特大型天然氣凈化裝置液力透平能量回收技術(shù)優(yōu)化

摘 要

總結(jié)了特大型天然氣凈化裝置利用液力透平回收富胺液進(jìn)入再生塔前釋放的巨大靜壓能的技術(shù)特點(diǎn):只有液力透平轉(zhuǎn)速高于電動機(jī)轉(zhuǎn)速時,超速離合器才能嚙合實(shí)現(xiàn)能量回收。

    總結(jié)了特大型天然氣凈化裝置利用液力透平回收富胺液進(jìn)入再生塔前釋放的巨大靜壓能的技術(shù)特點(diǎn):只有液力透平轉(zhuǎn)速高于電動機(jī)轉(zhuǎn)速時,超速離合器才能嚙合實(shí)現(xiàn)能量回收。針對該技術(shù)存在的能量傳遞效率低和液力透平驅(qū)動受工藝波動影響較大、外輸功率不穩(wěn)定的缺點(diǎn),從儀表控制方式和工藝設(shè)計角度對液力透平進(jìn)行了優(yōu)化:增設(shè)了2條不同尺寸的透平跨線和配套的復(fù)雜控制回路,并將一級主吸收塔底出口的DN500 mm管線設(shè)置為3路。應(yīng)用結(jié)果表明,此舉避免了工藝波動,穩(wěn)定了液力透平輸出功率,自200910月第一套液力透平機(jī)組投入運(yùn)行至今,液力透平一直運(yùn)行平穩(wěn),從未出現(xiàn)超速離合器頻繁嚙合和脫開現(xiàn)象。最后結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),提出了液力透平單機(jī)試車及聯(lián)動試車操作步驟及注意事項(xiàng),為該項(xiàng)技術(shù)在特大型天然氣凈化廠裝置的推廣應(yīng)用提供了技術(shù)支持。

關(guān)鍵詞  天然氣凈化  富胺液  液力透平  靜壓能  能耗  電能  控制優(yōu)化  普光氣田

利用液力透平(Power Recovery Turbine,PRT)收靜壓能是近年來發(fā)展起來的新興節(jié)能技術(shù)[1-3]。由于液力透平裝置運(yùn)行平穩(wěn),節(jié)能效果明顯,已被中國石油長慶油田公司天然氣凈化廠[4-6]、上海高橋石化、海南煉化、大慶石化、青島大煉油等企業(yè)相繼引進(jìn)。

中國石化中原油田普光分公司天然氣凈化廠(以下簡稱普光天然氣凈化廠)是我國高壓高含硫天然氣凈化企業(yè),工藝流程繁雜,自動化控制程度高,大型機(jī)組設(shè)備技術(shù)先進(jìn),共有6套聯(lián)合裝置,高含硫原料氣處理能力為l20×108 m3a,硫磺產(chǎn)量為240×104 ta,脫硫單元共設(shè)置液力透平12臺,回收靜壓能用于驅(qū)動貧胺液泵,自200910月投產(chǎn)至今,運(yùn)轉(zhuǎn)良好。

1  液力透平技術(shù)

11液力透平技術(shù)簡介

普光天然氣凈化廠液力透平裝置由FLOWSERVE公司生產(chǎn),型號為HD0-BB5,為4級臥式反轉(zhuǎn)泵透平。根據(jù)流體力學(xué)相似理論,透平葉輪采用離心泵葉輪的可逆式設(shè)計,其他部件與離心泵完全相同(1)。

 

富胺液力透平機(jī)組示意圖如圖2所示,貧胺液泵 (高壓離心泵)和液力透平位于兩側(cè)外端,中間為電動機(jī),電動機(jī)與液力透平中間設(shè)有超速離合器。貧胺液泵采用雙驅(qū)動模式,電動機(jī)為主驅(qū)動機(jī),液力透平為第二驅(qū)動裝置。主驅(qū)動機(jī)設(shè)計的額定功率在無液力透平的協(xié)助下可以單獨(dú)驅(qū)動貧胺液泵,液力透平與貧胺液泵組之間設(shè)有超速離合器,當(dāng)液力透平的轉(zhuǎn)速高于主電動機(jī)的轉(zhuǎn)速時,離合器閉合;當(dāng)液力透平的轉(zhuǎn)速低于主電動機(jī)的轉(zhuǎn)速時,離合器脫開。

