摘要:廣東LNG管道塘朗段因深圳市地鐵5號線規(guī)劃需遷移,受地形限制,新老管線對接時需在20°傾角管道上實施帶壓開孔和封堵作業(yè)。在非水平大口徑高壓管道上實施帶壓開孔及封堵,存在著開孔及封堵設(shè)備在傾斜狀態(tài)下是否可以正常工作、封堵囊是否能達到密閉要求等未知因素。為此,采用仿真試驗方法,分別進行了焊接試驗和開孔及封堵模擬試驗,獲取了大量試驗參數(shù),成功解決了在非水平高壓管道帶壓開孔技術(shù)難題,實現(xiàn)了不停輸封堵作業(yè)。為在較大傾斜角度、大口徑高壓管道上帶壓開孔和封堵提供了可參考的實例。
關(guān)鍵詞:仿真試驗;在役管道;較大傾角;帶壓開孔和封堵;焊接試驗;背溫試驗;熔深試驗;深圳市
1 工程概況
深圳市擬建的地鐵5號線塘朗段與平南鐵路用地沖突,平南鐵路須向南平移。但鐵路平移將與廣東LNG塘朗段管道發(fā)生沖突,為保證LNG管道的安全運行、周邊在建各項目的正常施工及建成后的安全,深圳市政府及有關(guān)方面要求對該段管道進行遷移。該段管線為廣東LNG支干線的一部分,主要向深圳工業(yè)及民用用戶供氣,已于2006年竣工并投運。管道設(shè)計壓力為9.2MPa,規(guī)格為Φ610mm×12.7mm,材質(zhì)為X65鋼,需改線遷移的管道長720m。鑒于經(jīng)濟和社會影響,改線管道建成后,需與舊管線實施不停輸帶壓對接。改線示意圖見圖1。
2 施工工藝確定
由于停氣實施新老管線對接對下游用戶影響較大,建設(shè)單位要求該段管線采用不停輸方式進行封堵連頭。由于改造段管線兩側(cè)封堵施工點距離長達700m,敷設(shè)長距離旁通管既不經(jīng)濟又費時間。因此決定采用在舊管線兩端對接點分別架設(shè)旁通的帶壓封堵工藝,其工藝示意圖如圖2所示。此工藝的優(yōu)點在于無須架設(shè)長距離旁通管道,所有工序均在不影響管線內(nèi)高壓介質(zhì)正常輸送的狀態(tài)下進行,安全可靠[1]。
在役管道的焊接主要有2個方面的問題:①要避免焊接電弧灼傷管壁造成破裂,也就是燒穿現(xiàn)象;②要避免產(chǎn)生氫致裂紋。氫致裂紋主要是由于流動介質(zhì)增加管壁散熱,使焊接冷卻速度增大造成的。在役管道的焊接,既要保證焊縫的安全性,又要有可靠的適用性,這就要求在焊接中必須合理調(diào)整焊接參數(shù),在保證不燒穿管線的情況下盡可能選擇大的焊接參數(shù)以避免產(chǎn)生氫致裂紋。此外,本次施工需在傾斜管道上作業(yè),開孔機及刀具是否滿足在傾斜狀態(tài)的工作需要,封堵頭在傾角管線上進行封堵作業(yè)時是否能夠正常行走,下封堵三通塞柄到位是否良好,均存在未知因素。因此需要通過仿真試驗來獲取開孔及封堵設(shè)備在此工況正常工作的參數(shù)。
3 仿真試驗
3.1 試驗管輸介質(zhì)的確定
研究表明,焊接冷卻速度是評定在役管道焊接成敗的關(guān)鍵因素之一[2]。影響焊接冷卻速率的因素取決于管內(nèi)的介質(zhì)和介質(zhì)流速。在壁厚一定的情況下,水作為管輸介質(zhì)用于焊接工藝評定時產(chǎn)生的焊接冷卻速率大于任何介質(zhì)條件下的焊接冷卻速率。所以,焊接試驗采用水作為管輸介質(zhì),比用油特別是成品油更安全可靠,降低了試驗的意外風(fēng)險.
