gè)。為保證監(jiān)測(cè)全面性,還進(jìn)行了井場(chǎng)周圍生態(tài)調(diào)查和降水中硫酸鹽等指標(biāo)的測(cè)定。共獲得數(shù)據(jù)1521184個(gè),工作量匯總見(jiàn)表1,環(huán)境監(jiān)測(cè)地形位置見(jiàn)圖6,試氣過(guò)程環(huán)境監(jiān)測(cè)對(duì)照見(jiàn)表2。
表1 試氣環(huán)境監(jiān)測(cè)工作量匯總表
監(jiān)測(cè)類型
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監(jiān)測(cè)天數(shù)
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原始記錄批次
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樣品個(gè)數(shù)
|
項(xiàng)目個(gè)數(shù)
|
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(個(gè))
|
大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)
|
22
|
|
|
3
|
1520000
|
大氣人工監(jiān)測(cè)
|
13
|
13
|
663
|
3
|
663
|
河流水
|
5
|
5
|
9
|
13
|
351
|
雨水
|
4
|
4
|
50
|
2
|
114
|
天然水池
|
2
|
2
|
6
|
8
|
48
|
土壤
|
2
|
2
|
8
|
1
|
8
|
生態(tài)調(diào)查
|
2
|
2
|
|
|
120
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
1521184
|
表2 試氣環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)照表
監(jiān)測(cè)對(duì)象
|
監(jiān)測(cè)類別
|
主要監(jiān)測(cè)因子
|
試氣前背景值
|
試氣中數(shù)值
|
試氣后調(diào)查值
|
標(biāo)準(zhǔn)值
|
大氣
|
自動(dòng)監(jiān)測(cè)
|
二氧化硫(mg/m3)
|
0.00
|
0.00~7.59
|
|
|
硫化氫(mg/m3)
|
0.00
|
0.00~1.01
|
|
|
||
人工監(jiān)測(cè)
|
二氧化硫(mg/m3)
|
0.004~0.004
|
0.007~0.465
|
0.007
|
≤0.50
|
|
硫化氫(mg/m3)
|
0.009~0.009
|
0.001~0.012
|
0.001
|
≤0.01
|
||
水質(zhì)
|
河流水
|
pH值
|
7.06~8.48
|
7.76~8.15
|
7.71~8.14
|
6~9
|
化學(xué)需氧量(mg/L)
|
5
|
5~6
|
5~6
|
≤20
|
||
油分(mg/L)
|
0.01~0.02
|
0.01~0.03
|
0.01~0.03
|
≤0.05
|
||
硫化物(mg/L)
|
0.005~0.011
|
0.005~0.052
|
0.012~0.041
|
≤0.2
|
||
降水
|
pH值
|
|
4.03~5.94
|
4.49
|
|
|
化學(xué)需氧量(mg/L)
|
|
≤5
|
≤5
|
|
||
天然水池
|
pH值
|
|
7.74~8.08
|
7.50~8.06
|
|
|
化學(xué)需氧量(mg/L)
|
|
15~19
|
11~21
|
|
||
油分(mg/L)
|
|
0.03~0.05
|
0.030~0.070
|
|
||
硫化物(mg/L)
|
|
0.010~0.028
|
0.014~0.030
|
|
通過(guò)對(duì)試氣前、后的監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析比較可知:
1) 河流斷面監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明:監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)試氣作業(yè)對(duì)河流水質(zhì)無(wú)影響。
2) 現(xiàn)場(chǎng)走訪和對(duì)比調(diào)查表明:監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)植被未受到傷害,試氣沒(méi)有產(chǎn)生生態(tài)破壞。
3) 試氣過(guò)程中有個(gè)別監(jiān)測(cè)點(diǎn)濃度較高,其中1個(gè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)SO2最高濃度達(dá)到7.59mg/m3、持續(xù)時(shí)間為7min;另1個(gè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)2次監(jiān)測(cè)到SO2最高濃度達(dá)5.69mg/m3和6.23mg/m3,但每次持續(xù)時(shí)間均很短。分析其原因,主要是受山形地貌及風(fēng)向、風(fēng)速等因素的影響,SO2擴(kuò)散的方向單一、相對(duì)集中所致。
4) 此次試氣過(guò)程對(duì)局部大氣環(huán)境質(zhì)量在短時(shí)間內(nèi)有一定影響,但未超過(guò)國(guó)家二級(jí)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有造成大范圍、高濃度的大氣污染,與SO2擴(kuò)散模擬結(jié)果基本一致。
3 結(jié)論
1) 為適應(yīng)山形地貌及高氣量產(chǎn)能評(píng)價(jià)的需要,首次采用6臺(tái)可拆裝式焚燒爐并聯(lián)試氣,長(zhǎng)時(shí)間、高負(fù)荷的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明:焚燒爐燃燒工藝成熟,安全可靠,達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。
2) 通過(guò)焚燒爐的應(yīng)用,在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了高含硫氣井的系統(tǒng)測(cè)試,為進(jìn)一步落實(shí)氣藏的產(chǎn)能提供了科學(xué)依據(jù)。
3) 焚燒爐現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用環(huán)境監(jiān)測(cè)表明:系統(tǒng)測(cè)試期間空氣和水源質(zhì)量各項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)滿足環(huán)保要求。
4) 隨著小型、高效脫硫裝置技術(shù)的進(jìn)步,在高含H2S氣藏進(jìn)行高氣量試氣時(shí),可先將部分H2S脫除,降低進(jìn)入焚燒爐天然氣的H2S含量,再采用焚燒爐燃燒,可減少SO2排放量,對(duì)環(huán)境更為友好。
參考文獻(xiàn)
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(本文作者:聶仕榮1 張文昌2 1中國(guó)石化股份公司油田事業(yè)部天然氣處;2.中國(guó)石化中原油田采油工程技術(shù)研究院)
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