液力透平位于脫硫單元一級主吸收塔C-101的下游,富胺液自一級吸收塔底出來后進(jìn)人液力透平膨脹做功,所產(chǎn)生的動能用以驅(qū)動貧胺液泵,做功后的低壓富胺液送至閃蒸罐。液力透平的DCS流程如圖3所示。

 

12輔助系統(tǒng)

121  油路系統(tǒng)

油路系統(tǒng)主要是給泵和電機(jī)的軸承提供潤滑油。潤滑油系統(tǒng)主要由油箱、潤滑油主油泵(軸頭泵)、輔助油泵、油冷卻器、過濾器、電加熱器等組成。

122機(jī)械密封輔助沖洗系統(tǒng)

液力透平采用了API682標(biāo)準(zhǔn)中的plan53B沖洗方案,其機(jī)械密封輔助沖洗系統(tǒng)主要由密封罐、水冷卻器、壓力表、壓力遠(yuǎn)傳報警裝置、手動補(bǔ)液泵組成。密封罐在有一定壓力(一般高于被密封介質(zhì)壓力)的條件下工作。如果出現(xiàn)壓力低報警,且不能維持壓力,則表明機(jī)械密封出現(xiàn)泄漏。

13主要參數(shù)說明

液力透平的主要參數(shù)見表l。

 

2液力透平技術(shù)應(yīng)用與控制優(yōu)化

基于液力透平驅(qū)動的特點(diǎn),只有液力透平轉(zhuǎn)速高于電動機(jī)轉(zhuǎn)速時,超速離合器才能嚙合實(shí)現(xiàn)能量回收。因此,其存在2個缺點(diǎn):能量傳遞效率低。如石家莊化肥廠應(yīng)用蘇爾壽公司設(shè)計制造的透平能量回收系統(tǒng),透平效率為69%,電動機(jī)效率為93%,超速離合器效率為95%,離心泵效率為78%,能量回收總傳遞效率為47.5(69×93×95×78)。液力透平驅(qū)動受工藝波動影響較大、外輸功率不穩(wěn)定。由于脫硫單元富液壓力和流量經(jīng)常受到工況影響發(fā)生波動,富液中有時還夾帶氣泡,易造成透平工作時脫離設(shè)計流量和壓力工況,從而使透平轉(zhuǎn)速和輸出功率發(fā)生較大變化,超速離合器經(jīng)常處于高速嚙合和脫開工況的交替中,導(dǎo)致超速離合器經(jīng)常損壞,設(shè)備被迫停工檢修,影響正常生產(chǎn)。

21液力透平的控制優(yōu)化

針對上述問題,普光天然氣凈化廠從儀表控制角度對液力透平進(jìn)行了優(yōu)化,增設(shè)了2條不同尺寸的透平跨線和配套的復(fù)雜控制回路(4),實(shí)現(xiàn)在保證裝置生產(chǎn)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,液力透平能穩(wěn)定、有效地回收利用富胺液的靜壓能。

 

22液力透平的工藝設(shè)計優(yōu)化

一級主吸收塔底出口的DN500 mm管線設(shè)置為3路:第1路變徑為DN450 mm,將富胺液依次通過楔形流量計Fl-l0903、電動閘閥MV-10911、緊急切斷閥XV-10901與一級吸收塔液位調(diào)節(jié)閥LV-10305A后進(jìn)入液力透平回收能量,稱為A路;第2路變徑為DNl50 mm稱為B路;第3路管徑為DN500 mm,將富胺液依次通過雙手動閘閥組與一級吸收塔液位調(diào)節(jié)閥(高壓角型減壓閥)LV-10305C后,與液力透平出口低壓富液管線匯合,稱為C路。

