摘要:針對川東地區(qū)蒲包山構(gòu)造三疊系嘉陵江組地層壓力系數(shù)低、漏失井段長、漏層和水層同時存在等復(fù)雜鉆井難題,提出利用膠質(zhì)水泥堵漏技術(shù)來解決上述問題的技術(shù)思路:①將水泥漿與鉆井液以一定的比例混合,形成膠質(zhì)水泥漿,降低水泥漿密度和凝固強度,提高堵漏成功率;②在鉆井液中加入氯化鈣,以調(diào)節(jié)膠質(zhì)水泥漿稠化時間;③施工前做好膠質(zhì)水泥漿的配方比例;④用高濃度膨潤土漿為隔離液,減少地層水對堵漏漿的稀釋;⑤施工中,使膠質(zhì)水泥漿至少2/3進入漏層,對整個裸眼段徹底封堵;⑥用兩臺水泥車配合施工,通過調(diào)節(jié)水泥車排量來實現(xiàn)配方比例;⑦施工結(jié)束后,適當(dāng)縮短候凝時間,控制水泥塞強度,避免鉆水泥塞過程中鉆出新井眼。將上述措施應(yīng)用到蒲005-2井獲得了成功,為解決川東地區(qū)淺層碳酸鹽巖裂縫-溶洞型井漏問題又探索出了一條新的途徑。
關(guān)鍵詞:川東地區(qū);碳酸鹽巖;堵漏;膠質(zhì)水泥低密度低強度
0 引言
蒲包山構(gòu)造地處川東地區(qū)高陡主體構(gòu)造區(qū)西部,構(gòu)造褶皺強烈,地層陡峭破碎,裂縫溶洞發(fā)育。地表多出露在三疊系嘉陵江組碳酸鹽巖地層,地表地層傾角為42°。淺層至中層用清水鉆進,一般都有惡性井漏發(fā)生。實際鉆井資料顯示,該構(gòu)造嘉陵江組地層壓力系數(shù)低,漏失井段長,漏失空間大,漏層、水層同時存在,堵漏難度大,復(fù)雜處理時間長[1]。
1 前期井漏情況
蒲005-2井是一口以石炭系為目的層的滾動勘探開發(fā)井。該井開鉆就出現(xiàn)清水有進無出嚴重井漏。采用清水強鉆方式鉆至井深31m、500m分別下入Φ339.7m、Φ244.5mm套管封隔漏層段。第3次開鉆在飛仙關(guān)組、長興組545.70~1200m井段發(fā)生井漏6次,用水泥漿、橋漿、HHH等堵漏22次未獲成功,漏速為34.4m3/h。結(jié)合鉆井、錄井及鉆屑資料分析認為,該井為碳酸鹽巖裂縫-溶洞型漏失,漏失井段長,漏失空間大,承壓能力低,靜液面最深達200m,折算漏層地層壓力系數(shù)(鉆井液當(dāng)量密度)為0.76g/cm3,且有水層存在,導(dǎo)致常規(guī)堵漏效果差,決定采用膠質(zhì)水泥堵漏技術(shù)進行堵漏。井身結(jié)構(gòu),見表1;地質(zhì)分層,見表2。
2 膠質(zhì)水泥堵漏技術(shù)
1) 用高濃度膨潤土漿代替鉆井液,與水泥漿按一定比例混合配成膠質(zhì)水泥漿,降低水泥漿密度及凝固強度,提高堵漏成功率。在高濃度膨潤土漿中加入氯化鈣,以調(diào)節(jié)膠質(zhì)水泥漿稠化時間。膠質(zhì)水泥漿配方比例及氯化鈣加入量通過水泥漿試驗確定。用高濃度膨潤土漿做隔離液,減少地層水對堵漏漿的稀釋[2~5]。
2) 用兩臺水泥車配合完成施工,通過調(diào)節(jié)水泥車排量來實現(xiàn)對混合比例的掌控,確保施工達到預(yù)期目標。膠質(zhì)水泥漿注入量至少是裸眼體積的1.5倍以上,使膠質(zhì)水泥漿至少2/3進入漏層,以期對該井整個裸眼漏失段進行全面徹底封堵。
3) 光鉆桿置于井口,確保施工安全。施工中注意控制膠質(zhì)水泥漿總施工排量,盡量避免其在井內(nèi)上返。如井口有返出,則關(guān)井,繼續(xù)完成堵漏施工,控制關(guān)井壓力在1MPa以內(nèi),通過頂替量控制水泥塞面在井深450m左右。如井口不返,頂替1m3后隔離液(清水)即可,不控制塞面。
4) 施工完成后,適當(dāng)縮短候凝時間,控制水泥塞強度。根據(jù)樣品情況決定探水泥塞和鉆水泥塞時間,以避免鉆水泥塞中鉆出新井眼。
3 膠質(zhì)水泥堵漏施工
3.1 膠質(zhì)水泥堵漏試驗
結(jié)合該井鉆井、堵漏情況分析,要求配制的膠質(zhì)水泥漿密度為1.45~1.55g/cm3,24h水泥塞強度低于10MPa,稠化時間為2~4h(試驗數(shù)據(jù)見表3)。
