摘 要 總結(jié)了特大型天然氣凈化裝置利用液力透平回收富胺液進(jìn)入再生塔前釋放的巨大靜壓能的技術(shù)特點(diǎn):只有液力透平轉(zhuǎn)速高于電動機(jī)轉(zhuǎn)速時,超速離合器才能嚙合實(shí)現(xiàn)能量回收。針對該技術(shù)存在的能量傳遞效率低和液力透平驅(qū)動受工藝波動影響較大、外輸功率不穩(wěn)定的缺點(diǎn),從儀表控制方式和工藝設(shè)計角度對液力透平進(jìn)行了優(yōu)化:增設(shè)了2條不同尺寸的透平跨線和配套的復(fù)雜控制回路,并將一級主吸收塔底出口的DN
關(guān)鍵詞 天然氣凈化 富胺液 液力透平 靜壓能 能耗 電能 控制優(yōu)化 普光氣田
利用液力透平(Power Recovery Turbine,PRT)收靜壓能是近年來發(fā)展起來的新興節(jié)能技術(shù)[1-3]。由于液力透平裝置運(yùn)行平穩(wěn),節(jié)能效果明顯,已被中國石油長慶油田公司天然氣凈化廠[4-6]、上海高橋石化、海南煉化、大慶石化、青島大煉油等企業(yè)相繼引進(jìn)。
中國石化中原油田普光分公司天然氣凈化廠(以下簡稱普光天然氣凈化廠)是我國高壓高含硫天然氣凈化企業(yè),工藝流程繁雜,自動化控制程度高,大型機(jī)組設(shè)備技術(shù)先進(jìn),共有6套聯(lián)合裝置,高含硫原料氣處理能力為l20×
1 液力透平技術(shù)
1.1液力透平技術(shù)簡介
普光天然氣凈化廠液力透平裝置由FLOWSERVE公司生產(chǎn),型號為HD0-BB5,為4級臥式反轉(zhuǎn)泵透平。根據(jù)流體力學(xué)相似理論,透平葉輪采用離心泵葉輪的可逆式設(shè)計,其他部件與離心泵完全相同(圖1)。
富胺液力透平機(jī)組示意圖如圖2所示,貧胺液泵 (高壓離心泵)和液力透平位于兩側(cè)外端,中間為電動機(jī),電動機(jī)與液力透平中間設(shè)有超速離合器。貧胺液泵采用雙驅(qū)動模式,電動機(jī)為主驅(qū)動機(jī),液力透平為第二驅(qū)動裝置。主驅(qū)動機(jī)設(shè)計的額定功率在無液力透平的協(xié)助下可以單獨(dú)驅(qū)動貧胺液泵,液力透平與貧胺液泵組之間設(shè)有超速離合器,當(dāng)液力透平的轉(zhuǎn)速高于主電動機(jī)的轉(zhuǎn)速時,離合器閉合;當(dāng)液力透平的轉(zhuǎn)速低于主電動機(jī)的轉(zhuǎn)速時,離合器脫開。
液力透平位于脫硫單元一級主吸收塔C-101的下游,富胺液自一級吸收塔底出來后進(jìn)人液力透平膨脹做功,所產(chǎn)生的動能用以驅(qū)動貧胺液泵,做功后的低壓富胺液送至閃蒸罐。液力透平的DCS流程如圖3所示。
1.2輔助系統(tǒng)
1.2.1 油路系統(tǒng)
油路系統(tǒng)主要是給泵和電機(jī)的軸承提供潤滑油。潤滑油系統(tǒng)主要由油箱、潤滑油主油泵(軸頭泵)、輔助油泵、油冷卻器、過濾器、電加熱器等組成。
1.2.2機(jī)械密封輔助沖洗系統(tǒng)
液力透平采用了API682標(biāo)準(zhǔn)中的plan53B沖洗方案,其機(jī)械密封輔助沖洗系統(tǒng)主要由密封罐、水冷卻器、壓力表、壓力遠(yuǎn)傳報警裝置、手動補(bǔ)液泵組成。密封罐在有一定壓力(一般高于被密封介質(zhì)壓力)的條件下工作。如果出現(xiàn)壓力低報警,且不能維持壓力,則表明機(jī)械密封出現(xiàn)泄漏。
1.3主要參數(shù)說明
液力透平的主要參數(shù)見表l。
2液力透平技術(shù)應(yīng)用與控制優(yōu)化
基于液力透平驅(qū)動的特點(diǎn),只有液力透平轉(zhuǎn)速高于電動機(jī)轉(zhuǎn)速時,超速離合器才能嚙合實(shí)現(xiàn)能量回收。因此,其存在2個缺點(diǎn):①能量傳遞效率低。如石家莊化肥廠應(yīng)用蘇爾壽公司設(shè)計制造的透平能量回收系統(tǒng),透平效率為69%,電動機(jī)效率為93%,超速離合器效率為95%,離心泵效率為78%,能量回收總傳遞效率為47.5%(69%×93%×95%×78%)。②液力透平驅(qū)動受工藝波動影響較大、外輸功率不穩(wěn)定。由于脫硫單元富液壓力和流量經(jīng)常受到工況影響發(fā)生波動,富液中有時還夾帶氣泡,易造成透平工作時脫離設(shè)計流量和壓力工況,從而使透平轉(zhuǎn)速和輸出功率發(fā)生較大變化,超速離合器經(jīng)常處于高速嚙合和脫開工況的交替中,導(dǎo)致超速離合器經(jīng)常損壞,設(shè)備被迫停工檢修,影響正常生產(chǎn)。