3.2 運行管道條件下仿真試驗方法
傳統(tǒng)試驗方法無法獲得復(fù)雜條件下的試驗參數(shù),采用兩階段仿真試驗法就能很好地彌補傳統(tǒng)方法的不足,即采用動態(tài)試驗?zāi)M管道有流量下的焊接和采用靜態(tài)試驗?zāi)M管道帶壓情況下的焊接,以驗證影響焊接質(zhì)量的氫致裂紋問題及燒穿管道問題。這種方法很好地實現(xiàn)了在役管道運行條件下的焊接模擬試驗。此外,在模擬20°傾斜管道上進行帶壓開孔及封堵試驗,獲取設(shè)備在此工況下正常工作的參數(shù)。
3.3 焊接試驗
3.3.1試驗臺制作
分別制作動態(tài)和靜態(tài)焊接試驗臺,試驗臺傾斜45°,下端離地面0.3m,試驗管段長3~4m,下端連接進氣閥門。靜態(tài)焊接試驗臺兩端用封頭封死,上接進水泵、打壓泵和壓力表。
3.3.2背溫試驗
研究管道背溫,有利于計算管道壁厚一定時的焊接壓力。如焊接溫度過高,相應(yīng)溫度下管道材料的屈服極限數(shù)值降低,熔池下未融的面積不能承受管道內(nèi)壓,導(dǎo)致燒穿管道。一般墊層焊接電流控制在100~120A之間,背溫試驗的材質(zhì)為X65,管道規(guī)格為Φ610mm×12.7mm。
試驗步驟:將試件放置在水平位置,分別調(diào)節(jié)電流到100A、110A、120A,進行焊接,測量背面溫度,數(shù)據(jù)見表1。焊接速度、電流與背面溫度的關(guān)系如圖3所示。
由表1和圖3可以看出,隨焊接電流增大,背面溫度升高;隨焊接速度增大,背面溫度降低??紤]設(shè)備誤差、環(huán)境因素、最高點定位以及人員讀數(shù)誤差,背面溫度實際數(shù)值會低于實際背面溫度,但在實際施工中,由于管道內(nèi)輸送氣體介質(zhì),冷卻速度加快,背面溫度會降低。為保證實際焊接的安全系數(shù),背面溫度可取500℃。
3.3.3熔深試驗
試驗的目的是確定焊接工藝指導(dǎo)書中的焊接電流和焊接速度。影響熔深的因素有焊條直徑、焊接電流、電壓和焊接速度等。在實際焊接中要嚴(yán)格控制上述因素,以防止燒穿管線造成焊接人員受傷和釀成火災(zāi)。一般墊層焊接電流控制在100~120A之間。熔深試驗的材料與背溫試驗相同。
試驗步驟:試件放置在水平位置,分別調(diào)節(jié)電流到100A、110A、120A進行焊接。將焊接試件剖開,表面進行加工后,磨制成金相試件,然后拋光、腐蝕,測定最大熔深和平均熔深,數(shù)據(jù)見表2。
從表2可以看出,隨著焊接電流的增加,熔深呈逐步上升的趨勢;在相同焊接電流的情況下,隨著焊接速度的提高,熔深呈逐步下降的趨勢;焊接電流在100~120A變化時,熔深變化不是太大。在實際施工中,管道內(nèi)輸送氣體介質(zhì),冷卻速度加快,焊接熔深將會變小??紤]施工現(xiàn)場變化因素較多,焊工水平有差別,預(yù)堆焊及根焊電流控制在100~120A較為合適,其他焊道電流可控制在100~130A。
3.3.4動態(tài)焊接試驗
根據(jù)現(xiàn)場實際,選用空氣為流動介質(zhì)進行試驗,空壓機排量一定,因此采用管中加管的方法加快介質(zhì)的流速,氣體流速計算公式為[3]:
VA=Q
A=π(D2-d2)/4
式中V為流速,m/s;A為兩管之間的環(huán)形截面面積,m2;Q為空壓機的有效排量,900m3/h;d為管段內(nèi)徑,取584.6mm;d為內(nèi)管外徑,取323.9mm。
經(jīng)計算,流速V為5.31m/s,實際控制在設(shè)計要求5m/s。
對直焊縫加熱,焊前預(yù)熱時間大于30min,確保護板和管道間的潮氣被清除,測量加熱溫度。焊接直焊縫,待直焊縫完成后,焊接環(huán)焊縫;全包圍護板與管道的環(huán)向角焊縫的焊接宜采用堆焊形式。停止循環(huán)系統(tǒng),對各焊縫進行外觀檢查,對直焊縫進行超聲檢測和X射線檢測,對環(huán)焊縫進行磁粉檢測,并按要求進行試件取樣。
3.3.5靜態(tài)焊接試驗
靜態(tài)介質(zhì)選用水,管道帶壓焊接時的承受壓力按下式進行計算:
式中p為管道帶壓焊接時的允許最大承受壓力,N/mm2;S為管道最小屈服極限,N/mm2;t為減少的管道壁厚,mm;F為安全系數(shù),推薦值為0.8;E為焊接系數(shù),取1;T為溫度降低系數(shù);D為管道外徑,mm;ta為管道最小實際壁厚,mm;u為焊接時穿透的深度,mm。
