摘要:LG地區(qū)X井是中國石油天然氣集團公司布置在該構(gòu)造上的一口風(fēng)險探井,存在井深、巖石可鉆性差,參考資料較少,鉆遇異常高壓可能性.大,井底溫度高,縱向上地層壓力系統(tǒng)多,硫化氫含量普遍較高等鉆井工程風(fēng)險。針對深井安全鉆井的難點,開展了氣體鉆井、螺桿帶PDC鉆頭、防斜鉆井等綜合配套技術(shù)試驗研究,并提出如下建議;①在井下出現(xiàn)油、氣、水顯示,已危及鉆井安全,或供氣量不夠、井底沉砂超過20m,接單根困難以及有阻卡現(xiàn)象,應(yīng)及時轉(zhuǎn)換為鉆井液鉆井;②采用空氣錘不僅能夠保證良好的井身質(zhì)量,而且能保持較高的機械鉆速,應(yīng)繼續(xù)在Ø311.2mm井段中推廣應(yīng)用鐘擺、滿眼鉆具防斜技術(shù);③加強總結(jié),不斷完善LG構(gòu)造上的深井、超深井安全快速鉆井配套技術(shù)。
關(guān)鍵詞:深井探井;勘探碳酸鹽巖;氣體鉆井;螺桿鉆具PDC鉆頭
1 鉆井難度分析
X井是LG構(gòu)造上的一口風(fēng)險探井,設(shè)計井深為6316m,鉆井工程風(fēng)險難度較大。
1) 井深、巖石可鉆性差,鉆井速度低。
2) 參考資料較少,鉆遇異常高壓可能性大,風(fēng)險大。
3) 井底溫度高,預(yù)測井底溫度為173℃,給鉆井液的高溫穩(wěn)定性、固井水泥及鉆井液體系提出了非常高的要求。
4) 縱向上地層壓力系統(tǒng)多,存在多個不同的壓力系統(tǒng)的產(chǎn)層段,鉆井中容易發(fā)生淺層油氣、地層水以及井漏、井塌等難題。
5) 該區(qū)域飛仙關(guān)組、長興組等地層硫化氫含量普遍較高。
2 碳酸鹽巖地層鉆井技術(shù)指標取得重大突破
在X井大力推廣氣體鉆井、螺桿(轉(zhuǎn)盤)帶PDC鉆頭等鉆井新工藝、新技術(shù),技術(shù)指標得到了飛躍性突破。該井完鉆井深為6530m,實現(xiàn)了碳酸鹽巖地層100d上5000m、145d完鉆,全井零事故、零污染,順利實現(xiàn)中靶,平均鉆機月速為1352m/臺月、機械鉆速為6.40m/h,創(chuàng)中國石油天然氣集團公司川慶鉆探工程公司在川渝地區(qū)的多項鉆井新紀錄。其中氣體鉆井、PDC鉆頭鉆井進尺達5534.83m,占全井總進尺的84.76%,平均機械鉆速8.84m/h。該井新工藝新技術(shù)進尺是黃金1井的1.85倍、東升1井的1.41倍,新工藝新技術(shù)平均機械鉆速較黃金1井提高87.29%、東升1井提高40.76%(見表1)。
表1 新工藝新技術(shù)鉆井技術(shù)指標表
井號
|
完鉆井深(m)
|
氣體鉆井
|
PDC鉆頭鉆井
|
進尺(m)
|
平均機械鉆速(m/h)
|
新技術(shù)占全井進尺(%)
|
||
進尺(m)
|
機械鉆速(m/h)
|
進尺(m)
|
機械鉆速(m/h)
|
|||||
黃金1
|
6182
|
1544.33
|
7.31
|
1446.45
|
3.42
|
2990.78
|
4.72
|
43.38
|
東升1
|
6288
|
2576.18
|
12.26
|
1354.26
|
3.26
|
3930.44
|
6.28
|
62.51
|
LG1
|
6530
|
3303.62
|
19.59
|
2247.98
|
3.95
|
5534.83
|
8.84
|
84.75
|
3 鉆井配套工藝技術(shù)