2.1液力透平的控制優(yōu)化
針對上述問題,普光天然氣凈化廠從儀表控制角度對液力透平進(jìn)行了優(yōu)化,增設(shè)了2條不同尺寸的透平跨線和配套的復(fù)雜控制回路(圖4),實(shí)現(xiàn)在保證裝置生產(chǎn)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,液力透平能穩(wěn)定、有效地回收利用富胺液的靜壓能。
2.2液力透平的工藝設(shè)計優(yōu)化
一級主吸收塔底出口的DN
正常運(yùn)行情況下,一級主吸收塔底部出來的富胺液其流量的85%經(jīng)過液力透平。吸收塔液位控制器LC-10305輸出液位信號進(jìn)入分程控制器LY-10305D與LY-l0305E,每個分程分別對應(yīng)不同的輸出控制。當(dāng)LC-10305輸出范圍為0~33%時,透平入口管線調(diào)節(jié)閥LV
為滿足開工需要,在富胺液透平入口閥LV
通過上述工藝設(shè)計與控制方式優(yōu)化,將富胺液分為3條回路,通過B回路來進(jìn)行調(diào)節(jié),避免了工藝波動,穩(wěn)定了液力透平輸出功率。自2009年10月第一套液力透平機(jī)組投入運(yùn)行至今,液力透平一直運(yùn)行平穩(wěn),從未出現(xiàn)超速離合器頻繁嚙合和脫開現(xiàn)象。
3液力透平試車投運(yùn)操作
3.1液力透平單機(jī)試車
3.1.1 試車準(zhǔn)備
1)仔細(xì)檢查機(jī)組有關(guān)工藝管線是否安裝、打壓、沖洗完畢,彈簧支吊架是否調(diào)整到位,試運(yùn)流程是否打通。
2)拆除PRT與離合器相連的聯(lián)軸器。
3)啟動潤滑油泵并切換至手動位置,檢查油溫,確定油壓正常。
4)機(jī)組相關(guān)儀表完好并已投用。
5)機(jī)組相關(guān)聯(lián)鎖已測試調(diào)校完畢。
6)機(jī)組各潤滑點(diǎn)及機(jī)械密封輔助系統(tǒng)投用。
7)投用循環(huán)冷卻水系統(tǒng),調(diào)整好流量。
8)工藝相關(guān)條件確認(rèn)完畢。
9)灌泵。打開PRT出口除鹽水閥門灌泵,PRT進(jìn)出口管線放空見水后關(guān)閉放空。
3.1.2 PRT啟動
1)盤車。
2)聯(lián)系室內(nèi)操作人員,將C-101液位控制在70%,平穩(wěn)C一101液位做好投用準(zhǔn)備。
3)全開MV-10912(透平出口電動閥)。
4)復(fù)位XV-10901(透平入口切斷閥)。
5)稍開LV
6)緩慢打開MV-10911(透平入口電動閥)付線閥(DN
7)全開MV-l0911(透平入El電動閥)付線閥后緩慢打開MV-10911(透平入口電動閥),使高壓水進(jìn)入PRT,使PRT機(jī)沖轉(zhuǎn)。
8)檢查PRT運(yùn)轉(zhuǎn)情況,確認(rèn)良好、無雜音,軸承溫度、振動、密封泄漏等均正常后才能提速,提速要與室內(nèi)操作人員聯(lián)系好,防止塔C-101液位出現(xiàn)大的波動。
9)逐步開大MV-10911(透平入口電動閥)及LV
10)當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到1 000 r/rain后平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)15 min,并檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
11)升速至3 100 r/rain時,做報警實(shí)驗(yàn)。
12)升速至3 150 r/rain時,做跳閘實(shí)驗(yàn)。如果轉(zhuǎn)速超過3 150 r/rain沒有自動跳車,則應(yīng)迅速關(guān)閉LV
3.1.3停機(jī)
室內(nèi)操作人員緩慢關(guān)小閥LVl
3.2 PRT-電動機(jī)-泵聯(lián)動試車
3.2.1 試車準(zhǔn)備
復(fù)測PRT、電機(jī)動與機(jī)泵的同心度,連接好聯(lián)軸器。檢查離合器處于松開位置,并已鎖定。其余參照PRT單機(jī)試車準(zhǔn)備工作。
3.2.2 PRT-電動機(jī)-機(jī)組聯(lián)運(yùn)
按正常啟動步驟啟動電動機(jī)和泵,再投用PRT。
1)聯(lián)系室內(nèi)操作人員,控制C-101的液位為70%、系統(tǒng)循環(huán)量為