3.2 入井膠質(zhì)水泥漿配方選定
1) 水泥漿密度為1.75~1.80g/cm3。
2) 高濃度膨潤土漿為17%氯化鈣+45%~50%膨潤土。
3) 膠質(zhì)水泥漿配方比例:水泥原漿:氯化鈣膨潤土漿=1:1~1:1.5。
4) 膠質(zhì)水泥漿性能(試驗溫度42℃):密度為1.47~1.54g/cm3,初凝時間為1.5~2h,流動度為15~23cm,稠化時間為2~4h。
3.3 施工過程
3.3.1第1次施工
探靜液面井深為222.80m,下光鉆桿至井深為30m。注密度為1.06g/cm3膨潤土漿10m3,出口無返。關(guān)井,用一臺水泥車正注水泥漿27m3,平均密度為1.74g/cm3,同時用另一臺水泥車反注密度為1.33g/cm3氯化鈣膨潤土漿27m3,混合密度為1.57~1.63g/cm3膠質(zhì)水泥漿54m3。候凝19h,探得水泥塞面井深為623.84m,循環(huán)漏速為3.5m3/h。鉆水泥塞至井深1087.91m放空,漏速增大至27.2m3/h。由于第1次施工是從正眼、環(huán)空同時注入,實際上是正反注,水泥漿與高濃度膨潤土漿沒有在地面管線開始混合,而是在通過1柱鉆桿后在套管內(nèi)混合,所以混合效率不高,導(dǎo)致堵漏效果不理想。在第2次施工中,調(diào)整了施工方案,改正反注為正注,采取水泥漿與高濃度膨潤土漿在地面管線混合后再進行正眼鉆桿內(nèi),依靠自身重量整體往下推進。
3.3.2第2次施工
探靜液面井深190m,下光鉆桿至井深145.30m,注密度1.10g/cm3高黏膨潤土漿16m3。用一臺水泥車正注水泥漿15m3,平均密度為1.72g/cm3,同時用另一臺水泥車正注密度1.33g/cm3氯化鈣膨潤土漿20m3,混合密度為1.57~1.63g/cm3膠質(zhì)水泥漿35m3,施工中出口一直不返鉆井液。候凝19h,探得水泥塞面井深810m,循環(huán)漏速為3.4m3/h,鉆水泥塞至井深1088.17m放空。鉆水泥塞過程中觀察水泥塞強度,鉆壓可承受到40~50N;5~10min鉆完一根單根,鉆時不到1m/min。返出巖屑膠結(jié)均勻。
4 施工效果評價
1) 效果評價:采用膠質(zhì)水泥漿89m3堵漏2次成功封堵裸眼500~1200m井段6個漏層。漏速為34.4~3.4m3/h,堵漏效果非常好,達到了預(yù)期目標。
2) 膠質(zhì)水泥堵漏施工應(yīng)具備的條件:①漏失性質(zhì)、漏失特點清楚;②橋漿、HHH、水泥等其他材料堵漏沒有明顯效果;③漏速比較大,液面不在井口;④關(guān)井后,井口壓力不高,在可控范圍內(nèi);⑤套管下深(500m以內(nèi),最多不超過1000m),裸眼段也不長(不超過1000m),漏層位置距離套管鞋不遠。
5 結(jié)論
1) 采用膠質(zhì)水泥堵漏技術(shù)施工2次。成功封堵了該井裸眼500~1200m井段6個漏層,為下步鉆進創(chuàng)造了條件,達到了預(yù)期目標。
2) 膠質(zhì)水泥漿以鉆井液為主,流動性能與純水泥漿相似,密度、強度都可根據(jù)井下情況調(diào)整,具有“低密度、低強度、適應(yīng)性強”的特點。膠質(zhì)水泥堵漏技術(shù)在該井的運用成功,為長段碳酸鹽巖裂縫-溶洞型漏失的治理提供了新的技術(shù)手段,具有廣闊的應(yīng)用前景。
3) 膠質(zhì)水泥堵漏施工的關(guān)鍵,是試驗的配方范圍選定和施工中水泥漿與鉆井液混合比例的掌控。室內(nèi)試驗的配方在同類構(gòu)造和同類漏失井有借鑒意義。
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(本文作者:卓云1 曾慶旭1 劉德平1 謝公健1 趙行權(quán)1 李官全2 胡仁德2 1.川慶鉆探工程公司川東鉆探公司;2.渤海鉆探工程公司第五鉆井工程分公司)
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