管道溫度降低系數(shù)見表3(適用于管道最大承載壓力)。
壓力為背溫試驗、熔深試驗時計算的壓力,當(dāng)背溫取400℃時最大壓力為8.4MPa,背溫取500℃時最大壓力為7.4MPa,實際控制壓力為8MPa。
按套袖的材質(zhì)不同分別進行試驗。試驗步驟為:用吊車將套袖組裝到試驗臺上,要求安裝的全包圍護板焊口方向與水平成45°;檢測電焊機是否完好,壓力表等部件是否完好;啟動打壓泵進行打壓,壓力為8MPa;焊接、檢測及取樣程序與動態(tài)試驗相同。
3.3.6焊接工藝試驗
檢查焊縫外觀,進行無損檢測,檢測合格后按照所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進行試件加工。試件試驗包括力學(xué)性能試驗、金相試驗、硬度試驗和熔深測量等。試驗合格后,編制焊接工藝評定報告。根據(jù)焊接工藝評定報告制訂焊接工藝規(guī)程。
3.4 開孔及封堵模擬試驗
由于下游封堵點受地形限制,開挖出的管線段面須由3個冷彎管組合敷設(shè),帶壓封堵作業(yè)位置最深處距地面達4.3m,原有管道敷設(shè)時存在20°傾角,給帶壓開孔、帶壓封堵和提升封堵頭等工序帶來很大的不可預(yù)見風(fēng)險,為此進行開孔及封堵模擬試驗。
具體試驗步驟:選擇空曠場地,搭建試驗平臺;剝防腐層,除去管線表面油污、底漆;測量管線橢圓度,保證封堵點位置橢圓度不超過1%;測量管線壁厚,盡量避開嚴(yán)重腐蝕區(qū)域;選擇合適點,焊接封堵三通、注氮短節(jié)、平衡短節(jié)以及管線封頭;對焊道進行滲透探傷檢查;安裝夾板閥、球閥,壓力表位置安裝示意圖見圖4,從口2注入氮氣,壓力為2.0MPa;安裝1200H開孔機和T101型開孔機,開DN600mm封堵孔和2號平衡孔;調(diào)試、安裝封堵器,進行封堵操作,封堵操作時先壓力平衡后方可進行下一步的操作;經(jīng)測量和計算,封堵尺寸下到位后,打開2號球閥放空氣體;使用火焰切割設(shè)備,切開2號球閥一側(cè)封頭,向管道內(nèi)安裝氣囊并給氣囊充氣;觀察1號位置處短節(jié)上的壓力表看壓力是否變化,用肥皂水噴氣囊貼管內(nèi)壁處,若壓力表無變化,氣囊貼管壁處無氣泡則封堵成功,否則封堵視為不成功,此時應(yīng)分析封堵不成功的原因,并有針對性地提出解決問題的措施,直到封堵成功為止。封堵試驗完成后,對1號位置處進行泄壓;拆卸封堵設(shè)備和焊接在試驗管道上的三通等機具、器材,并將它們擺放就位。
通過試驗,按照施工方案的相關(guān)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)要求進行作業(yè)[4~7],整個開孔過程未發(fā)生卡刀,開孔取下的鞍形板對中性好。
試驗結(jié)果表明該施工工藝、開孔機及刀具能夠滿足此次施工作業(yè)的要求;下封堵過程封堵頭在傾斜20°管線進行封堵作業(yè)能夠行走正常;下封堵三通塞柄到位情況良好。
根據(jù)背溫試驗、熔深試驗、破壞性試驗、工藝評定熔深試驗、傾斜管道上開孔及封堵試驗等試驗結(jié)果,以及由此計算出的管道帶壓焊接時的承受壓力,均符合標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件要求,開孔和封堵設(shè)備能夠在良好的工況下工作,滿足工程需要。
4 方案實施
4.1 上游點施工程序
4.1.1封堵準(zhǔn)備
封堵操作過程必須嚴(yán)格進行氣體置換,安裝設(shè)備后使用氮氣置換空氣,拆除設(shè)備前使用氮氣置換天然氣,每次都要填寫氣體檢測記錄表。確定開孔、封堵三通位置;剝防腐層,除去管線表面油污、底漆;測量管線橢圓度及壁厚,必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求;選擇封堵三通、旁通三通、下囊短節(jié)和2號平衡短節(jié)位置;焊接封堵三通、旁通三通、下囊短節(jié)和2號平衡短節(jié),并對三通、短節(jié)所有焊道進行滲透探傷檢驗。焊接參數(shù)如表4所示。
4.1.2封堵作業(yè)