2)全開MV-10912(透平出口電動閥)和復(fù)位XV-10901(透平入口切斷閥),稍開LV
3)緩慢打開MV-10911(透平入口電動閥)付線閥(DN25 ram)。
4)全開MV-10911(透平人口電動閥)付線閥后緩慢打開MV-10911(透平人口電動閥),使高壓水進(jìn)入PRT,使PRT機(jī)沖轉(zhuǎn)。
5)檢查PRT運(yùn)轉(zhuǎn)情況,確認(rèn)良好、無雜音,軸承溫度、振動、密封泄漏等均正常后才能提速,提速要與室內(nèi)操作人員聯(lián)系好,防止塔C-101液位出現(xiàn)大的波動。
6)逐步開大MV-10911(透平人口電動閥)及LV
7)在機(jī)組達(dá)到滿負(fù)荷時平穩(wěn)運(yùn)行2 h,在此期問對機(jī)組進(jìn)行全面檢查與考核。
3.2.3停機(jī)
室內(nèi)操作人員緩慢關(guān)閉LV
3.3液力透平投運(yùn)注意事項(xiàng)
1)保證胺液系統(tǒng)循環(huán)穩(wěn)定,C-101液位要求超過60%,保持在較高的液位。鑒于A、B、C閥為3分程控制,利用手操器HC
2)打開電動閥MV-l0911,透平處人員觀察透平是否沖轉(zhuǎn),室內(nèi)操作人員在DCS上監(jiān)控透平轉(zhuǎn)速,若20 s內(nèi)沒有沖轉(zhuǎn)或者透平轉(zhuǎn)速在20 s內(nèi)沒有迅速超過400 r/rain,室內(nèi)操作人員則迅速將LV
3)當(dāng)透平轉(zhuǎn)速快達(dá)到2 500 r/min時,快速打開LV
4)離合器嚙合后,在LV
5)出現(xiàn)下列情況應(yīng)立即停機(jī),以保護(hù)設(shè)備。轉(zhuǎn)動部件出現(xiàn)大的異常聲音;軸承及回油溫度超高;引起聯(lián)鎖停機(jī)的條件出現(xiàn)而未停泵時;機(jī)械密封泄漏嚴(yán)重;現(xiàn)場發(fā)生大的火災(zāi)。
4應(yīng)用效果分析
富胺液透平設(shè)計人口壓力為8.371 MPa,出口壓力為l.110 MPa,壓力差為7.261 MPa,設(shè)計流量為596 t/h,回收能量1 006 kW,主電機(jī)輸出功率為104kW。受上游原料氣壓力調(diào)低的影響,原料氣壓力由8.39 MPa下調(diào)至8.00 MPa,液力透平相關(guān)參數(shù)相應(yīng)有所下降。2010年10月13-16日,第3聯(lián)合裝置進(jìn)行100%負(fù)荷性能考核,液力透平運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),相關(guān)性能參數(shù)如表2所示。在原料氣100%負(fù)荷運(yùn)行工況下,透平入口壓力平均值為7.99 MPa,出口壓力平均為0.74 MPa,壓力差平均為7.25 MPa,主電動機(jī)輸出功率平均值為248.31 kW,單臺液力透平回收能量為861.69 kW。通過優(yōu)化液力透平控制技術(shù),各系列裝置在正常運(yùn)行期間均采用液力透平驅(qū)動模式,且裝置工藝運(yùn)行無波動,透平外輸功率平穩(wěn)。
2010年,普光天然氣凈化廠平均運(yùn)行3套聯(lián)合裝置,每套聯(lián)合裝置有2臺液力透平,貧胺液泵全部采用液力透平驅(qū)動,每套聯(lián)合裝置共運(yùn)行334 d,3套裝置共節(jié)約4 144.38×104 kW·h,節(jié)約電力成本2 901.07萬元。
2011年,普光天然氣凈化廠平均運(yùn)行5套聯(lián)合裝置,年節(jié)約用電預(yù)計可達(dá)6 927.98×104 kW·h,節(jié)約電力成本4 849.59萬元。
5 結(jié)束語
液力透平回收靜壓能技術(shù)的應(yīng)用與優(yōu)化,既保證了普光天然氣凈化廠裝置的平穩(wěn)運(yùn)行操作,又明顯節(jié)約了裝置電力消耗,降低了工廠運(yùn)行成本。同時,采用液力透平技術(shù)回收高壓富胺液能量是一項(xiàng)符合節(jié)能減排國策的先進(jìn)技術(shù),在高含硫天然氣勘探開發(fā)力度加快的背景下,具有廣闊的推廣前景。
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本文作者:張立勝 裴愛霞 術(shù)阿杰 李楊濤
作者單位:中國石化中原油田普光分公司天然氣凈化廠
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