3.1 氣體鉆井技術(shù)
該井用23d安全鉆進3303.62m,占鉆井總進尺的50.59%,加上轉(zhuǎn)換鉆井液等輔助作業(yè)時間共32d,氣體鉆井平均機械鉆速為19.59m/h、鉆機月速為3087m/臺月。
1) 純空氣鉆井。該井在井段791~3440.60m推廣了純空氣鉆井技術(shù)[1~5],鉆井進尺為2649.60m,平均機械鉆速為24.17m/h,其中1只空氣錘錘頭鉆井進尺為1712.82m,平均機械鉆速為26.95m/h。氣體鉆井層位:遂寧組-珍珠沖組,最大井斜為5.6°。該井在氣體鉆井中有不同程度的垮塌,鉆至井深3440.60m結(jié)束空氣鉆井。
2) 氮氣鉆井。該井在井段3589.00~4243.02m推廣、試驗了氮氣、氮混氧氣體鉆井技術(shù),鉆井進尺為654.02m,平均機械鉆速為10.53m/h。
3) 氣體鉆井防斜技術(shù)研究。在該井氣體鉆井中采用空氣錘、鐘擺鉆具結(jié)構(gòu)鉆井,井斜得到了有效控制??諝忮N鉆井過程中鉆壓低,防斜效果好,空氣錘具有比牙輪鉆頭更好的防斜打快優(yōu)勢,全井段井斜低于2.57°。在3601.32~4049.16m井段采用空氣鉆頭雙穩(wěn)定器鉆具組合,防斜效果良好,井斜最大為3.42°,平均井斜為1.80°,在4049.16~4243.02m井段采用空氣鉆頭塔式鉆具組合,井斜迅速增加,最大井斜為8.93°,全段平均井斜為7.13°,空氣錘、雙穩(wěn)定器鐘擺鉆具組合具有較好的防斜效果。
3.2 PDC鉆頭鉆井技術(shù)
PDC鉆頭鉆井技術(shù)在川渝地區(qū)廣為應(yīng)用,針對LG構(gòu)造的特點,在雷口坡組至龍?zhí)督M地層開展了六刀翼、七刀翼PDC鉆頭的對比試驗,PDC鉆頭進尺達2247.98m,占鉆井總進尺的34.43%,平均機械鉆速為3.95m/h,較八刀翼PDC鉆頭鉆井速度提高30%。
1) 在該井共試驗了六刀翼PDC鉆頭2只、七刀翼PDC鉆頭2只,PDC鉆頭鉆井進尺為1617.98m,平均機械鉆速為3.83m/h(見表2)。
2) 六刀翼Ø150mmPDC鉆頭現(xiàn)場試驗。該井在深井段飛仙關(guān)組-龍?zhí)督M碳酸鹽巖地層,試驗了1只六刀翼Ø150mmPDC鉆頭,平均鉆速為4.29m/h,成功穿越長興組288m進入龍?zhí)督M地層完鉆,試驗井段為5900~6530m,進尺為630m,鉆井液密度為1.38g/cm3,平均機械鉆速是同井使用牙輪鉆頭的2.63倍。
3.3 深井、高溫鉆井液技術(shù)應(yīng)用
該井用氮氣鉆至井深4243.02m轉(zhuǎn)換為抗高溫鉆井液體系,該體系滿足了深井、高溫小井眼安全快速鉆井。
1) 性能穩(wěn)定,維護處理周期長。該井鉆至井深4243.02m替入抗高溫鉆井液后,一直鉆至完鉆井深6530m,其中小井眼井段669m,在使用抗高溫鉆井液期間,鉆井液性能穩(wěn)定,維護時間少。
2) 弱凝膠特性強,機械鉆速高。嚴格控制鉆井液中的膨潤土含量,控制黏土顆粒的分散狀態(tài),鉆井液的初、終切力保持較低,滿足了攜帶鉆屑、懸浮重晶石的要求,減少了循環(huán)壓耗,實現(xiàn)了快速鉆井目標。
3) 潤滑性強,防卡效果好。通過在井內(nèi)鉆井液中混柴油,加乳化劑,并增大潤滑劑用量,強化固控設(shè)備的使用,使鉆井液的潤滑性大大提高,該井深井段濾餅控制在0.5mm以內(nèi),濾餅黏滯系數(shù)始終控制在0.14以下,多數(shù)點在0.12以下。