正常運(yùn)行情況下,一級主吸收塔底部出來的富胺液其流量的85%經(jīng)過液力透平。吸收塔液位控制器LC-10305輸出液位信號進(jìn)入分程控制器LY-10305DLY-l0305E,每個分程分別對應(yīng)不同的輸出控制。當(dāng)LC-10305輸出范圍為033%時,透平入口管線調(diào)節(jié)閥LV-10305A開度為0100%;LC-10305輸出范圍為33%~66%時,透平15%跨線調(diào)節(jié)閥LV-10305B開度為0100%;LC-10305輸出范圍為66%~l00%時,透平85%跨線調(diào)節(jié)閥LV-l0305C開度為0l00%。

為滿足開工需要,在富胺液透平入口閥LV-10305A控制信號上設(shè)置了手操器HC-l0305A與低選HY-l0305A。當(dāng)處于現(xiàn)場操作模式時,手動操作器可以通過調(diào)節(jié)供給LV-l0305A的儀表風(fēng)壓力,調(diào)整調(diào)節(jié)閥LV-l0305A的開度,使富液進(jìn)入透平。當(dāng)透平操作穩(wěn)定后,改現(xiàn)場手動為自動控制。為保證透平平穩(wěn)操作,一級吸收塔液位控制LC-10305的輸出信號與手動輸入信號HC-10305A進(jìn)行低值選擇,使輸出至LV-10305A的控制信號不會因液位波動而頻繁變化。

通過上述工藝設(shè)計與控制方式優(yōu)化,將富胺液分為3條回路,通過B回路來進(jìn)行調(diào)節(jié),避免了工藝波動,穩(wěn)定了液力透平輸出功率。自200910月第一套液力透平機(jī)組投入運(yùn)行至今,液力透平一直運(yùn)行平穩(wěn),從未出現(xiàn)超速離合器頻繁嚙合和脫開現(xiàn)象。

3液力透平試車投運(yùn)操作

31液力透平單機(jī)試車

311  試車準(zhǔn)備

1)仔細(xì)檢查機(jī)組有關(guān)工藝管線是否安裝、打壓、沖洗完畢,彈簧支吊架是否調(diào)整到位,試運(yùn)流程是否打通。

2)拆除PRT與離合器相連的聯(lián)軸器。

3)啟動潤滑油泵并切換至手動位置,檢查油溫,確定油壓正常。

4)機(jī)組相關(guān)儀表完好并已投用。

5)機(jī)組相關(guān)聯(lián)鎖已測試調(diào)校完畢。

6)機(jī)組各潤滑點(diǎn)及機(jī)械密封輔助系統(tǒng)投用。

7)投用循環(huán)冷卻水系統(tǒng),調(diào)整好流量。

8)工藝相關(guān)條件確認(rèn)完畢。

9)灌泵。打開PRT出口除鹽水閥門灌泵,PRT進(jìn)出口管線放空見水后關(guān)閉放空。

312 PRT啟動

1)盤車。

2)聯(lián)系室內(nèi)操作人員,將C-101液位控制在70%,平穩(wěn)C101液位做好投用準(zhǔn)備。

3)全開MV-10912(透平出口電動閥)

4)復(fù)位XV-10901(透平入口切斷閥)。

5)稍開LV-10305A(透平人El調(diào)節(jié)閥),建議開度介于3%~5%。

6)緩慢打開MV-10911(透平入口電動閥)付線閥(DN25 mm)。

7)全開MV-l0911(透平入El電動閥)付線閥后緩慢打開MV-10911(透平入口電動閥),使高壓水進(jìn)入PRT,使PRT機(jī)沖轉(zhuǎn)。

8)檢查PRT運(yùn)轉(zhuǎn)情況,確認(rèn)良好、無雜音,軸承溫度、振動、密封泄漏等均正常后才能提速,提速要與室內(nèi)操作人員聯(lián)系好,防止塔C-101液位出現(xiàn)大的波動。

9)逐步開大MV-10911(透平入口電動閥)LV-10305A(透平入口調(diào)節(jié)閥)

10)當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到1 000 rrain后平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)15 min,并檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

11)升速至3 100 rrain時,做報警實(shí)驗(yàn)。

12)升速至3 150 rrain時,做跳閘實(shí)驗(yàn)。如果轉(zhuǎn)速超過3 150 rrain沒有自動跳車,則應(yīng)迅速關(guān)閉LV-10305A(透平入口調(diào)節(jié)閥),使PRT停止運(yùn)轉(zhuǎn)。