安裝夾板閥,安裝前在三通管底用千斤頂進行支撐,千斤頂下面需加墊枕木;開孔前應(yīng)對所有焊道和組裝到管道上的閥門、開孔機等部件進行整體試壓,試壓介質(zhì)為氮氣,試驗壓力為管道運行壓力,穩(wěn)壓5min,使用泡沫水噴淋三通焊逢、各部件結(jié)合面,觀察有無氣泡產(chǎn)生,以壓力不降低、不產(chǎn)生氣泡為合格,填寫開孔作業(yè)檢查表;預(yù)熱液壓站,調(diào)節(jié)開孔參數(shù);管線開孔,分別開封堵孔、旁通孔、下囊孔及平衡孔。
依據(jù)輸氣量要求,采用DN300mm旁通線作為臨時輸送管線,旁通管線預(yù)制完成后進行超聲波無損探傷。驗收合格后對旁通線充氮氣試壓.旁通線試壓合格后,導(dǎo)通旁通管線。安裝封堵器,進行封堵作業(yè)。
4.1.3封堵效果驗證
通過下游平衡孔放空被隔離管線內(nèi)的天然氣,當(dāng)壓力下降至1MPa時停止放空并觀察壓力表有無變化,如果壓力沒有上升說明封堵成功,繼續(xù)進行下步操作,如果壓力有上升則需要重新封堵。
確認(rèn)封堵成功后,通過平衡孔放空隔離管線內(nèi)的天然氣。如果封堵有輕微滲漏或者封堵嚴(yán)密,則從下囊孔中下入隔離氣囊,氣囊充氣壓力不超過0.4MPa。
4.1.4管線斷管作業(yè)
使用液壓爬管機或者液壓鋸管機進行斷管作業(yè);斷管完畢后主管線上焊接封頭;平衡壓力提封堵器并回收氣囊;封堵三通下塞柄閥門加蓋盲板。完成上述施工作業(yè)后,上游施工作業(yè)點留人看護,其余人員設(shè)備轉(zhuǎn)至下游作業(yè)點施工。
4.2 下游點封堵施工工藝
4.2.1開孔及封堵
同4.1。
4.2.2新舊管線連頭
上游主管線封堵三通、拆除盲板后安裝三明治閥門及開孔機;使用開孔機取出封堵三通的塞柄;關(guān)閉三明治閥門,拆除開孔機;重新安裝封堵器然后下封堵、下隔離氣囊;斷開主管線封頭;可燃?xì)怏w分析合格后上、下游同時進行動火連頭。
4.2.3解除封堵,恢復(fù)管線正常運行
當(dāng)完成上下游新舊管線連頭作業(yè)后,開始解除管線封堵工作:使用氮氣置換新管線內(nèi)的空氣;壓力平衡完畢后提封堵頭,解除封堵,新管線導(dǎo)通;兩作業(yè)點的旁通閥門不關(guān)閉,保持旁通管線運行,直至新管線升壓完成,并運行穩(wěn)定后再關(guān)閉旁通閥門,截斷旁通管線運行,拆除旁通管線;上、下游封堵三通、旁通三通以及下囊短節(jié)安裝塞柄,加蓋盲板;上、下游平衡短節(jié)下塞堵,蓋管帽;管線恢復(fù)正常運行。
4.2.4對管線及管件防腐處理
新舊管線連頭處采用聚乙烯熱縮帶防腐,對留下的封堵三通采用STOPAQ黏彈性防腐涂料刷干后再用STOPAQ防腐膠帶纏繞處理。
4.3 舊管線處理
舊管線內(nèi)天然氣放空:在此次改線的上游,距離南坪快速公路40m之外的地方選擇一平坦場地建立火炬管線?;鹁姹仨毎惭b單向閥和回火器,剛開始放空階段使用限流孔板進行放空,當(dāng)放空壓力低于2MPa時可以拆除限流孔板進行快速放空處理。放空采用點燃方式。
火炬制作:放空火炬選用DN80mm的鋼管制作,基礎(chǔ)是用混凝土砌成?;鹁嫱ㄟ^舊線2號球閥接到外面空地上,中間需要安裝限流孔板、2臺閥門以及阻火器等。
舊管線氮氣置換使其天然氣濃度低于最低爆炸下限。使用氮氣置換完成之后,完成舊管線開挖及移除。
5 實施效果
帶壓封堵作業(yè)自2008年12月23日動火開工,至2009年1月9日上午10:00完成上下游封堵點新舊管線的對接工作,歷時17d完成開孔、封堵和新舊管線對接。實現(xiàn)了改線段不停輸帶壓作業(yè),確保了深圳市用氣安全。
通過一系列的仿真模擬試驗,獲取了三通焊接、20°傾角管道上開孔及封堵的數(shù)據(jù),平南鐵路改線帶壓封堵作業(yè)成功,取得了在特殊位置的管道不停輸焊接作業(yè)的寶貴經(jīng)驗。
參考文獻
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(本文作者:徐小兵1 黃文堯2 陳紅1 1.中國石油四川石油天然氣建設(shè)工程有限責(zé)任公司;2.中海石油廣東大鵬液化天然氣有限責(zé)任公司)
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