4) 抗污染能力強。在進入污染層前,對該井的鉆井液進行了徹底的預(yù)處理,采用復(fù)配抗鹽、抗鈣處理劑進行護膠,選用高效抗溫稀釋劑控制鉆井液的流變性,使在整個污染層鉆井期間,鉆井液的濾失性能、流變性能波動不大,很好地滿足了鉆井工程對鉆井液性能的要求。
表2 Ø215.9mmPDC鉆頭鉆井技術(shù)指標表
廠家
|
井段(m)
|
鉆井方式
|
進尺(m)
|
機械鉆速(m/h)
|
層位
|
鉆井液密度(g/cm3)
|
百斯特M1375
|
4243.02~4619.60
|
螺桿
|
376.58
|
5.59
|
雷口坡組
|
1.25
|
百斯特1365
|
4619.60~5240.02
|
螺桿
|
620.42
|
3.72
|
雷口坡組
|
1.25
|
川克G407
|
5240.02~5440.19
|
螺桿
|
200.17
|
3.67
|
嘉三組
|
1.25
|
川克G406
|
5440.19~5816.00
|
轉(zhuǎn)盤
|
420.81
|
3.09
|
飛三組
|
1.25
|
注:PDC鉆頭進尺為1617.98m,平均機械鉆速為3.83m/h,較G447XL提高30%。
4 認識與建議
1) 通過該井綜合配套技術(shù)的研究試驗,初步形成了LG地區(qū)安全快速鉆井技術(shù)體系,該地區(qū)部分井技術(shù)指標也實現(xiàn)了新的突破,其中一口井實現(xiàn)了143d完鉆。
2) 空氣鉆井完應(yīng)及時轉(zhuǎn)換為鉆井液。井下出現(xiàn)油、氣、水顯示,已危及鉆井安全,或供氣量不夠、井底沉砂超過20m,接單根困難以及有阻卡現(xiàn)象,應(yīng)及時轉(zhuǎn)換為鉆井液鉆井。防斜技術(shù),空氣錘鉆井具有較好的防斜效果,應(yīng)在氣體鉆井中加以推廣應(yīng)用,應(yīng)繼續(xù)在Ø311.2mm井段中推廣應(yīng)用鐘擺、滿眼鉆具防斜技術(shù)。完善LG構(gòu)造深井、超深井安全快速鉆井配套技術(shù)。氣體鉆井、PDC鉆頭優(yōu)選、優(yōu)化強化鉆井參數(shù)等鉆井新工藝新技術(shù)的推廣應(yīng)用,大大提高了X井的鉆井速度,需要多層次的總結(jié)、完善和提高,逐漸形成深井、超深井安全快速的鉆井配套技術(shù)。
參考文獻
[1] 熊繼有,付建紅.井下增壓研究新進展[J].天然氣工業(yè),2003,23(6):91-93.
[2] 程常修,曾時田.天然氣鉆井應(yīng)重點考慮的幾個技術(shù)問題[J].天然氣工業(yè),2002,22(2):50-53.
[3] 熊友明,岳江河,鄧建民,等.A26水平井完井產(chǎn)能影響因素分析[J].西南石油學(xué)院學(xué)報,2002,24(6):36-39.
[4] 王希勇,熊繼有,孫文濤,等.新型水力增壓實驗研究[J].西南石油學(xué)院學(xué)報,2002,24(3):71-73.
[5] 梁大川.抗高溫高密度水基鉆井液體系研究[J].西南石油大學(xué)學(xué)報,2008。30(1):133-136.
(本文作者:晏凌 胡衛(wèi)東 陳懷高 劉德平 陳云坤 中國石油天然氣集團公司川慶鉆探工程公司)
贊 賞 分享
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助
- 注解:本資料由會員及群友提供僅供閱讀交流學(xué)習(xí),不得用于商業(yè)用途!