313停機(jī)

室內(nèi)操作人員緩慢關(guān)小閥LVl0305A(透平入口調(diào)節(jié)閥),降低PRT轉(zhuǎn)速,當(dāng)閥LVl0305A(透平入口調(diào)節(jié)閥)關(guān)閉時,PRT停運(yùn)。關(guān)閉切斷閥XVl090l(透平入口切斷閥)、MVl0911(透平人口電動閥),將超速離合器置于剎車位置。

32 PRT-電動機(jī)-泵聯(lián)動試車

321  試車準(zhǔn)備

復(fù)測PRT、電機(jī)動與機(jī)泵的同心度,連接好聯(lián)軸器。檢查離合器處于松開位置,并已鎖定。其余參照PRT單機(jī)試車準(zhǔn)備工作。

322 PRT-電動機(jī)-機(jī)組聯(lián)運(yùn)

按正常啟動步驟啟動電動機(jī)和泵,再投用PRT。

1)聯(lián)系室內(nèi)操作人員,控制C-101的液位為70%、系統(tǒng)循環(huán)量為600 m3h,平穩(wěn)C-101液位,做好投用準(zhǔn)備。

2)全開MV-10912(透平出口電動閥)和復(fù)位XV-10901(透平入口切斷閥),稍開LV-10305A(透平入口調(diào)節(jié)閥),建議開度介于3%~5%。

3)緩慢打開MV-10911(透平入口電動閥)付線閥(DN25 ram)

4)全開MV-10911(透平人口電動閥)付線閥后緩慢打開MV-10911(透平人口電動閥),使高壓水進(jìn)入PRT,使PRT機(jī)沖轉(zhuǎn)。

5)檢查PRT運(yùn)轉(zhuǎn)情況,確認(rèn)良好、無雜音,軸承溫度、振動、密封泄漏等均正常后才能提速,提速要與室內(nèi)操作人員聯(lián)系好,防止塔C-101液位出現(xiàn)大的波動。

6)逐步開大MV-10911(透平人口電動閥)LV-10305A(透平人口調(diào)節(jié)閥)。當(dāng)PRT速度達(dá)到2 900rrain時要盡可能迅速地打開進(jìn)口閥(15 s之內(nèi)),使流量達(dá)到400 m3h,之后可以緩慢開大LV-10305A(透平人口調(diào)節(jié)閥),增加PRT負(fù)荷并最終達(dá)到額定流量560 m3h。

7)在機(jī)組達(dá)到滿負(fù)荷時平穩(wěn)運(yùn)行2 h,在此期問對機(jī)組進(jìn)行全面檢查與考核。

323停機(jī)

室內(nèi)操作人員緩慢關(guān)閉LV-10305A(透平入口調(diào)節(jié)閥),當(dāng)PRT入口流量達(dá)到400 m3h時盡可能快地關(guān)PRT入口閥,使PRT入口流量迅速降至300 m3h,現(xiàn)場聲音增大,這時PRT速度降到低于離合器的連接速度,離合器會斷開,然后慢慢將入口閥全關(guān)。不要將PRT在低于400 rrain(1臨界轉(zhuǎn)速)的工況下運(yùn)行太長時間(30 s),以免妨礙軸承和PRT的磨損部件的潤滑。

33液力透平投運(yùn)注意事項(xiàng)

1)保證胺液系統(tǒng)循環(huán)穩(wěn)定,C-101液位要求超過60%,保持在較高的液位。鑒于A、BC閥為3分程控制,利用手操器HC-10305AA閥時,若C-101液位控制LC-10305A為自動控制時,C閥會自動關(guān)閉,操作一定要緩慢;若自動控制液位波動大,則改為手動控制,開A閥時,手動關(guān)C閥,以控制C-101液位。

2)打開電動閥MV-l0911,透平處人員觀察透平是否沖轉(zhuǎn),室內(nèi)操作人員在DCS上監(jiān)控透平轉(zhuǎn)速,若20 s內(nèi)沒有沖轉(zhuǎn)或者透平轉(zhuǎn)速在20 s內(nèi)沒有迅速超過400 rrain,室內(nèi)操作人員則迅速將LV-10305A閥位加大1%~2%,保證透平迅速超過400 rmin(臨界轉(zhuǎn)速)。

3)當(dāng)透平轉(zhuǎn)速快達(dá)到2 500 rmin時,快速打開LV-10305A閥位,使透平快速通過2 500 rrain(臨界轉(zhuǎn)速)區(qū)域。透平轉(zhuǎn)速升至2 900 rmin時,室內(nèi)操作人員可以適當(dāng)加大A閥開度,加快升速速率,使得透平與超速離合器迅速嚙合(嚙合轉(zhuǎn)速約為2 980 rmin),離合器嚙合后室內(nèi)操作人員繼續(xù)增加LV-10305A閥位,此時透平轉(zhuǎn)速不再變化,透平開始做功。

4)離合器嚙合后,在LV-10305A閥位繼續(xù)增加過程中,現(xiàn)場外操密切關(guān)注P-101A電機(jī)電流,最終內(nèi)操控制C閥全關(guān),B閥開度在30%~50%之間,靠B閥來調(diào)節(jié)工藝波動造成的流量波動,停止開A閥,穩(wěn)定液力透平運(yùn)行。

5)出現(xiàn)下列情況應(yīng)立即停機(jī),以保護(hù)設(shè)備。轉(zhuǎn)動部件出現(xiàn)大的異常聲音;軸承及回油溫度超高;引起聯(lián)鎖停機(jī)的條件出現(xiàn)而未停泵時;機(jī)械密封泄漏嚴(yán)重;現(xiàn)場發(fā)生大的火災(zāi)。

4應(yīng)用效果分析

富胺液透平設(shè)計人口壓力為8.371 MPa,出口壓力為l.110 MPa,壓力差為7.261 MPa,設(shè)計流量為596 th,回收能量1 006 kW,主電機(jī)輸出功率為104kW。受上游原料氣壓力調(diào)低的影響,原料氣壓力由8.39 MPa下調(diào)至8.00 MPa,液力透平相關(guān)參數(shù)相應(yīng)有所下降。20101013-16日,第3聯(lián)合裝置進(jìn)行100%負(fù)荷性能考核,液力透平運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),相關(guān)性能參數(shù)如表2所示。在原料氣100%負(fù)荷運(yùn)行工況下,透平入口壓力平均值為7.99 MPa,出口壓力平均為0.74 MPa,壓力差平均為7.25 MPa,主電動機(jī)輸出功率平均值為248.31 kW,單臺液力透平回收能量為861.69 kW。通過優(yōu)化液力透平控制技術(shù),各系列裝置在正常運(yùn)行期間均采用液力透平驅(qū)動模式,且裝置工藝運(yùn)行無波動,透平外輸功率平穩(wěn)。

 

2010年,普光天然氣凈化廠平均運(yùn)行3套聯(lián)合裝置,每套聯(lián)合裝置有2臺液力透平,貧胺液泵全部采用液力透平驅(qū)動,每套聯(lián)合裝置共運(yùn)行334 d3套裝置共節(jié)約4 144.38×104 kW·h,節(jié)約電力成本2 901.07萬元。

2011年,普光天然氣凈化廠平均運(yùn)行5套聯(lián)合裝置,年節(jié)約用電預(yù)計可達(dá)6 927.98×104 kW·h,節(jié)約電力成本4 849.59萬元。

5  結(jié)束語

液力透平回收靜壓能技術(shù)的應(yīng)用與優(yōu)化,既保證了普光天然氣凈化廠裝置的平穩(wěn)運(yùn)行操作,又明顯節(jié)約了裝置電力消耗,降低了工廠運(yùn)行成本。同時,采用液力透平技術(shù)回收高壓富胺液能量是一項(xiàng)符合節(jié)能減排國策的先進(jìn)技術(shù),在高含硫天然氣勘探開發(fā)力度加快的背景下,具有廣闊的推廣前景。

 

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本文作者:張立勝  裴愛霞  術(shù)阿杰  李楊濤

作者單位:中國石化中原油田普光分公司天然氣凈化廠